汽修毕业论文范文

2022-07-24 来源:其他范文收藏下载本文

推荐第1篇:汽修毕业论文

XXX职业技术学院

毕业设计(论文)

课题名称: EPS系统故障的检修

专 业: 汽车检测与维修

班 级: XXX 姓 名: XXX 学 号: XXX 指导教师: XXX

完成时间 X 年 X月 X 日

目 录

前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1.动力转向系统的组成„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2.动力转向系统的工作原理„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.动力转向系统的故障现象及原因分析„„„„„„„„„„„„„„3 3.1.动力转向系统转向不足或助力不足„„„„„„„„„„„„„3 3.2.行驶跑偏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3.3.转向不灵敏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3.4.前轮摆振„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.EPS系统常见故障的检修„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

4.1基本检修„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

4.2动力转向系统转向不足或转向沉重检修„„„„„„„„„5 4.3行驶跑偏检修„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 4.4前轮摆振检修„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 5.动力转向系统的故障排除案例„„„„„„„„„„„„8 6.总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 结束语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10

EPS系统故障的检修

XXX

XXX,班级:汽修XXX,指导老师:XXX

摘要:转向系统是整车系统中最基本必不可少的组成系统,驾驶者通过方向盘操控汽车行进方向,从而实现自己的驾驶意图。EPS系统是由转矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构、离合器和电子控制单元等组成的。EPS系统用电能取代液压能减少了发动机的能量消耗,EPS系统将转向控制器、转向油泵和储罐合为一体,其特点是转向助力性能与转向速度和行驶速度密切相关。本文针对以上装置的组成构造、原理与检修方法和步骤等进行介绍,通过对EPS系统的故障特征、实例,进行分析、诊断和维修,并且论述了排除故障的步骤。

关键词:电动助力转向系统;汽车;检修

前言

转向系统是整车系统中最基本必不可少的组成系统,驾驶者通过方向盘操控汽车行进方向,从而实现自己的驾驶意图。目前动力转向系统可分为机械式转向和动力转向。转向器的好坏直接影响到汽车行驶的安全性和可靠性。汽车动力转向系统是在机械转向系的基础上增设了一套转向助力机构,它兼用驾驶员的体力和其它动力作为转向能源。奔驰S350(221发动机)采用的是电液助力转向系统,结合液压动力转向系统的优点的一款助力系统。因为转向系统的重要性,所以维修的重要性也随之而来。故障的诊断、排除、检修等一系列的问题成了必不可少的研究对象。本文就对奔驰S350电液助力转向系统的故障进行了分析和检修。

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图1 动力转向总成

1.动力转向系统的组成

(1)转矩传感器

转矩传感器的功能是测量驾驶员作用在转向盘上的力矩大小和方向。其测量系统比较复杂且成本较高,所以性能可靠的低成本转矩传感器是决定EPS能否占领市场的关键因素之一。

(2)车速传感器

车速传感器常采用电磁感应式传感器,安装在变速箱上。该传感器根据车速的变化,把主副两个系统的脉冲信号传送给ECU,由于是两个系统,因此信号的可靠性提高了。

(3)电动机及转向助力泵

电动机是EPS系统的动力源。电动机的功能是根据ECU的指令输出适宜的辅助转矩。电动机多采用永磁式直流电动机。电动液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。

(4)减速机构和离合器

减速机构与电动机相连,起降速增矩作用。目前主要有行星齿轮式减速机构和蜗轮 2

蜗杆式减速机构两种形式。当车速在设定车速以上时,电磁离合器切断,电动机不再提供助力。此时系统不受电机惯性影响,转入人工机械转向;当系统发生故障时,离合器自动分离,转入人工机械转向。离合器是保证EPS系统在预先设定的车速范围内闭合。

(5)电子控制单元(ECU)

ECU担负着处理传感器信号、执行控制策略、输出控制信号驱动电机、系统监控诊断和通讯的重任,是系统的核心部件。

2.动力转向系统的工作原理

电子控制动力转向系统是利用电动机作为助力源。工作原理:首先控制器实时的根据角度传感和车速传感器等的信号计算出合适的电机转速,并调节电机达到该合适转速;在电机带动下,液压泵将高压油从出油孔泵出通过出油管进入转向阀,当有转向操作时,转阀阀芯和阀套产生相对运动,导致高压油进入其中一个油缸(左缸),使左右油缸产生压力差,从而产生助力,另一个油缸(右缸)的低压油被压出来回流入液压泵。图中红色管为高压油,蓝色管为低压油。当无转操作时,高压油不进入油缸,直接回流入液压泵。

车速传感器方向盘转角传感器发动机转速传感器数据线蓄电池交流发电机电源线储油罐齿轮泵控制器无刷电机低压回油管高压进油管齿条

图2 动力转向系统原理图

3.动力转向系统故障现象及原因分析

3.1 动力转向系统转向不足或转向沉重

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主要现象:转向时转向盘沉重或者存在忽轻忽重的现象。原因分析:转向油泵驱动皮带松弛或者损坏;转向油泵工作不良,油泵压力过低;储油罐油面过低;液压助力系统内有空气或者泄露;液压管路扭曲,折皱或者破裂漏油;压力流量限制阀弹簧弹力下降或者密封不良;转向控制阀,助力缸工作不良;转向器润滑不良或者轴承齿合间隙调整不良;转向柱弯曲变形,转向器或者转向柱的轴轴承损坏;转向主销转向节润滑不良;轮胎压力过低等等;电动机转速过低;转矩传感器接触不良;ECU故障。

3.2 行驶跑偏

主要现象: 汽车直线行驶时发飘,向一侧跑偏,驾驶员转向时感觉左、右侧的转向力不同,有时相差很大。原因分析:前束不对;控制阀的阀芯偏离中位,阀芯与阀体配合不良;动力转向液压油路的油管破损或管接头漏油;工作油液变质、过脏或牌号不对;控制阀阀孔堵塞;溢流阀或单向阀工作不良。

3.3 转向不灵敏

主要现象:转向时转向反应慢。原因分析:转向器主动齿轮与齿条间隙过大、轴承松旷;横拉杆及链接件松旷;轮毂轴承调整不当或者磨损松旷;转向注销磨损松旷;车速传感器;故障ECU故障。

4.EPS常见故障检修

4.1 基本检修

(1)检查调整轮胎气压及轮胎磨损情况(前轮2.2bar;后轮2.4bar;磨损不得超过 轮胎磨损极限标记处)。

(2)电脑诊断。

(3)检查调整转向桥、转向系各部位配合间隙以及转向盘的自由行程:首先检查 方向球头等悬挂有无间隙,如需调整,方向机的外壳上有一个大螺丝,通过调整预紧力改变自由行程。

(4)检查调整转向车轮定位(用四轮定位机定位)。

(5)检查驱动皮带张紧度;检查皮带的张力,这时可以用姆指,强力地按压2个皮 带轮中间的皮带。按压力约为10kg左右,如果皮带的压下量在10mm左右,则认为皮带张力恰好合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。如果皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力不足时,皮带很容易出现打滑。张力过大时,很容易损伤 4

各种辅机的轴承。调整螺母拧松,把皮带的张力调整到最佳的状态。

(6)检查发动机怠速性能(连接专用电脑进入系统看发动机怠速,进实际值调整)。 (7)检查转向油罐液位(打开助力油壶看油位是否正常)。

(8)动力转向系统中的空气排放(打开助力油壶,加助力油并同时打方向)。 (9)检查动力转向系统的油压(连接专用电脑进入系统全车检测看油压是否正常, 正常油压7200~7800kpa)。

(10)检查动力转向器的回油压力(拔掉供油继电器,把油压表连到油轨上测量油 压;正常油压,怠速时≥3bar,车速2000转水温80℃≤8bar)。

4.2 动力转向系转向不足或助力不足故障检修

(1)检查转向油泵驱动皮带,有无损坏或者断裂应更换;

(2)检查驱动皮带张紧度;检查皮带的张力,这时可以用姆指,强力地按压2个皮 带轮中间的皮带。按压力约为10kg左右,如果皮带的压下量在10mm左右,则认为皮带张力恰好合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。如果皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力不足时,皮带很容易出现打滑。张力过大时,很容易损伤各种辅机的轴承。调整螺母拧松,把皮带的张力调整到最佳的状态。

(3)检查储油罐液面高度,过低应及时添加到中线以上;检查液压管路有无扭曲、折皱或者断裂,连接点有无漏油现象,并视情况予以恢复。(可用修包跟换检修)

(4)检查转向控制阀和助力缸,若工作不良或损坏应更换转向器,(进入电脑诊断 系统电液动力转向机构与中央网关控制单元 (N93) 通信 ,以进行系统诊断。)若4b 齿轮断齿则需跟换转动小齿轮。

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图3 转向控制阀

(5)检查转矩传感器插头是否松动,测量电压(理论上,转矩传感器正常工作时, 其输出信号值为1~4v。一旦其本身及信号采集线路出现异常,输入cpu的主、副扭矩信号将大于4v,或小于1v,或两信号之差超过。但实际车辆行驶中,虽然硬件和软件设计中考虑了各种抗干扰措施,各种偶尔的噪声或振动还是或多或少地会引起转矩信号的暂时偏差,而这种偏离是暂时且系统能自动修复的,所以不能立即判定为转矩传感器故障。为提高识别的可靠性,将转矩信号的异常界限值设为0.9~4.1v,并且只有当信号值超出其范围持续一定时间,才判定为转矩传感器有故障)。

(6)若以上都不能解决该故障则检查ECU:打开点火开关(ON),察看ECU—IC熔断 丝是否正常。如果烧毁,重新更换后又烧毁,表明此熔断丝与电控单元ECU的+B脚之间短路。关闭点火开关(OFF),拔下ECU线束插座,将电压表正极接插接器+B端子(从背面插入),负极搭铁,电压应为11~13V(蓄电池电压)。如果无电压,表明ECU-IC熔断丝与ECU的+B端子之间有断路。若电压正常则检查ECU,若ECU损坏,则更换。

4.3 行驶跑偏检修

行驶跑偏一般分为三种:

(1)跳动转向:在水平路面上行驶没有问题,遇到突起路面时会出现突然转向趋势。此故障发生在两侧横拉杆高度不一致的221车上,可能转向机构转向横拉杆之类的部件磨损导致的,顶起车辆查看部件胶套有无破损有更换相应部件。

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(2)力矩转向:汽车在中高速行驶时急剧加速时,汽车由转向一侧趋势,紧急制动 时会出现严重跑偏;此现象由于两侧注销内倾角不一致引起的,奔驰350内倾角是不可调的,所以更换转向节能解决此故障。

(3)直线行驶跑偏汽车在水平路面行驶,此故障需要做四轮定位。先把车开到四柱举升机上挂上电子眼,进入四轮定位机系统确定标准数据调整后轮前束松开螺母,用凸轮螺栓调节束角,拧紧螺母。后轮前束标准值0°32′(±7′)。调整前束:关闭方向盘的方便出入功能否则, 驾驶员车门打开或关闭时, 驾驶员座椅和方向盘会移动到不同的位置。 安装固定制动踏板调

图4 转向机位置

节柄, 可能会损坏座椅。用固定装置将方向盘固定到中央位置;为此, 将固定装置插入遮阳板前部;检查转向机和方向盘的中央位置(箭头所示)盖上的标记与控制阀外壳上的标记对正时, 转向机处于中央位置(箭头所示)。将方向盘调节最多一个齿, 如有必要: 沿行驶方向将车轮扩展器插在车轮内侧前部(抗扭转支撑和转向连杆会产生一个相对较大的前束值, 该值在行驶状况下可减少至适当大小)在六角处反向固定转向横拉杆, 然后松开防松螺帽转动转向横拉杆,以调节束角。拧紧防松螺帽拆下固定装置拆下车轮扩展器检查防尘罩是否出现角位移,如有必要,则进行校正前束标准0°14′(±0.6′)。 若四轮定位后还是跑偏,则查看动力转向液压油路的油管有无破损或管接头漏油现象,有则需跟换;查看工作油液有无变质、过脏或牌号不对等现象。

(4)若油液管路正常则拆卸动力转向助力泵皮带,进行无助力转向的测试,如果车辆行驶跑偏得以改善,则说明动力转向器或阀有故障。则拆解转向器和转向控制阀,对扭力杆进行校正。校正方法是:将阀体夹紧在大台钳上,将直径略小于横销的短钢条穿入扭力杆横销孔内,再用活扳手扳动短钢条,使扭力杆向反方向变形。若还是没解决故障则拆卸转向机,若有损坏则更换转向机总成。

4.4 转向不灵敏

转向不灵敏检修先连接车辆进入维修系统,若报车速传感器故障,则检查传感器是

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否损坏将车速传感器对换位置若仍报对换前的传感器故障则更换传感器。若还是原来的故障码则检查线路有没有断开。若没故障码则将车顶起,拆卸底盘转动转向盘,看转向器齿条能不能立即转动,若不能则表明齿条与主动齿条啮合间隙过大;若齿条转动横拉杆不动,查看连接螺母有没有松动没有则更换横拉杆衬套;横拉杆转动而转向臂不动,查看横拉杆外端球头注销是否松旷磨损;转向臂能摆动,晃动前轮检查轮毂轴承是否松旷。若轮毂轴承正常则检查ECU熔断丝是否正常,ECU线束有无短路断路现象,都正常则检查ECU有无损坏,有则更换。

5.EPS系统的故障案例分析

一辆行驶里程约3.6万km,221发动机和220底盘奔驰的S350轿车。车主反映该车方打方向时没有助力而且仪表盘报警灯亮。SA发现车子启动正常,启动后仪表上立即出现“动力转向故障,参见用户手册”的字样,并且仪表上多个系统报警。SA建议电脑检测,检查电路。

故障原因分析与检测:通过SA提示我们发现车子原地打方向打不动助力完全消失,此车装有的是电液转向助力系统,有单独的模块进行控制,其功能原理不同于一般单纯的液压助力及电动助力。首先连接诊断仪STAR-D进行快速测试,检测不到电动助力泵控制单元,同时发动机、变速器及其他控制单元内报多个通讯方面的故障码。由于检测不到电动助力泵,于是就准备从查找WIS开始检查,找出助力系统的电路图,检查发动机舱内的大容量保险丝及前SAM内的5A保险丝均正常。接着检查A91/1的搭铁,拆掉右前轮内衬检查插头,发现插头B非常松旷,插头B上有供电线,与底盘CAN E相连,如果接触不好的话一定会影响助力系统的正常工作,并且模块是靠CAN线检测的,而此时正好检测不到。

此时,感觉找到了故障点。于是处理插头,把插头固定好后清除故障码,再次启动车辆,仪表上报警消失,助力恢复正常。但不敢确定故障完全排除,谨慎起见,去外面进行路试。试车开始没有发现问题,行驶约1km时故障再次出现,并伴随着发动机故障灯亮、定速巡航系统报警、ESP灯亮等多个报警,COMAND中收音机的声音也消失了。于是赶紧把车子靠路边停稳,这时换挡已经困难,熄火后重新打开钥匙,发现挡位都不能正常显示。根据故障现象及维修经验,这么多系统同时报警,模块全都损坏的可能性非常小,肯定是某个系统出现故障从而影响到整个CAN网络都不正常。与电液助力泵控制单元相连的是CAN E,于是决定先从CAN E入手。连接赫尔曼专用工具,测量X30/30

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处的波形(X30/30是一个CAN分配器,上面有多个系统的CAN线相连),发现波形不正常,于是采取逐个拔插头的方式并观察波形,当拔掉电液助力泵控制单元上的插头时,波形恢复正常,重新插上插头波形又变得不正常了。检查X30/30到电液助力泵控制单元的线路无磨损搭铁,插头及插针接触良好。

图5 波形图

看来是控制单元内部问题导致了整个CAN网络的异常。由于电液助力泵控制单元和助力泵是一个整体,于是订货整体更换,清除故障码,仪表显示正常,所有报警消失,进行路试也一切正常。

通过此案例,得知,判断故障要谨慎仔细,先分析,然后抓住各个细节,才能准确的找到故障存在点。

6.总结

本文以电控动力转向系为研究对象,分别介绍了它的功能、故障、检修等一些实例的诊断与排除。汽车转向系统常见故障的诊断要靠技术工人长期工作经验的积累,也要依靠一些专用仪器检测。故障诊断框图的作用是可以方便地诊断并排除液压动力转向系统的主要故障。

结束语

在本论文定稿之际,我要感谢三年来曾经帮助我的各位老师、同学,以及学院各位领导,谢谢大家的关爱、理解、肯定和支持!

在此,我尤其要对热情关心、悉心指导论文的导师XXX老师致以敬意,表示我衷心的感谢!回顾这么多天的写作历程,我遇到了很多写作上的困惑和疑问。我的导师X老师在百忙之中不但没有心生烦意,而是更加兢兢业业地为我的论文做着修改和指导,使我的毕业论文在质量上得到了本质的飞越。因此,我借此机会向我亲爱的老师致以最真挚

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的谢意,您的学生将永远铭记您的教诲!

我相信通过这次论文的写作不仅对我所学过的知识进行了进一步的加强和巩固,也对我以后的人生和工作产生积极的意义。

最后,我谨向在百忙中评审本文的各位老师致敬,表示衷心的感谢!

参考文献

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[2] 林逸,施国标;汽车电动助力转向技术的发展现状与趋势[J];公路交通科技;2001年03期 [3] 李慧琪;李伟光;王元聪;汽车电动助力转向系统的现状与发展[J];电脑与电信;2007年02期 [4] 龚小平,杜志强;电动助力转向技术发展的新动向[J];上海汽车;2005年10期

[5] 姜文涛;郭洪军;苗文勤;陈春桃;汽车电动转向系统的应用[J];科技创新与应用;2012年08期 [6] 庄继德.汽车电子控制系统工程.北京理工大学出版社.[7] 肖生发等.电子控制式电动助力转向系统的开发前景.汽车科技 [8] 郭顺生等.汽车电动动力的转向的发展与研究.北京汽车.[9] 冯樱等.电子控制式电动助力动力转向系统的控制.汽车研究与开发.[10] 边焕鹤等.汽车电器与电子设备.人民交通出版社. 10

推荐第2篇:汽修毕业论文

[键入文字]

空调制冷不良故障的原因及分析

业:

级:

名:

号:

指导教师:

期:

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要………………………………………………………………… 绪

论………………………………………………………………… 1.空调的组成………………………………………………………… 2.汽车空调制冷系统的工作原理…………………………………… 3.汽车空调制冷不足的故障检修方法……………………………… 3.1制冷剂过多导致制冷不足……………………………………… 3.2制冷剂过少导致制冷不足……………………………………… 3.3制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、堵塞而导致制冷不足…… 3.4空调制冷系统中有水分渗入导致制冷不足…………………… 3.5空调系统中有空气从而导致制冷不足………………………… 3.6冷凝器散热能力下降,导致空调制冷能力的下降…………… 3.7压缩机驱动带过松的检查……………………………………… 4.汽车空调维修要点和注意事项…………………………………… 结

论…………………………………………………………………

随着最近几年汽车行业的快速发展,汽车零部件行业也进入了快速发展的阶段,汽车空调作为提高汽车乘坐舒适度的一种重要的部件,已经被广大汽车制造企业以及消费者所认可,截止到2013年8月,在国内,国产轿车空调装置率已将近100%,而其它车型上的装置率也在逐年提高。汽车空调装置已经成为汽车中举足轻重的功能部件。本文主要论述了汽车空调制冷系统的组成,基本工作原理与控制。并且进一步对汽车空调制冷不足的故障原因进行详细分析并提出相关的维修方案。

关键词:汽车空调,舒适度,组成,基本原理,制冷不足,维修方案。

如今轿车上配备的空调在不同季节都能够给乘车者提供舒适的环境,但是,在空调长时间的工作条件下常常会出现各种各样的故障现象,尤其是制冷不足这种故障现象较为多见。通常来说,空调的每一个重要部件出问题都会导致制冷不足甚至不制冷的现象,要想准确的找出导致故障的原因,就必须对

空调的组成、工作原理以及各种原因所造成的状况有足够深的了解。本文采用理论与实际相结合的方法,详细对空调制冷不足的原因、检测方案及维修方案进行了阐述。

1.空调的组成

现代空调系统由制冷系统、供暖系统、通风和空气净化装置及控制系统组成。

1、通风系统:其作用是在汽车行驶时必须保证室内通风,即对汽车室内不断冲入新鲜空气,驱排混有尘埃、二氧化碳及来自发动机的有害气体。在寒冷的冬季,还应对新鲜空气进行加热,以保证室内温度适宜。

2、暖气系统:其作用是对车室内的空气或由外部进入车室内的新鲜空气进行加热,达到取暖、除湿的目的。

3、制冷系统:其作用是在车外环境温度较高时降低车内温度,使乘客感到凉爽、舒适。

4、空气净化系统:其作用是对引入的空气进行过滤,不断排除车室内的污浊气体,保持车内空气清洁。

5、控制系统:控制系统主要由电器元件、真空管路和操纵机构组成。其作用一方面是用以对制冷和暖风系统的温度、压力进行控制,另一方面是对车室内空气的温度、风量、流向进行操纵,以完善空调系统的各项功能。

汽车空调一般主要由压缩机(compreor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansionvalve)、贮液干燥器(receiverdrier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuumsolenoid)、怠速器和控制系统等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池。

贮液干燥器——实际上是一个贮存制冷剂及吸收制冷剂水分、杂质的装置。一方面,它相当于汽车的油箱,为泄露制冷剂多出的空间补充制冷剂。另一方面,它又像空气滤清器那样,过滤掉制冷剂中掺杂的杂质。贮液干燥器中还装有一定的硅胶物质,起到吸收水分的作用。

冷凝器和蒸发器——它们虽然叫法不一样,但结构类似。它们都是在一排弯绕的管道上布满散热用的金属薄片,以此实现外

界空气与管道内物质的热交换的装置。冷凝器的冷凝指的是其管道内的制冷剂散热从气态凝成液态。其原理与发动机的散热水箱相近(区别只在于水箱的水一直是液态而已),所以它经常被安装在车头,与水箱一起,共同享受来自前方的习习凉风。总之冷凝器是哪里凉快哪里去,以便其散热冷凝。蒸发器与冷凝器正好相反,它是制冷剂由液态变成气态(即蒸发)吸收热量的场所。

2.汽车空调制冷系统的工作原理

汽车的制冷系统各组成部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭的系统。在制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,一次循环包括了四个基本的过程:

1-膨胀阀;2-储液干燥器;3-冷凝器;4-压缩机;5-蒸发器;6-节流管;

7-储液罐

图1 空调制冷系统结构图

(1)压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,将其压缩成高温高压的气体排出压缩机。

(2)放热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并放出大量的热。

(3)节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。

(4)吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸汽又进入压缩机。

上述过程周而复始的进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度的目的。

3.汽车空调制冷不足的故障检修方法

汽车空调制冷系统性能能否达到规定的要求,其主要的判断

依据是车厢内温度能否达到预定值。在一般情况下,如果汽车空调运转正常,当外界温度在35℃左右时,车厢内温度应保持在20℃-25℃。要达到这一基本的汽车空调设计要求,除了要求车厢的密封性能良好外,空调的制冷能力应该足够。那么,有哪些因素会影响到空调的制冷效果呢?笔者认为,如果汽车的空调效果不足,可以从以下七个方面着手进行检测,查明故障的原因。

3.1制冷剂过多导致制冷不足

制冷剂过多,一般是维修人员在维修时过量的加注制冷剂而造成的。如果加入过多的制冷剂,一方面会造成系统低压端压力升高,制冷剂沸点升高,不利于制冷剂的蒸发;另一方面,过多的制冷剂进入蒸发器,超出蒸发器的吸热能力,进入蒸发器的液态制冷剂来不及吸热蒸发。根据制冷系统的工作原理,存在物态转化的条件下才会有大量的热量交换,然而制冷剂加注过多造成在蒸发器中没有进行物态转化,导致没有大量的热量交换,从而引起制冷效果的不足。

检修方法:可以从干燥罐上方视液镜中观察。如果汽车空调在运转时从视液镜中看不到一点气泡,压缩机停转后也无气泡,就可断定是制冷剂过多,在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。

案例:

故障现象:丰田凯美瑞(CAMRY)轿车空调制冷效果差 诊断与排除:向司机查询确认该车近段时间曾经检修过空调制冷系统。让发动机运转一段时间后,发现低压管路有大量的露珠,怀疑是制冷剂在蒸发器中蒸发不完全进入低压管路后继续蒸发,大量吸收低压管路的热量导致低压管路温度过低所致,观察储液罐观察窗,制冷剂清晰无气泡,但出风口空气不够冷,关掉空调1分钟后却有气泡慢慢流动,初步诊断为

制冷剂过多。用岐管压力表测量,高、低压端显示的压力值都较额定值高,验证了原注入制冷剂过多的判断。放出部分制冷剂,使发动机运转,打开空调后从储游罐观察窗中看到制冷剂无气泡,并且出风口空气是冷的。再用岐管压力表测量高低端压力值,均符合要求,故障排除。

3.2制冷剂过少导致制冷不足

造成制冷剂不足的原因大多是由于系统中制冷剂的微量泄漏。倘若空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时,由于蒸发量的减少,吸收的热量也将会随之下降。过少时甚至还没来得及进入蒸发器就已经在蒸发器位置蒸发,重则会造成膨胀阀结霜,轻则制冷量会

下降。

检查方法:制冷剂不足也可以从干燥罐上方的视液镜中观察。空调正常运转时,若通过视液镜观察到有连续不断的缓慢的气泡产生,表明制冷剂不足。若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。检查空调正常工作时的高、低压端压力,应该均偏低。

案例:

故障现象:广州本田雅阁轿车,进厂后驾驶员反映打开空调后,感觉制冷效果不佳

诊断与排除:检查压缩机及离合器,工作正常。发动机运转数分钟后,使发动机怠速运转,打开空调开关,从储液罐观察窗可以见到有连续的气泡,摸低压管路不够冷且表面无水珠,空调出风口空气不冷,初步诊断是缺少制冷剂。用岐管压力表检测高、低压端显示的压力值均偏低,验证了缺少制冷剂的判断。缺少制冷剂,多数为制冷系统有泄漏处。经检查,发现储液罐的接头部位有泄漏处,更换垫圈,按规定力矩拧紧螺母。在气态下注入制冷剂R134a直至高压表上压力指到1.6MPa,然后再进行气体泄漏检测。发动机运转过程中,从视窗观察制冷剂无气泡,而且出风口空气是冷的,表明制冷剂量适当,故障排除。

3.3制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、堵塞而

导致制冷不足

倘若在整个空调系统中,制冷剂和冷冻机油内脏物过多,必然会有过滤器滤网堵塞的情况出现,导致制冷剂通过的能力下降,引起阻力增加,流向膨胀阀的制冷剂也会相对减少,从而导致制冷不足。

检修方法:通过摸管路的温度来判断,除了膨胀节流装置两端和空调压缩机两端有明显的温差以外,其他的管路或元件两端都不应该有明显的温差。如果管路和除膨胀节流装置和空调压缩机之外的元件两端有明显温差,则有可能是过滤器滤网堵塞。

案例:

故障现象:三菱帕杰罗V32越野车,进厂后驾驶员反应打开空调后,感觉制冷效果不佳

诊断与排除:打开空调后用岐管压力表检测高、低压端压力,开始时高压端压力偏高,使用一段时间后发现高、低压端压力均偏低,初步怀疑管路有堵塞,摸管路时发现在干燥瓶两端有温差,表明干燥瓶位置有堵塞,干燥瓶已损坏失效。于是拆解清洗管路,更换了一个新的干燥瓶,重新充注制冷剂以后故障排除。

3.4空调制冷系统中有水分渗入造成制冷

不足

制冷系统中有一个部件是干燥罐(瓶),它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,用来防制冷剂中水分过多导致膨胀节流装置出现冰堵造成制冷下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水分就不能再被滤出。当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的下降,温度低于水的凝点,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。

检修方法:停机一会,待冰熔化后,制冷系统又会出现正常的状态。这是确认系统中有无水分的重要方法。为了更好地检测系统中水分的多少,有些汽车上使用干燥剂,不含水时的颜色为蓝色,一旦水分过多,干燥剂便成红色,这可以从该车干燥罐上的侧视液孔上看到。凡是属于制冷剂含水过多的故障,都应更换干燥剂或更换干燥罐,与此同时,重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。

案例:

故障现象:大众波罗(POLO)轿车空调运行时,感觉车内送风一阵凉,一阵不凉,空调制冷效果时好时坏。

诊断与排除:根据维修经验,像这种空调制冷效果时好时坏的故障,既可能是电路方面引起的,也可能是空调管路系统相关部件引起的。为了进一步确认故障部位,将歧管压力表组分别接在空调管路中的高、低压侧。启动发动机,在空调运转后,高压表显示基本正常,而低压表指示接近零,压力表的指针产生不规则的剧烈摆动无法读清具体数值。仔细观察该车故障现象,车内送风凉与不凉,与空调压缩机离合器的工作与否并无直接关系,很有可能该车制冷系统内部有水分。水分在管路循环系统中冻结形成冰塞,将会阻塞制冷剂在管路中的循环流动,一旦冰塞熔化,制冷系统便又恢复正常工作状态。冰塞现象往往会发生在制冷系统内部通道截面积较小的位置,易于堵塞的部件绝大部分处于制冷系统的高压侧,如储液干燥器、膨胀阀的滤网中等。仔细查看高压管路,发现膨胀阀附近有轻微结霜现象。当制冷系统内部存在水分或干燥剂吸湿能力达到饱和后,往往会出现空调制冷效果时好时坏的现象。据驾驶员反映,该车以往曾发生过撞车事故,更换过冷凝器和部分空调管路,大概在安装检修、更换制冷系统部件时,空气进入了空调系统中。更换储液干燥过滤器,用真空泵和歧管压力表组对空调系统反复抽真空,直到排出制冷系统中的水分,再充注适量的制冷剂。之后启动发动机试车,空调运转正常,制冷效果良好,故障排除。

3.5空调系统中有空气也会导致制冷不足

空调系统中一旦有空气进入,将会造成压缩机负荷加重(空气不可压缩),形成的气阻使制冷剂循环受阻,造成制冷管压力过高,引起制冷不足。此类故障主要是由于制冷系统密封性变差,或者在维修过程中抽真空不彻底而造成的。

案例:

故障现象:一辆别克君威轿车原来出现不制冷的故障,经过外面一家维修中心维修后原故障已排除,但又产生制冷不足的现象。

诊断与排除:通过检查空气系统及电路均无问题,但检测高、低端的压力时,发现低压端压力过高,但高压端压力又偏低的现象。经过系统常规检查后,空调工作时,视液孔内有连续气泡流动现象。经过分析是由于该车在别的厂维修过,原故障已排除情况下出现新的故障,很可能是在维修工检修中没认真的抽真空或都有空气进入系统内所致,因为空调系统中一旦有空气进入或维修时抽真空不彻底或加注制冷剂时有空气渗入,都会造成制冷量不足。这主要是由于空气是导热不良物质,在制冷系统的压力和温度下,不能溶于制冷剂,因而空气要占有一定的制冷剂空间,影响其散热能力。这些空气也会随制冷剂在空调系统中进行循环,

从而造成膨胀阀喷出的制冷剂量下降,导致空调制冷能力下降。制冷剂内空气过多,可以从干燥罐上方检视孔内观察到。空调正常运转时,若视液孔内有连续不断的快速的气泡流动,则为系统内空气过多,这时就需要对制冷系统进行抽真空,再重新加注新的制冷剂。做仔细的充气检漏后无问题,对制冷系统进行抽真空,然后注入适量的制冷剂,故障排除。

3.6冷凝器散热能力下降,也会导致空调制冷

能力下降

由于汽车的工作环境不同,装在汽车发动机前方的冷凝器表面经常会有油污、泥土、杂物等覆盖,从而使其散热能力下降。另外,冷却风扇的故障,诸如驱动带过松,风扇转速下降或风扇无高速等问题,都会导致冷凝器散热能力下降。

解决方法:用软毛刷刷除冷凝器表面的脏物,电风扇故障也应及时排除。

案例:

故障现象:别克林荫大道轿车空调制冷效果不佳,车内最低温度只有15℃

诊断与排除:检查时发现该车的空调压缩机能够正常运转,

那么,在空调控制系统电路上应该不会有问题,故障很可能出在空调管路系统上。接上歧管压力表测量高、低压侧的压力。发动机运转时,将转速控制在1500~2000r/min之间,使空调压缩机工作,此时低压表读数为0.26MPa,高于标准值0.12~0.20MPa,而高压表的读数为1.90MPa,也高于标准值1.20~1.50MPa,检测结果表明高、低侧压力值均偏高。如果冷凝器散热不良、制冷系统有空气、制冷剂过量都会出现高、低压侧的压力均高出标准值的情况。通过观察制冷液软管上的观察孔,可以知道制冷剂量是否正常或制冷系统是否存在空气。该车制冷系统工作时,观察孔中没有气泡流动,看来,制冷剂量正常,制冷系统中也没有空气。检查冷凝器时,发现冷凝器片已经严重堵塞,经清洗后,试车,空调运行良好,制冷效果恢复正常。

3.7压缩机驱动带过松的检查

空调压缩机驱动带松弛,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,输送的制冷剂下降,从而直接使空调系统制冷能力下降。

驱动带的检查方法是:在发动机停转时,在驱动带中间位置用手拨动皮带,能转90°为佳。若转动角度过多,则说明驱动带松弛,应拉紧,若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松

一点。当然,若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。

4.汽车空调维修要点和注意事项

1、不同牌号的冷冻油混合使用时,会发生化学变化而形成沉淀物,造成冷冻机油的粘度降低,甚至会破坏油膜的形成,使轴承等需要润滑的部件受到损坏。系统加注冷冻机油过多,因冷冻机油在系统中始终与制冷剂混合一起循环于系统。过量冷冻油循环于系统,使之占据了一定的容积造成循环制冷减少,出现热负荷、冷气不足,高低压指示高于正常。

2、清扫空调系统管路时,不能用压缩空气,要用氮气或制冷剂气体。

3、汽车发动机节气门开度越大,则进气歧管产生的真空度就越小。

4、膨胀阀出口到压缩机之间的软管应发冷,而不应结霜,正常情况应为结霜即化,用肉眼能看到的只是化霜所滴的水珠。

5、膨胀阀、蒸发压力调整阀和管道更换时,则不需要添加冷冻机油。

6、膨胀阀的开度必须适宜,即它的节流减压的大小要适当,压力不必减小过多,只要减到制冷剂液体气化沸腾时,足以吸收车厢的热量即可。同样,进入蒸发器的制冷剂数量,也要与制冷负荷变化相适应,不过多,也不过少。

7、若膨胀阀的开度与制冷负荷相比过大,则蒸发器中的液体制冷剂的流量就会过多,不利于系统压力降低,影响蒸发器内制冷剂蒸发量,相应的吸收热量也减少,而系统的制冷量是以蒸发器吸热量来衡量的,还容易使液体制冷剂流入压缩机的气缸中,若开度过小,则液体制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这这后的一段蒸发管中就没有液体制冷剂可供蒸发了,只有蒸气被过热。

8、冷凝器的作用是把制冷剂从蒸发器吸收的热和压缩机做功转换的热排放出去,冷凝器的放热量越大,在蒸发器越能获得大的制冷效应。冷凝器的入口必须在顶部,这样冷凝器的制冷剂才会流至冷凝器底部,在压力作用下,通过液体管路强制进入贮液干燥器,冷凝器中的制冷剂为高压下液体和气体的混合物。

9、干燥过滤器有过滤杂质,吸收水分、起防止堵塞的作用。另外还可以贮存由冷凝器送来的高压液体制冷剂,以顺应制冷负荷的大小,随时供给膨胀阀。

10、在膨胀阀前,制冷剂是高压液体,在膨胀阀后,制冷剂

是低压、低温饱和液体和蒸气的雾状混合物,膨胀阀的作用是:A、将高压制冷剂液体节流减压,由冷凝压力降至蒸发压力。B、自动调节制冷剂进入蒸发器的流量,以适应制冷负荷变化的需要。

11、真空度通常用水银柱高度来度量,其数值愈大,真空度愈大,完全真空(完全没有大气压力)测量值为760mmHg。物质从液态转变为气态的现象称为汽化(包括蒸发和沸腾)。蒸发是指在任何温度下液体表面上所发生的汽化过程;沸腾是一种在液体表面和内部同时进行的汽化现象,任何一种液体只有在一定的温度下才能沸腾,沸腾时的温度称为沸点。在制冷技术中,对蒸发一词通常是理解为液体的沸腾过程。

12、无论何种罐装制冷剂都分为液态和气态两部分,液体在底部,气体在顶部。

13、制冷剂在不改变温度的情况下提高压力,或在一定的压力下把温度降到沸点以下,都会从气态变为液态。相反,在不改变温度的情况下降低压力,或者在一定压力下,提高温度,就会从液态变为气态。因为制冷剂具有压力越低,蒸发温度越低;压力越高,蒸发温度超高的性质。

14、在汽车空调系统,压缩机排出的气体压力、温度分别是:1.5MPa、70度左右,在压力不变的情况下,只要把这个温度再降低8度即62度时,它就能变成液体。在此过程中,冷凝潜热由冷凝器周围空气吸收,即车外空气温度升高。

15、蒸发压力调整阀安装在蒸发器与压缩机之间的自动阀,

其作用是节制制冷剂的流量,从而防止蒸发器散热片和管路上挂霜或结冰。

16、空调系统中的高压压力开关,它的触点为常闭,若某种原因使制冷系统高压侧的压力超过2.3MPa时,压力开关切断电路,压缩机停转。低压开关也安装在高压管路中,当系统压力过低时它才起作用,因称之为低压开关(也叫漏气检测开关)。它的触点为常开,当高压侧的压力高于0.23MPa时,触点闭合,电磁离合器通电。

17、当安装有低压开关的空调系统,当系统抽真空后,重新加入制冷剂时,由于低压开关起作用使通往电磁离合器的电路切断,因而压缩机不工作,制冷剂加不进去。这时可用一电线使电源和电磁离合器相连,发动机发动后,在电磁离合器动作情况下,才能加入制冷剂,待加入制冷剂的压力超过0.23MPa以上时,即可脱开引线。(也可以从高压侧先加入液态制冷剂,使高压侧压力超过0.23MPa.

18、卤素灯检漏时,火焰颜色无变化,说明无漏气;颜色为浅绿色有微漏气;浅蓝色有大量漏气;当为紫色时就是严重漏气。

19、制冷系统中水分的来源:

1、制冷剂本身不纯。

2、在装配或修理后,抽真空做得来彻底。

3、润滑油中含有水分或油本身分解时也会生成水分。抽真空时并不能把水抽出系统,而是产生真空后降低了水的沸点,水在较低的温度下沸腾,以蒸气的形式被抽出系统。因而系统抽真空时,时间越长,系统内残余的水分

也就越少。在真空度为2.7KPa时,水在22.5度的低温下也开始沸腾。(抽真空时最好反复抽真空,更为彻底)

20、充注制冷剂与环境温度有很大的关系。环境温度低,制冷剂不易充注,这时,可用纸板将冷凝器遮住,以提高系统压力,使制冷剂充注较快。随着环境温度的变化和车内热负荷的变化,制冷系统内的高低压压力也会变化。环境温度高则进气温度高,系统内的压力也相应升高。

21、检查制冷剂时,当环境温度低于20度时,汽泡不易出现,所以单凭观察窗检查所得的结果不准确。

22、制冷系统管道的结点和锐弯处将会大降低吸入系统的容量(降低制冷的流量)在运转时系统内会产生高压。

23、查找空调渗漏的注意事项:

看车的空调管是否用了很多软管?如果是的话那就很容易造成动态渗漏!还有压力一般不要超过15公斤。如果高压会随着转速升高而不断升高那你要检查系统里油量和散热效果!补充一点还有压缩机,有个别的只会在运转的时候漏气。抽真空的时候看真空泵的出气孔,看有没有白烟一直向外冒.尤其是用手堵住三十秒,在松开,还可以看到白烟出来,如果是的话,就是压缩机油封漏,打压力不漏.

24、汽车空调制冷不良时,冷冻液值得注意,不要把简单的问题复杂化。

经过多年实践经验来看,空调制冷系统出现的制冷不足、制冷效果变差等故障,大多由于制冷密封性出现问题所致。因为现在轿车所用的制冷剂渗透性强,所以对系统的密封性要求也相应较高,制冷工作管道或工作阀稍有泄漏就会造成制冷不足的故障现象。

在维修制冷系统中除了借用专用工具进行检漏外,还得细心、认真的按规范的维修程序进行,而且试机前后要反复做好系统地复查工作,确保故障完全排除。

结论

随着现代汽车工业的高速发展,人们对汽车的舒适性提出了越来越高的要求。汽车空调大大改善了乘坐环境,提高了成员的舒适性。近年来,各种完善的多功能型空调装置的应用,受到用户的普遍欢迎。但对于汽车空调维修人员来说将面临新的挑战!本论文对汽车空调的组成,工作原理以及各种常见的制冷故障做了一般性的介绍。重点对修理、维护做了详尽的介绍。这样做的原因,主要是考虑本论文所面对是汽车空调维修人员,并由此希望能帮助学习动手解决一般汽车空调故障的技能。

参考文献

[1] 郑为民,林妙山.《汽车空调原理构造与检修 》.北京: 化学工业出版社.2010 [2] 夏云铧.《汽车空调应用与维修》.北京:机械工业出版社.2010 [3] 黄远雄.《汽车空调维修》.北京: 化学工业出版社.2009 [4] 李东江.《现代汽车电气设备》.北京:机械工业出版社.2001 [5] 王勇.《汽车电气设备构造与维修机械工业出版社.2004 [6] 程鹏.《汽车电气设备与维修》.北京:西南师范大学出版社.1997 [7] 边焕鹤.《汽车电气设备维修手册》.北京:机械工业出版社,1997.

推荐第3篇:汽修毕业论文

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题目:空调制冷不良故障的原因及分析

专 业:汽车检测与维修

班 级:汽修091

姓 名:

学 号:090007010133

指导教师:

日 期:2012年5月

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目 录

摘要………………………………………………………… 绪论………………………………………………………… 1.汽车空调制冷系统的工作原理…………………… 2.汽车空调制冷不足的故障检修方法………………………… 2.1制冷剂过多造成制冷不足

2.2制冷剂过少造成制冷不足…………………………

2.3制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、微堵而引起制冷不足………………

2.4空调制冷系统中有水分渗入造成制冷不足…………………………………………………

2.5空调系统中有空气也会导致制冷不足…………………………… 2.6冷凝器散热能力下降,也会导致空调制冷能力下降…………………………

2.7压缩机驱动带过松的检查…………………………………… 结论………………………………………………………… 参考文献………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

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摘 要

随着汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,汽车开始走进千家万户。人们在一贯追求汽车的安全性、可靠性的同时,如今也更加注重对舒适性的要求。现在空调系统已经作为现在轿车的基本装备了。本文主要论述了汽车空调制冷系统的组成,基本工作原理与控制。进一步分析汽车空调制冷不良的故障原因及并作出详细分析。

关键词:舒适性,组成,基本原理,制冷不良,

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绪 论

现在轿车上都装有空调器,不同季节都能提供舒适的车内环境,但当空调在长时间的工作之后也会出现各种各样的故障,尤其是制冷不足的这种故障现象较为多见。而引起制冷不足的原因可能源于汽车空调的不同系统(制冷系统、暖风系统、通风系统、控制系统等)。

1.汽车空调制冷系统的工作原理

汽车空调制冷系统主要分为膨胀阀制冷系统和孔管制冷系统,由压缩机、冷凝器、储液干燥器或储液罐、膨胀阀或节流管、蒸发器和鼓风机等组成。如图1所示,各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,一次循环包括了四个基本过程:

1-膨胀阀;2-储液干燥器;3-冷凝器;4-压缩机;5-蒸发器;6-节流管;7-储液

图1 空调制冷系统结构图

(1)压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,将其压缩成高温高压的气体排出压缩机。

(2)放热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并放出大量的热。

(3)节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。

(4)吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低

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温低压的制冷剂蒸汽又进入压缩机。

上述过程周而复始的进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度的目的。

2.汽车空调制冷不足的故障检修方法

汽车空调制冷系统性能能否达到规定的要求,其主要的判断依据是车厢内温度能否达到预定值。一般情况下,若汽车空调运转正常,当外界温度在35℃左右时,车厢内温度应保持在20℃-25℃。要达到这一基本的汽车空调设计要求,除了要求车厢的密封性能良好外,空调的制冷能力应足够。那么,有哪些因素会影响到空调的制冷效果呢?笔者认为,如果汽车的空调效果不足,可以从以下七个方面着手进行检测,查明故障原因。

2.1制冷剂过多造成制冷不足

制冷剂过多,一般是维修人员在维修时过量加注制冷剂而造成的。如果加入过多的制冷剂,一方面会造成系统低压端压力升高,制冷剂沸点升高,不利于制冷剂的蒸发;另一方面,过多的制冷剂进入蒸发器,超出蒸发器的吸热能力,进入蒸发器的液态制冷剂来不及吸热蒸发。根据制冷系统的工作原理,应该有物态转化才有大量的热量交换,制冷剂过多造成在蒸

发器中没有物态转化,不会有大量的热量交换,从而制冷效果不足。

检修方法:可以从干燥罐上方视液镜中观察。如果汽车空调在运转时从视液镜中看不到一点气泡,压缩机停转后也无气泡,就可断定是制冷剂过多,在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。

案例:

故障现象:丰田凯美瑞(CAMRY)轿车空调制冷效果差

诊断与排除:向司机查询确认该车近段时间曾经检修过空调制冷系统。让发动机运转一段时间后,发现低压管路有大量的露珠,怀疑是制冷剂在蒸发器中蒸发不完全进入低压管路后继续蒸发,大量吸收低压管路的热量导致低压管路温度过低所致,观察储液罐观察窗,制冷剂清晰无气泡,但出风口空气不够冷,关掉空调1min后却有气泡慢慢流动,初步诊断为

制冷剂过多。用岐管压力表测量,高、低压端显示的压力值都较额定值高,验证了原注入制

冷剂过多的判断。放出部分制冷剂,使发动机运转,打开空调后从储游罐观察窗中看到制冷剂无气泡,并且出风口空气是冷的。再用岐管压力表测量高低端压力值,均符合要求,故障排除。

2.2制冷剂过少造成制冷不足

造成制冷剂不足的原因大多是由于系统中的制冷剂微量泄漏。倘若空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时,由于蒸发量的减少,吸收的热量也将随之下降。过少时甚至还没来得及进

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入蒸发器就已经在蒸发器位置蒸发,重则会造成膨胀阀结霜,轻则制冷量会下降。

检查方法:制冷剂不足也可以从干燥罐上方的视液镜中观察。空调正常运转时,若通过视液镜观察到有连续不断的缓慢的气泡产生,表明制冷剂不足。若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。检查空调正常工作时的高、低压端压力,应该均偏低。

案例:

故障现象:广州本田雅阁轿车,进厂后驾驶员反映打开空调后,感觉制冷效果不佳

诊断与排除:检查压缩机及离合器,工作正常。发动机运转数分钟后,使发动机怠速运转,打开空调开关,从储液罐观察窗可以见到有连续的气泡,摸低压管路不够冷且表面无水珠,空调出风口空气不冷,初步诊断是缺少制冷剂。用岐管压力表检测高、低压端显示的压力值均偏低,验证了缺少制冷剂的判断。缺少制冷剂,多数为制冷系统有泄漏处。经检查,发现储液罐的接头部位有泄漏处,更换垫圈,按规定力矩拧紧螺母。在气态下注入制冷剂R134a直至高压表上压力指到1.6MPa,然后再进行气体泄漏检测。发动机运转过程中,从视窗观察制冷剂无气泡,而且出风口空气是冷的,表明制冷剂量适当,故障排除。

2.3制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、微堵而引起制冷不足

倘若在整个空调系统中,制冷剂和冷冻机油内脏物过多,必然使过滤器的滤网出现堵塞,导致制冷剂通过能力下降,阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也会相对减少,故导致制冷不足。

检修方法:通过摸管路的温度来判断,除了膨胀节流装置两端和空调压缩机两端有明显的温差以外,其他的管路或元件两端都不应该有明显的温差。如果管路和除膨胀节流装置和空调压缩机之外的元件两端有明显温差,则有可能是出现了堵塞。

案例:

故障现象:三菱帕杰罗V32越野车,进厂后驾驶员反应打开空调后,感觉制冷效果不佳

诊断与排除:打开空调后用岐管压力表检测高、低压端压力,开始时高压端压力偏高,使用一段时间后发现高、低压端压力均偏低,初步怀疑管路有堵塞,摸管路时发现在干燥瓶两端有温差,表明干燥瓶位置有堵塞,干燥瓶已损坏失效。于是拆解清洗管路,更换了一个新的干燥瓶,重新充注制冷剂以后故障排除。

2.4空调制冷系统中有水分渗入造成制冷不足

制冷系统中有一个部件是干燥罐(瓶),它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以防制冷剂中水分过多导致膨胀节流装置出现冰堵造成制冷下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水分就不能再被滤出。当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的下降,温度低于水的凝点,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。

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检修方法:停机一会,待冰熔化后,制冷系统又会出现正常的状态。这是确认系统中有无水分的重要方法。为了更好地检测系统中水分的多少,有些汽车上使用干燥剂,不含水时的颜色为蓝色,一旦水分过多,干燥剂便成红色,这可以从该车干燥罐上的侧视液孔上看到。凡是属于制冷剂含水过多的故障,都应更换干燥剂或更换干燥罐,与此同时,重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。

案例:

故障现象:大众波罗(POLO)轿车空调运行时,感觉车内送风一阵凉,一阵不凉,空调制冷效果时好时坏。

诊断与排除:根据维修经验,像这种空调制冷效果时好时坏的故障,既可能是电路方面引起的,也可能是空调管路系统相关部件引起的。为了进一步确认故障部位,将歧管压力表组分别接在空调管路中的高、低压侧。启动发动机,在空调运转后,高压表显示基本正常,而低压表指示接近零,压力表的指针产生不规则的剧烈摆动无法读清具体数值。仔细观察该车故障现象,车内送风凉与不凉,与空调压缩机离合器的工作与否并无直接关系,很有可能该车制冷系统内部有水分。水分在管路循环系统中冻结形成冰塞,将会阻塞制冷剂在管路中的循环流动,一旦冰塞熔化,制冷系统便又恢复正常工作状态。冰塞现象往往会发生在制冷系统内部通道截面积较小的位置,易于堵塞的部件绝大部分处于制冷系统的高压侧,如储液干燥器、膨胀阀的滤网中等。仔细查看高压管路,发现膨胀阀附近有轻微结霜现象。当制冷系统内部存在水分或干燥剂吸湿能力达到饱和后,往往会出现空调制冷效果时好时坏的现象。据驾驶员反映,该车以往曾发生过撞车事故,更换过冷凝器和部分空调管路,大概在安装检修、更换制冷系统部件时,空气进入了空调系统中。更换储液干燥过滤器,用真空泵和歧管压力表组对空调系统反复抽真空,直到排出制冷系统中的水分,再充注适量的制冷剂。之后启动发动机试车,空调运转正常,制冷效果良好,故障排除。

2.5空调系统中有空气也会导致制冷不足

空调系统中一旦有空气进入,将会造成压缩机负荷加重(空气不可压缩),形成的气阻使制冷剂循环受阻,造成制冷管压力过高,引起制冷不足。此类故障主要是由于制冷系统密封性变差,或者在维修过程中抽真空不彻底而造成的。 案例:

故障现象:一辆别克君威轿车原来出现不制冷的故障,经过外面一家维修中心维修后原故障已排除,但又产生制冷不足的现象。

诊断与排除:通过检查空气系统及电路均无问题,但检测高、低端的压力时,发现低压端压力过高,但高压端压力又偏低的现象。经过系统常规检查后,空调工作时,视液孔内有连续气泡流动现象。经过分析是由于该车在别的厂维修过,原故障已排除情况下出现新的故障,很可能是在维修工检修中没认真的抽真空或都有空气进入系统内所致,因为空调系统中一旦有空气进入或维修时抽真空不彻

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底或加注制冷剂时有空气渗入,都会造成制冷量不足。这主要是由于空气是导热不良物质,在制冷系统的压力和温度下,不能溶于制冷剂,因而空气要占有一定的制冷剂空间,影响其散热能力。这些空气也会随制冷剂在空调系统中进行循环,从而造成膨胀阀喷出的制冷剂量下降,导致空调制冷能力下降。制冷剂内空气过多,可以从干燥罐上方检视孔内观察到。空调正常运转时,若视液孔内有连续不断的快速的气泡流动,则为系统内空气过多,这时就需要对制冷系统进行抽真空,再重新加注新的制冷剂。做仔细的充气检漏后无问题,对制冷系统进行抽真空,然后注入适量的制冷剂,故障排除。

2.6冷凝器散热能力下降,也会导致空调制冷能力下降

由于汽车工作环境不同,装在汽车发动机前方的冷凝器表面会有油污、泥土或杂物覆盖,从而使其散热能力下降。另外,冷却风扇的故障,诸如驱动带过松,风扇转速下降或风扇无高速等问题,都会导致冷凝器散热能力下降。

解决方法:用软毛刷刷除冷凝器表面的脏物,电风扇故障也应及时排除。 案例:

故障现象:别克林荫大道轿车空调制冷效果不佳,车内最低温度只有15℃ 诊断与排除:检查时发现该车的空调压缩机能够正常运转,在空调控制系统电路上应该不会有问题,故障很可能出在空调管路系统上。接上歧管压力表测量高、低压侧的压力。发动机运转时,将转速控制在1500~2000r/min之间,使空调压缩机工作,此时低压表读数为

0.26MPa,高于标准值0.12~0.20MPa,而高压表的读数为1.90MPa,也高于标准值1.20~1.50MPa,检测结果表明高、低侧压力值均偏高。如果冷凝器散热不良、制冷系统有空气、制冷剂过量都会出现高、低压侧的压力均高出标准值的情况。通过观察制冷液软管上的观察孔,可以知道制冷剂量是否正常或制冷系统是否存在空气。该车制冷系统工作时,观察孔中没有气泡流动,看来,制冷剂量正常,制冷系统中也没有空气。检查冷凝器时,发现冷凝器片已经严重堵塞,经清洗后,试车,空调运行良好,制冷效果恢复正常。

2.7压缩机驱动带过松的检查

空调压缩机驱动带松弛,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,输送的制冷剂下降,从而直接使空调系统制冷能力下降。

驱动带的检查方法是:在发动机停转时,在驱动带中间位置用手拨动皮带,能转90°为佳。若转动角度过多,则说明驱动带松弛,应拉紧,若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松一点。当然,若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。

经过多年实践经验来看,空调制冷系统出现的制冷不足、制冷效果变差等故障,大多由于制冷密封性出现问题所致。因为现在轿车所用的制冷剂渗透性强,所以对系统的密封性要求也相应较高,制冷工作管道或工作阀稍有泄漏就会造成

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制冷不足的故障现象。

在维修制冷系统中除了借用专用工具进行检漏外,还得细心、认真的按规范的维修程序进行,而且试机前后要反复做好系统地复查工作,确保故障完全排除。

结论

随着我国汽车工业的高速发展,作为汽车技术现代化标志之一的汽车空调技术在我国蓬勃发展。汽车空调大大改善了乘坐环境,提高了成员的舒适性。近年来,各种完善的多功能型空调装置的应用,受到用户的普遍欢迎。但对于汽车空调维修人员来说将面临新的挑战!

本论文对汽车空调的原理、结构以及必备的工具等知识做了一般性的介绍。重点对修理、维护做了详尽的介绍。这样做的原因,主要是考虑本论文所面对是汽车空调维修人员,并由此希望能帮助学习动手解决一般汽车空调故障的技能。

本论文对汽车空调的原理、结构以及必备的工具等知识做了一般性的介绍。重点对修理、维护做了详尽的介绍。这样做的原因,主要是考虑本论文所面对是汽车空调维修人员,并由此希望能帮助学习动手解决一般汽车空调故障的技能。

参考文献

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[4] 李东江.《现代汽车电气设备》.北京:机械工业出版社.2001 [5] 王勇.《汽车电气设备构造与维修机械工业出版社.2004 [6] 程鹏.《汽车电气设备与维修》.北京:西南师范大学出版社.1997 [7] 边焕鹤.《汽车电气设备维修手册》.北京:机械工业出版社,1997.

推荐第4篇:汽修毕业论文[1]

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汽车传感器的常见故障与检修

摘要:本文对大众汽车和车用传感器中常用的传感器作了简介,并就大众车系中各系列轿车的传感器故障产生原因及对汽车发动机的影响,并提出了检测、维护方法。以及对现代汽车传感器的发展趋势作了介绍。

第一章 引言

大众汽车公司是世界十大汽车公司之一,1937年5月28日,创始人世界著名的汽车设计大师费尔迪南特•波尔舍在奔驰公司的支持下创建了大众开发公司,同年9月改为大众汽车股份有限公司。大众汽车公司是德国最大也是最年轻的汽车公司,是一家国际性集团公司,总部位于德国沃尔夫斯堡的大众集团,是全球领先的汽车制造商之一,同时也是欧洲最大的汽车生产商。在全球最大的汽车市场-西欧,大约每5辆新车中就有1辆来自大众集团。大众公司生产汽车以外,同时兼营汽车销售、汽车运输、汽车租凭、汽车信贷银行以及住宅等。作为汽车产品,以生产大众型小轿车和轻型货车著称于世。其著名汽车品牌有“甲壳虫”、“马球”、“高尔夫”、“奥见面礼80”、“奥迪100”、“奥迪200”、“海风”、“帕塞特”、“波尔舍”、“桑塔纳”、“捷达”等。大众汽车公司经营汽车产品占主要地位,是一个在全世界许多国家都有汽车活动的跨车汽车集团。大众汽车顾名思义是为大众生产的汽车。在沃尔斯堡的“大众汽车城”里,第一批“甲壳虫”问世,但仅仅生产了630辆就因二次世界大战而停产。二战后,大众公司划归西德政府,汽车生产又逐步恢复。由于“甲壳虫”车价格低廉,这种汽车很快风靡德国和欧洲,1955年“ 甲壳虫”出口到100多个国家,1981年“甲壳虫”停产时,已经累计生产2000万辆,打破福特T型车的世界纪录。随着“甲壳虫”的畅销,大众汽车公司也成长为一个强大的世界汽车生产集团,它在西班牙、墨西哥等许多国家都建立起汽车生产厂和销售公司。继“甲壳虫”后,大众公司推出80年代世界最畅销的高尔夫汽车,从而成为欧洲最大的汽车商。1974年,用新技术装备起来的新型“高尔夫”车诞生。“高尔夫”车生产线1983年创下了在不足5个月的时间里生产10万辆轿车的世界纪录。截止1988年6月,累计生产1000万辆,成为取代“甲壳虫”的畅销车种。大众集团的业务分为两大品牌。在集团之下,奥迪和大众各自独立管理其品牌群,并负责从中创造利润。 奥迪品牌群包括奥迪、SEAT和兰博基尼(Lamborghini)3个品牌。大众品牌群包括大众客车、斯柯达(Skoda)、宾利(Bentley)

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和布加迪(Bugatti)4个品牌。各个品牌均有其自己的标识,自主经营,产品从超经济的紧凑车型(耗油率仅为3升/100公里)到豪华型小轿车应有尽有。商用车品牌负责集团的商用车产品。

大众汽车公司的德文Volks Wagenwerk,意为大众使用的汽车,标志中的VW为全称中头一个字母。标志象是由三个用中指和食指作出的“V”组成,表示大众公司及其产品必胜-必胜-必胜。

早在1978年大众汽车集团就与中华人民共和国代表团进行谈判,并于1984年10月在人民大会堂签订第一个合资合同,成立上海大众汽车有限公司(简称上海大众)。合资企业的首期工程(自1984年至1990年)共投资10亿元人民币,它使上海大众当时具有年(单班)生产3万辆整车和10万台发动机(两班)的生产能力。当1994年二期工程完成时(二期工程又追加投资25 亿人民币),上海大众已形成年产20万台桑塔纳轿车和15万台发动机的生产能力。1997年其整车年生产能力达到了30万台。上海大众自开始成立就坚持走零部件国产化的道路。继1991年率先突破60%,实现五大总成国产化,成为全国轿车行业第一家获散件进口免许可证单位后; 1993年国产化率进一步突破80%;1994年又达到了85%;1997年增至92.9%。据统计,仅1995年由于国产化所节省的外汇额就高达147 亿5千万人民币。

上海大众连续十余年始终荣居全国十大最佳合资企业金榜,如今已有一百多万辆桑塔纳轿车奔驰在中国的大地上。1997年上海大众实现产值311亿元,利润 32亿元。这一切成就与合资各方真诚合作,不断扩大再生产分不开的。双方坚持将盈利留在企业内不断滚动投入,累计投资额由1985年的近5千万元增至 1996年的56亿元;增加了100多倍。使上海大众的生产能力在短短的七年中增加五倍。

一汽-大众汽车有限公司(简称一汽大众)是大众汽车公司与中国第一汽车集团公司的合资公司,也是大众集团在中国的第二家合资企业。1990年 11月20日在人民大会堂合资双方签订合资合同。1991年2月8日合资公司正式成立。项目总投资约89亿元人民币,注册资本约22.5亿元,其中大众集团占40%,一汽占60%。1997年8月通过国家验收,1998年4月30日通过德国莱茵技术监督顾问有限公司(tuev公司)和中国汽车认证委员会质量体系认证中心iso9001质量体系认证,并于2002年月12月19日获得iso14001环境管理体系认证证书。项目总投资111.3亿元人民币,注册资本37.1亿元人民币。主导产品是捷达系列轿车、奥迪系列、宝来系列、速腾及迈腾轿车。捷达轿车是德国大众集团的主力车型,一汽-大众公司结合中国国情对该车型进行了持续不断的改进,使之更适合中国的运行环境和使用条件。自1991年投放中国市场以来,其优良的整车动力性、经济

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性、操作可靠性及安全性得到全国广大用户的认可,并在2002年、2003年连续二年获得国内单一品牌销售冠军。

2006年和2007年,随着中国市场的不断成熟,一汽大众投产了迈腾和速腾。他们采用了PQ35和PQ46平台(世界领先),全系标配ESP,这是同级车绝无仅有的。还有诸如双区自动空调,FSI发动机,电子手刹,42米超长激光焊接等等,成为该级别的王者。2008年,一汽大众的3年努力终结硕果,自主研发的新宝来问世。他的出世,在很大程度上标志着一汽大众的成功。

经过快速发展,一汽—大众生产、销售每年都以30%—50%的速度递增,累计向国家上交的税金已大大超过建厂投资。目前,一汽—大众全员劳动生产率为31.6辆/人年,达到国际汽车工业劳动生产率水平。一汽—大众取得了非凡的业绩。在一汽集团、一汽—大众销量、利润贡献度最大;在大众集团、一汽—大众劳动生产率增长率和人均利润率名列前茅。德国大众集团前任董事长皮埃希博士评价说,一汽—大众“已经发展成为实力强大、效益卓著的企业。”

上海大众与一汽大众的发展不仅有力地带动了一大批零部件配套厂的迅速发展,而且还吸引了一大批外国企业来华投资。现在大众公司在全国的配套厂已有700 家,其中450家已开始批量供货;配套厂中逾150家为中外合资企业,此外还有60多家正在进行合资谈判。大众公司还在全国各地建立了现代化的营销与售后服务网络。 形成了以大众合资企业为核心,辅以直接配套厂及其它间接供货和原材料工厂以及遍布全国的先进营销与售后服务网络组成的一个完整的汽车工业体系。

第二章 发动机常见传感器

随着电子技术的发展,汽车电子化程度不断提高,通常的机械系统已经难以解决某些与汽车功能要求有关的问题,而被电子控制系统代替。传感器的作用就是根据规定的被测量的大小,定量提供有用的电输出信号的部件,亦即传感器把光、时间、电、温度、压力及气体等的物理、化学量转换成信号的变换器。传感器作为汽车电控系统的关键部件,它直接影响汽车的技术性能的发挥。目前,普通汽车上大约装有10-20只传感器,高级豪华轿车则更多,这些传感器主要分布在发动机控制系统、底盘控制系统和车身控制系统中。大众TSI是一套双增压技术高性能的发动机,在发动机排量不变的情况下,能够吸入越多的氧气分子,再配合燃油喷射系统提供的更多的汽油那么可以输出更高的动力。本文将对大众迈腾TSI上采用的主要传感器的结构及其工作原理作一综述。

(一)进气岐管压力、温度传感器

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进气压力与温度传感器集成在一起,安装在进气岐管上。进气温度传感器采用负温度系数(NTC)热敏电阻,热敏电阻式传感器灵敏度高,响应特性较好,但线性差,适用温度较低。其作用是:由于进气的密度随温度变化而改变。所以发动机控制单元必须根据进气温度信号对喷油量进行修正。以获得最佳的空燃比。

进气岐管压力传感器信号作用:进气压力传感器能依据发动机的负荷状况,测出进气岐管中绝对压力的变化,将其转换电压信号与转速信号一起发送给发动机控制单元,作为基本的喷油量依据。

(二)冷却液温度传感器-G62-和-G83- 冷却液温度的特征值存储于发动机控制单元中。实际的冷却液温度值通过循环系统中两个不同的点识别,并且传输给发动机控制单元一个电压信号。

-冷却液温度实际值1:安装于冷却液法兰的冷却液出口处。 -冷却液温度实际值2:安装于散热器前出水口处。

发动机控制单元通过比较温度值1和2,调节散热器电子扇。 冷却液温度传感器G62 冷却液温度传感器是负温度系数热敏电阻(NTC)。安装在缸盖的冷却液的接头上,将冷却液温度传送给发动机控制单元。其具体作用如下:

•信号作用:发动机控制单元利用冷却液温度传感器信号,修正喷油量。 •同时与散热器出水口温度传感器G83进行比较,控制冷却风扇的转速。 •通过CAN-BUS为仪表等控制单元提供信号

(三) 凸轮轴位置(相位)传感器-G40- 凸轮轴位置传感器安装在发动机排气端侧壁上,监测安装在凸轮轴齿轮上的靶轮上的位置。信号作用:发动机控制单元利用凸轮轴位置传感器产生的信号识别1缸上止点位置。

(四)氧传感器

氧化锆氧传感器是利用氧化锆陶瓷敏感元件测量排气管道中的氧电势:陶瓷材料表面多孔,能够允许空气的氧分子在其中扩散。陶瓷在温度较高时成为导电体。如果电极两面上的氧含量不一样的话,电极两侧就会有一个电压形成。当λ=1时,混合气完全燃烧,外侧电极面无氧分子存在,这时输出电压就会产生一个突变。氧传感器通过探测废气中含氧量的多少,能获得上次喷油时间过长或过短的信号,并将该信号修正。氧传感器是完成混合气闭环控制的重要组件,它又称λ传感器,其外侧电极面暴露在废气流中,而其内侧电极面与外界空气相接触。该传感器由一个特殊陶瓷体(ZiO2或TiO2)构成,在它的表面

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涂有透气性好的铂电极。混合气通过氧传感器闭环调节后,能将空燃比控制在λ=0.98—1.02之间范围内,从而得到一个最佳的混合气浓度,同时也使废气中的有害物排放量大大减少。

氧传感器在满足下述条件后才能进行正常调节: 发动机温度>60℃; 氧传感器温度>300℃;

发动机在怠速或部分负荷下工作。

为了使氧传感器迅速加热,尽早正常工作,在氧传感器中装有加热装置 保护套管

2、内表面铂电极层

3、氧化锆陶瓷体

4、外表面铂电极层

5、多孔氧化锆保护层

6、线束接头

当氧传感器的电动势经ECU内的A/D转换后,变为信息输入到微机中与判别值进行比较,当电动势高于判别值时,即空燃比较浓时,反馈控制使其变稀,当电动势低于判别值时,反馈控制使其变浓。

(五)爆震传感器

爆震传感器是检测发动机缸体振动情况,以供电子控制器用来识别发动机爆震工况。震传感器是一种振动加速度传感器,它装在发动机气缸体上。传感器的敏感元件为一压电晶体,发动机爆震时,发动机振动通过传感器内的质块传递到晶体上。压电晶体由于受质块振动产生的压力,在两个极面上产生电压,把振动转化为电压信号。传递给发动机控制单元ECU。ECU根据爆震传感器传递来的信号,对点火提前角进行修正,从而使点火提前角的值始终处于最佳状态。当爆震传感器发生故障,发动机控制单元在一定条件下能够检测到,并能使发动机转入故障应急状态下。

(六)节气门开度传感器

节气门开度传感器实质上是与节气门轴相连的旋转式可变电阻器。在节气门的怠速开度下,传感器的输出电压为0.5V,而在全开时传感器输出电压为4V。在安装时,因为是以怠速时的开度为基准进行调整的,所以全开时输出电压值是参考值。此外在检测时应该注意,只能在点火开关闭合的状态下测量传感器的输出电压值。还有在怠速开度下,有时基准电压偏离规定的基准值,这时首先确定节气门的限位器是否在规定位置上,然后根据情况决定是否需要重新调整传

1.节气门轴连接臂 2.刷假 3.电刷 4.电阻基体

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利用节气门开度传感器输出的信号,可进行下列项目的控制:减速时中断供油;加速加浓;减速稀释以及重负荷时全开加浓修正。作为节气门开度传感器的可变电阻器,将电压信号输入到ECU中,经A/D转换后,成为输入信息进入微机中,节气门开度传感器与ECU的连接

ECU内的基准电压5V加到传感器上,经分压后再送入ECU中,在点k开关断开的情况下,上述的5V电压无法加到传感器上,所以无法以电压作为确认开度的基准。

(七)曲轴位置传感器

曲轴位置传感器的作用是检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号。是计算机控制的点火系统中最重要的传感器,其作用是检测上止点信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。曲轴位置传感器有三种型式:电磁脉冲式曲轴位置传感器、霍尔效应式曲轴位置传感器、光电效应式曲轴位置传感器。曲轴位置传感器型式不同,其控制方式和控制精度也不同。曲轴位置传感器一般安装于曲轴皮带轮或链轮侧面,有的安装于凸轮轴前端。霍尔式曲轴位置传感器是利用霍尔效应的原理,产生与曲轴转角相对应的电压脉冲信号的。它是利用触发叶片或轮齿改变通过霍尔元件的磁场强度,从而使霍尔元件产生脉冲的霍尔电压信号,经放大整形后即为曲轴位置传感器的输出信号。

第三章 氧感器的故障与检测

一、氧传感器的作用及其故障原因

由于环保的要求,汽车在排气系统中装有三元催化器,以减少汽车的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)的排放量。由于三元催化器在理想空燃比(14.7:1)附近时净化率最高,所以必须控制发动机工作在理想空燃比很窄的范围内。发动机每次工作循环的喷油由装在排气管中的氧传感器反馈给发动机的ECU,ECU中微机根据氧传感器的反馈信号修正喷油量,达到燃烧最完全。

由于汽车尾气及排气温度的原因,使氧传感器的工作条件极其恶劣。因此造成一般无加热器的氧传感器的寿命约为5—8万公里,而有加热器的氧传感器的寿命比无加热器长3万公里。氧传感器的失效过程都是缓慢进行的,首先是它的响应速度变慢,输出信号的幅度变低,最后是输出信号不变化或完全没有信号输出。这时就会有故障代码出现,发动机检查灯或故障指示灯也会亮。

除了由于使用年限或行驶里程的增加而导致氧传感器的正常失效外,氧传感器还可能因汽油中含铅或冷却液中的硅胶腐蚀而提前失效,氧传感器的衬垫在维修过程中被拆掉所

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造成的尾气泄漏也会导致氧传感器提前失效。还有一些潜在的因素,例如燃油压力过高、喷油器损坏、发动机电脑和传感器损坏以及操作不当等,也都可能导致氧传感器提前失效。然而,导致氧传感器提前失效的首要原因是由发动机混合气过浓所造成的炭堵塞。由于氧传感器的失效,微机得不到氧传感器的反馈信号,也就无法修正喷油量,使怠速时供给发动机过浓或过稀的混合气,造成发动机断火、工作不稳、加速滞后。

二、氧传感器的故障诊断

对氧传感器的故障诊断,可从以下几方面入手:

一、发动机冷态下怠速运转时,发动机ECU加热器的电源输出端端子的电压为12V左右。如果没有加热电压,则氧传感器必然工作不良。

二、如果ECU加热器的电源输出端端子的电压正常,则接下来应检查氧传感器内加热电阻的好坏。拔开氧传感器的导线连接器,用电阻表检测氧传感器的端子1和2间的电阻,其电阻值应符合标准值。一般正常值为几欧姆,如电阻值无穷大或为零,则说明电阻开路或短路,则须更换氧传感器。

三、发动机在中、高速运转时,发动机ECU的氧传感器的信号输入端的电压应处于0—1V的跳跃状态,如长时间处于0V或1V时,可能是氧传感器故障,也可能是发动机其它部件故障。这时我们要对氧传感器的基本性能进行测试,以区分这几种可能性。测试采用示波器,方法有两种,增加空气法和增加燃料法:

1、示波器的接法:

虽然氧传感器有其作用电压,但其安培数相当小,也就很容易受到杂讯的干扰,因此在选探针时建议使用10:1的探针。然而你也可以使用1:1的探针,不过很容易有杂讯的产生,再者有些车型的氧传感器本身即有些微的杂讯电压存在,容易造成误判。由于氧传感器必須与电脑保持讯号的接通,因此我們不可能拔开插头直接测量。在这里我们使用常见的:背插法,也就是利用类似大头针的针状物插入传感器背后的插座,由于插座与线端通常有防水橡皮,因此只要小心地延着橡胶細縫插入即可,这样並不会破坏到原线束或插座,此外在这里我们不建议使用线束穿剌法。

2、增加空气法:

首先我们利用最简单的方法→拔开真空管,強迫发动机吸入更多的空气。找出一条真空管須在节气门之后,这样才有真空吸力存在。另外在选择所要拆下的真空管时,須注意一点:此条真空管必須不会影响到发动机混合控制,例如燃油压力阀整阀,如果拆下此真

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空管的话将会造成较大的燃烧压力,使得怠速测试时混合比会有较高的現象,而造成测试的数据有所误差。当发动机处于较浓的状态,拔开真空管,这时氧传感器的电压会马上下降,当发动机原本处于较稀的状态,氧传感器的电压將维持不变。但注意一点,若是翼板式、热线式的空气流量計,当拔开真空管较不会影响到流量计的电压输出变化,因此电脑回馈反应的动作就有所延迟,虽然会將空气过量系数λ调整到1,但速度较慢,所以它的曲线将维持较长时间的低电压。此时可额外地加入燃料,強迫发动机提高混合比,此方法对于氧传感器长时间低电压有极佳的判断。但如何选择燃料种类呢?一般以市售的化油器清洗剂或是积碳清洗喷剂便是相当适合的选择,由于其中含极高易燃、氧化的物质,所以能夠在短时间內增加发动机供油的浓度。我们可预先拔开一条真空管並将它塞住,这时可以观查氧传感器的反应电压,如果都一直持续在低混合的状态,这时可以利用喷剂並喷入少許的量于真空管內,此时发动机的混合比將会急速地升高,此时氧传感器电压也将立即作出反应,由于量不多,因此高混合维持的时间並不长,稍后將恢复原來的状态。这时我们即可判断氧传感器是否在作用着。

第四章迈腾1.8 TSI轿车自动空调系统检修案例

故障现象:一辆2007年产一汽-大众迈腾1.8 TSI轿车,据用户反映,该车开空调时出风口无冷风吹出,电子扇也不转。

检查分析:使用故障诊断仪VAS5051进行检测,查询到偶发性故障码00229(制冷系统压力低于下限值)。连接空调压力歧管表,测量空调系统静态压力为800 kPa,压力正常。通过歧管表试着放出管路内的制冷剂,结果放出的只有空气,这说明空调管路内没有制冷剂。将空调系统重新抽真空并确认系统没有泄漏后,充入规定量的制冷剂,但空调仍不工作,触摸低压空调管无制冷迹象。

对于大众车系PQ35平台以上的车型,空调系统使用了变排量空调压缩机,并采用了新的控制方式。空调系统控制单元J255接收来自发动机控制单元的指令以决定是否使空调系统工作,同时根据设定的温度、外部环境温度和车内温度、蒸发器温度以及制冷管路压力的变化等因素,对空调压缩机电磁阀N280的占空比进行控制,从而实现压缩机内部斜盘的倾斜位置发生改变,最终实现了变排量和制冷效果的改变。因为变排量压缩机随着发动机的工作一直运转,即无论空调处于打开还是关闭状态,空调压缩机的多楔带始终驱动压缩机连续运转(空调关闭时,制冷剂流量被降低2%),所以维修人员无法像定排量压缩机那样从电磁离合器是否吸合来判断压缩机的工作状态,而应该使用故障诊断仪进行诊段。

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打开空调,使用VAS5051对空调系统的数据流进行监控,从诊断仪上可以看到“空调准备就绪”和“AC输入”的结果为“空调高挡”,压缩机状况为“压缩机接通”,空调系统压力为700 kPa。“空调准备就绪”和“AC输入”的结果为“空调高挡”,说明发动机控制单元能够接收到空调AC开关的请求信号;“压缩机状况”为“接通”,说明发动机控制单元采集了相关传感器数据后认为符合空调系统工作的条件,从而提高发动机怠速转速,同时使空调压缩机处于了接通状态。但是,显示的空调系统压力为700 kPa却是不符合标准的。对于迈腾轿车,空调系统正常工作时,高压一般为1.1 MPa以上,700 kPa显然过低,这么低的压力达不到空调系统制冷的最低要求。

再读取其他数据块,“空调系统的风扇要求”为0.0%,“冷却风扇启动1占空比”为12.2%。“空调系统的风扇要求”为0.0%,说明风扇在压缩机接通状态下不运转,也进一步说明空调压缩机实际工作状态是异常的。压缩机实际工作状态可以通过空调控制单元的002组数据流来监测,实测数据为:空调压缩机电磁阀N280电流为0(正常为0.6~0.8 A),压缩机转速为0(正常为1 000 r/min),空调系统负荷为0(正常为4~5 N•m)。

检测至此,判断此车故障点应为空调压缩机电磁阀N280无工作电流,基本可以排除空调压缩机内部机械故障。电磁阀N280安装在压缩机的后端,准备拔下N280上的线束插头进一步检测,发现线束插头较松,当即插实后,空调可以正常工作,而且风扇开始运转。此时读取各测量数据块(图2),“空调系统压力”为1 200 kPa,“空调系统的风扇要求”为56.9%,“冷却风扇启动1占空比”为62.0%。读取电磁阀N280的数据,电流从5 mA到0.82 A逐渐升高,空调系统负荷从0逐渐上升至5 N•m(一般要达到4 N•m以上时空调制冷才有效)。

故障排除:对松动的电磁阀N280线束插头进行妥善处理,试车确认空调系统恢复正常。

回顾总结:虽然该车的故障并不复杂,通过其他常规的检测方法也能够找到故障。但是在此想要说明的是,对于自动空调的维修,如果能够充分利用故障诊断仪,很多时候可以准确地找到故障点,特别是在检修比较复杂的空调故障时,往往能够对故障的检修很有帮助。

第五章 现代汽车传感器的发展趋势

由于传感器在电控系统中的重要作用,所以世界各国对其理论研究、新材料应用、产品开发都非常重视。

金刚石的耐热性好、热稳定性高,在真空中1200℃以上表面才开始出现炭化,在大气

08毕业论文

中也要在600℃以上才开始炭化,利用这一特性,制作适用于高温的热敏传感器,从常温到600℃范围内进行温度监测与控制,并且适用在高温且有腐蚀气体的恶劣环境下使用,性能稳定,使用寿命长,可用于发动机中高温测量。此外金刚石在高温下形变率很高,利用这一特性可制作高温环境下使用的振动传感器和加速度传感器。与其它材料振动膜相结合可作为高温、耐腐蚀、灵敏度高的压力传感器,用于振动检测以及发动机气缸压力等测量。

光导纤维型传感器由于抗干扰性强、灵敏度高、重量轻、体积小,适于遥测等特点正受到人们的普遍重视。目前已有不少成熟的产品问世,如光纤转矩传感器,温度、振动、压力、流量等传感器。在开发利用新材料同时,由于微电子技术和微机械加工技术发展,传感器正向微型化、多功能化,智能化方向发展。微型化传感器利用微机械的加工技术将微米级的敏感元件、信号调理器、数据处理装置集成封装在一块芯片上。由于体积小、价格便宜、便于集成等特点,可以提高系统测试精度,例如把微型压力传感器和微型温度传感器集成在一起,同时测出压力和温度,便可通过芯片内运算消去压力测量中的温度影响。目前已有不少微型传感器面世,如压力传感器、加速度传感器、用于防撞的硅加速度传感器等。在汽车轮胎内嵌入微型压力传感器可以保持适当充气,避免充气过量或不足,从而节约燃油10%。多功能化使传感器能够同时检测2个或2个以上的特性参数。而智能传感器由于带有专用计算机,因而具有智能特点。

此外,传感器响应时间、输出与计算机的接口等问题也是重要的研究课题。随着电子技术的发展,车用传感器的技术必将趋于完善。

总 结

时光荏苒,不知不觉三年大学时光即将告别,很多熟悉的身影也许就将从身边永远的失落了。想对我的恩师、同学、朋友„„所有我所认识与不认识的人,对校园里的花草树木、错落有致的校园建筑„„对这一切的一切说声谢谢!

大学时光即将结束,首先我衷心地感谢曾经指导我帮助我的老师,尤其是我的毕业设计导师陈晓军老师,在陈晓军老师的悉心指导和严格要求下,我顺利的完成了毕业设计,同时他严谨的治学态度和谦和的为人给我留下了深刻的印象。从课题选择、方案论证到具体设计,无不凝聚着陈晓军老师的心血和汗水,使我始终感受着导师的精心指导和无私的关怀,本设计能够顺利的完成,也归功于各位任课老师的认真负责,使我能够很好的掌握和运用专业知识,并在设计中得以体现。正是有了他们的悉心帮助和支持,才使我的毕业论文顺利完成,在此向恩师们再次表示由衷的谢意。感谢他们三年来的辛勤栽培。同时,

08毕业论文

经过制作这次毕业设计,使我的理论知识和实际操作能力都得到一个很大的提高。强化了对汽车各种传感器基本构造与工作原理的掌握,并对汽车基本故障的排除有了进一步的理解与掌握。毕业设计也是对我这三年来所学知识的一个检测。课题设计能够顺利的完成要归功于我的导师以及大学三年来我的任课老师们。在此,我再次对陈晓军老师以及我所有的任课老师表示衷心的感谢和崇高的敬礼。

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毕业论文

题目宝来制动系常见故障的诊断与检修

系别 汽车工程系 班级******* 姓名 ****** 学号 ********

指导教师 /*******

2016年******

目 录

前 言 ..............................................................1 1汽车制动系统的概述 ................................................2 1.1制动系统的概念 ...............................................2 1.2制动系统的功用 ...............................................2 1.3制动系统的组成与工作原理 .....................................2 2宝来液压制动系统的工作原理与故障诊断 ..............................3 2.1液压制动系统的组成 ...........................................3 2.2液压制动系统的工作原理 .......................................3 2.3常见故障诊断与检测维修 .......................................3 3宝来气压制动系统的工作原理与故障诊断 ..............................5 3.1气压制动系统的类型 ...........................................5 3.2气压制动系统的工作原理 .......................................5 3.3常见故障诊断与检测维修 .......................................6 4宝来驻车制动系统的故障诊断与分析 ..................................8 4.1驻车制动的功用 ...............................................8 4.2驻车制动系故障诊断 ...........................................8 4.3驻车制动系的维修 .............................................9 5宝来ABS防抱死制动系统的工作原理与故障诊断 .......................10 5.1ABS防抱死制动系统的类型 .....................................10 5.2ABS防抱死制动系统的组成与工作原理 ...........................10 5.3ABS防抱死制动系统的常见故障与检测维修 .......................11 6宝来制动常见故障案例分析 .........................................14 6.1案例一 ......................................................14 6.2案例二 ......................................................15 7总结 .............................................................16 参 考 文 献 ........................................................17

宝来制动系统常见故障的诊断与检修

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前 言

汽车制动系统是汽车的一个重要组成部分,他直接影响汽车的安全性。据有关资料介绍,在由于汽车本身造成的交通事故中,制动故障引起的事故占事故总量的45%。可见,制动系统是保证行车安全的极为重要的一个系统。

使行驶中的汽车减速甚至停车,使下坡行驶的汽车速度保持稳定,以及使已停止的汽车保持不动,这些作用统称为汽车制动。

对汽车起到制动作用的力是作用在汽车上,其方向与汽车行驶的方向相反。作用在行驶汽车上的滚动阻力、上坡阻力、空气阻力都能对汽车起到制动作用,但这些外力的大小都是随机的、不可控制的。因此汽车上必须装设一系列专门装置,以便驾驶员能根据道路和交通等情况,使外界(主要是路面)对汽车某部分(主要是车轮)施加一定的力,对汽车进行一定程度的强制制动。这种可控制的对汽车进行制动的外力称为制动力,用于产生制动力的一系列专门装置称为制动系统。

关键字: 制动系统 工作原理 故障检测

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1汽车制动系统的概述

1.1制动系统的概念

制动系统是汽车轮胎针对路面施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置,是保证行车安全的极为重要的一个系统。完整的制动系统应具有行车制动系统、驻车制动系统和ABS防抱死制动系统。 1.2制动系统的功用

使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车;使已停驶的汽车在各种道路条件下稳定驻车;使下坡行驶的汽车速度保持稳定。对汽车起制动作用的只能是作用在汽车上且方向与汽车行驶方向相反的外力,而这些外力的大小都是随机的、不可控制的,因此汽车上必须装设一系列专门装置以实现上述功能,所以说制动系统对于车辆在道路上能够正常行驶来说是非常重要的,而且随着现在车辆的逐渐增多,技术的逐渐升级,制动系统的功用也在不断的完善中。 1.3制动系统原理

(1)制动件

系统的组成部的组成与工作

图1-1制动系统的组成部件

(2)制动系统的工作原理

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制动系统的一般工作原理是,利用与车身(或车架)相连的非旋转元件和与车轮(或传动轴)相连的旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势。

①制动系不工作时

蹄鼓间有间隙,车轮和制动鼓可自由旋转 ②制动时

要汽车减速,脚踏下制动器踏板通过推杆和主缸活塞,使主缸油液在一定压力下流入轮缸,并通过两轮缸活塞推使制动蹄绕支承销转动,上端向两边分开而以其摩擦片压紧在制动鼓的内圆面上。 不转的制动蹄对旋转制动鼓产生摩擦力矩,从而产生制动力

③解除制动

当放开制动踏板时回位弹簧即将制动蹄拉回原位,制动力消失。

2宝来液压制动系统的工作原理与故障诊断

2.1液压制动系统的组成

液压制动系统主要由制动踏板、制动主缸、制动轮缸和油管等构成。 2.2液压制动系统的工作原理

液压制动装置利用液压油,将驾驶肌体的力量通过制动踏板转换为液压力,再通过管路传至车轮制动器,车轮制动器再将液压力转变为制动蹄张开的机械推力,使制动蹄摩擦片与制动鼓产生摩擦(将机械能转化为热能而消耗),从而产生阻止车轮转动的力矩。当驾驶员踩下制动踏板时,推杆推动制动主缸活塞使制动液升压,通过管道将液压力传至制动轮缸,轮缸活塞在制动液挤压的作用下将制动蹄片压紧制动鼓形成制动,根据驾驶员施加于踏板力矩的大小,使车轮减速、恒速或停车。当驾驶员松开踏板,制动蹄和分泵活塞在回位弹簧作用下回位,制动液压回到制动总泵,制动解除。 2.3常见故障诊断与检测维修 1)液压制动不良。

(1)现象:

①制动时不能迅速减速或停车。

②第一次踏下制动踏板时制动不灵;连续踩制动踏板,踏板逐渐升高,但踏触感软弱,并且制动效果不佳。

(2)原因:

①油路故障。油路故障包括油液不足、变质、管路漏油。

②制动总泵(主缸)、分泵(轮缸)故障。

这类故障包括两种情况:液压制动总泵和分泵的橡胶碗或橡胶圈老化、发胀、磨损

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或变形,活塞与缸壁磨损过大;出油阀、回油阀密封不严,贮液室内制动液不足。

③制动踏板自由行程故障。

这类故障通常包括制动踏板自由行程过大,制动主缸和工作缸推杆调整不当或松动,踏板传动机构送狂等。

④真空增压装置故障。

这类情况包括三种情况:真空管漏气;控制阀阀门密封不严,气室膜片破损,控制阀活塞和橡胶圈磨损;增压缸活塞磨损过多,橡胶圈磨损,回位弹簧过软。

⑤制动器故障。

这类情况包括多种情况:制动蹄摩擦片与制动鼓解除状态不佳;制动盘翘曲变形,制动鼓圆度、圆柱度超差;制动蹄片表面烧焦,蹄片松动、脱落,铆钉露出;故事车轮制动器浸水;制动蹄回位弹簧过强,制动蹄锈蚀卡死;制动蹄摩擦片磨损严重,摩擦片与制动鼓之间的间隙过大,制动盘磨损的过薄或鼓式制动盘工作表面有油污。 2)液压制动拖滞故障。

(1)现象:

制动拖滞故障也称制动发咬故障,这类故障表现为:使用制动后,再放松制动踏板,清楚不能立即起步;在行驶中感到无力,行驶一段距离后,尽管未使用制动器,但仍有某一制动鼓(盘)或全车制动鼓(盘)发热。制动拖滞故障分为全车制动拖滞和个别车轮制动拖滞两种。

(2)原因:

①液压制动总泵(主缸)故障。

这类故障可以分为以下几种情况:制动踏板没有自由行程,以及踏板回位弹簧松脱、折断或太软;制动踏板锈蚀或磨损发卡,回位弹簧不能使其回位;制动液太脏或粘度太大,使得回油困难;制动总泵回油孔、旁通孔被赃物堵塞;制动总泵活塞发卡或橡胶皮碗发胀使其回位不灵,堵住总泵回油孔;制动总泵活塞回位弹簧过软或折断;制动总泵回油阀弹簧过硬。

②液压制动分缸(轮缸)故障。

这类故障可以分为以下三种情况:制动分泵橡胶皮碗黏住或因发胀而被卡住;制动分泵活塞变形、磨损或卡住;制动油管被压扁或制动软管老化,内壁脱落或堵塞导致回油不畅。

③车轮制动器故障。

这类情况可以分为以下六种情况:制动蹄摩擦片与制动鼓(盘)间隙过小;制动蹄摩擦片与制动鼓(盘)烧结、黏住;制动蹄摩擦片脱落,其碎片夹在制动蹄摩擦片与制

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动鼓(盘)之间;制动蹄回位弹簧脱落、折断或弹力过小;制动蹄轴与衬套配合间隙过小、润滑不良或被锈蚀,引起回位转动困难;制动鼓失圆,制动盘翘曲变形。

④助力伺服机构故障。

这类情况可以分为以下六种情况:真空增压器伺服气室膜片回位弹簧过软;真空增压器的控制阀膜片弹簧过软;真空增压器的控制阀、空气阀与真空阀三者间距过大,使真空阀与阀座距离过小;真空增压器的控制阀活塞发卡或橡胶碗发胀,使活塞运动不灵;真空助力器的伺服气室活塞回位弹簧过软;真空助力器的伺服气室壳体变形使活塞回位困难。

⑤其他原因。

有以下两点:轮毂轴承调整不当,使制动鼓歪斜而与制动蹄摩擦片接触;行车制动兼驻车制动的手刹杆未放松,或钢索调整不当。

(1)现象:汽车制动时自动向一侧偏时,即为制动跑偏。

(2)原因:

①某轮缸的进油管被压扁、堵塞。或因进油管软管老化、发胀而造成进油不畅或进油管接头松动漏油。

②某轮缸的缸筒、活塞、橡胶碗磨损漏油,导致压力下降。 ③制动系统某个支路或轮缸内有空气未排除。 ④各个车轮制动器的制动间隙不一致。

⑤各个车轮制动器的制动鼓圆度、圆柱度,盘式制动器的制动盘厚度不符合标准。 ⑥各个车轮制动器的制动蹄回位弹簧力相差过大。

3宝来气压制动系统的工作原理与故障诊断

3.1气压制动系统的类型

气压制动传动装置由能源和控制装置两部分组成。能源部分包括空气压缩机、调压装置、双针气压表、前后桥储气筒、气压过低报警装置、油水放出阀和取气阀、安全阀等部分。控制装置包括制动踏板、拉杆、双腔控制阀、快放阀、继动阀等。 3.2气压制动系统的工作原理

由发动机驱动的空气压缩机将压缩空气经单向阀首先输入湿储气罐,压缩空气在湿储气罐内冷却、并进行油水分离之后,分成两个回路:一个回路经出气筒、双腔制动阀的中腔通向后制动器室;另一个回路经储气筒、双腔制动阀的下腔通向后制动器室。当其中一个回路发生故障失效时,另一个回路仍能继续工作,以保证汽车具有一定的制动能力,从而提高了汽车行驶的安全性。

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3.3常见故障诊断与检测维修

1)气压制动不良故障

(1)现象: 气压制动不良的故障与液压制动不良的故障现象类似。 (2)原因:

①空气压缩机故障:皮带断了或打滑,活塞与缸筒严重磨损,卸荷阀关闭不严,气压调节阀起不到很好的调节作用。

②储气筒上的安全阀失效导致气压过低。

③制动阀故障:进、排气阀关闭不严,膜片破裂,活塞的密封圈密封性不好,排气间隙过大。

④快放阀膜片破裂。

⑤制动气室膜片破裂。

⑥车轮制动器发生故障,这类故障可以分为一下几种情况:制动鼓与制动蹄之间间隙过大或接触面积太小;制动蹄片上沾有油污或水;制动蹄片上铆钉松动;制动鼓失圆或磨有沟槽;凸轮轴、制动蹄的支撑销锈死或磨损松旷;调节臂上的调整握杆调整不当;制动管路漏气。

2)气压制动失效故障

(1)现象:气压制动失效的故障与液压制动失效的故障现象类似。 (2)原因:

①出气筒无力或充气量不足。这一类故障包括以下五种情况:空气压缩机传动带折断或打滑;空气压缩机与出气筒之间的供气管道破损、堵塞,或管道接头松脱、漏气严重;卸荷阀卡死;挂车制动分离开关未关或关闭不严;出气筒破裂,出气筒各功能阀失效、漏气。

②制动阀故障。这类故障可以分为以下三种情况:制动阀的进气阀被卡住或关闭不严造成进气阀不能打开,压缩空气从排气口排出;制动踏板传动机构折断;制动管路折断。接头松脱或管道堵塞。

③.制动气室故障。主要包括:制动气室膜片破裂、壳体破损、接合面松动或推杆在壳体孔中卡死而不能移动;调整臂调整不当导致制动气室推杆行程过小。

④车轮制动器故障。发生这类故障的原因如下:制动凸轮轴与支架衬套卡死,导致凸轮轴不能转动,或转角过小;制动蹄摩擦片、制动鼓磨损后间隙过大;制动蹄摩擦片大面积脱落或严重烧蚀;制动鼓开裂、破碎。

3)气压制动跑偏故障

(1)现象:气压跑偏故障的现象与液压制动跑偏的故障现象类似。

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(2)原因:

①车轮制动器故障。该部位产生故障的原因分为以下几种:各车轮制动促动凸轮轴转角相差过大,或制动促动凸轮轴与支架配合、磨损程度不一致,又或者某制动促动凸轮轴转动不灵活;各车轮制动器的制动间隙、制动摩擦片的质量以及制动摩擦片与制动鼓的接触贴合状况相差过大;各车轮制动鼓的直径、圆度、圆柱度等技术指标以及各制动鼓工作表面状况相差过大;车轮制动器的蹄片回位弹簧弹力相差过大,或者各制动蹄轴与衬套配合、磨损程度不一致。

②制动气室故障。某车轮制动器的制动气室进气管被压扁、锈蚀或堵塞,或进气软管老化发胀,进气管接头松动、漏气;某制动气室壳体连接螺栓松动引起漏气。或制动气室的膜片老化、破裂;各车轮制动器的制动间隙不一致,或某制动气室推杆有卡滞现象。

③其他故障。其他故障常见的有以下几种:车辆严重偏载,使车身偏斜;车辆左右轮胎气压不一致;车辆左右轮胎规格不一致,各轮胎花纹磨损程度相差过大;车辆两侧悬架弹簧弹力不一致;车架变形,车桥发生位移;前轮定位失准或转向系松旷;路面两侧附着系数相差大,路面向一侧倾斜,致使车身倾斜。

4)气压制动拖滞故障

(1)现象:抬起制动踏板,制动阀排气缓慢或不排气,不能迅速解除制动,致使车辆起步困难、行驶无力等都是气压制动发生拖滞故障的常见现象。

(2)原因:

①制动阀故障:制动排气间隙过小;制动阀排气阀座橡胶发胀,堵塞排气口;排气阀导向座锈蚀、发卡。

②传动机构故障。引发这类故障的原因可能是:踏板传动机构卡住不回;制动踏板无自由行程或自由行程太小。

③车轮制动器故障:制动气室推杆卡住不回;制动凸轮轴支架固定螺栓松动,使凸轮先后不同心而导致转动不灵活;制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小;制动蹄摩擦片与制动鼓烧结、黏住、脱落,回位弹簧脱落、折断或弹力过小;制动蹄轴因锈蚀、润滑不良或与衬套配合间隙过小而导致转动困难。

④其他故障:半轴套管与轮毂轴承配合松旷导致制动鼓偏斜;轮毂轴承外圈与毂配合松旷导致制动鼓偏斜;制动气室膜片老化、膨胀、变形,制动软管老化、发胀、堵塞;制动踏板发卡,踏板回位弹簧脱落、折断引起踏板不回位。

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4宝来驻车制动系统的故障诊断与分析

4.1驻车制动的功用

1)车辆停驶后防止滑溜;

2)坡道上顺利起步;

3)行车制动效能失效后临时使用或配合行车制动器进行紧急制动。 4.2驻车制动系故障诊断

驻车制动系常见故障部位主要有:拉杆的扇形齿板和棘爪、拉索外套等。驻车制动系常见故障主要包括驻车制动效能不良和驻车制动拉杆不能定位。

1)驻车制动效能不良

(1)故障现象:完全拉起拉杆,汽车仍能溜动。

(2)故障主要原因及处理方法,造成驻车制动效能不良的原因主要是: ①拉杆的工作行程过大,应予调整。

②后制动摩擦片或制动鼓有油污,应予清洁。

③拉索连接部分松旷或因阻滞而运动不畅,应予调整或清洁等。 (3)故障诊断方法

检查驻车制动拉杆的工作行程。如果正常,故障一般由后制动摩擦片或制动鼓有油污,后制动摩擦片烧蚀引起;如果不正常,故障一般由驻车制动工作行程调整过大,驻车制动拉索连接部分松旷或因阻滞而运动不畅引起。

2)驻车制动拉杆不能定位

(1)故障现象:拉起拉杆至某—位置,放手后拉杆又回到初始位置;或拉杆不能拉起。

(2)故障主要原因及处理方法,造成驻车制动拉杆不能定位的原因主要是: ①棘爪弹簧失效或折断,应予更换。

②棘爪与齿板轮齿磨损过甚而滑牙,应予更换。 ③棘爪或拉杆变形卡滞,应予校正或更换。 ④棘爪或齿板等处铆钉脱落,应予修理等。 (3)故障诊断方法

反复按放驻车制动拉杆,观察拉杆能否复位。如果能,故障一般由棘爪弹簧失效或折断,棘爪与齿板轮齿磨损过甚而滑牙引起;如果不能,故障一般由棘爪或拉杆变形卡滞,棘爪或齿板等处铆钉脱落引起。 3)驻车制动器的分类与组成

(1)中央制动器。

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(2)车轮制动器。

图4-1驻车制动系一般组成

1—驻车制动手柄;2—驻车制动拉索;3—摆臂;4—凸轮轴;5—滚轮;6—制动蹄;7—摇臂

4.3驻车制动系的维修

以宝来乘用车为例,驻车制动系的维护,驻车制动系的维护作业主要包括以下内容: (1)润滑棘爪和齿板。 (2)紧固各固定螺栓(螺母)。 (3)检查调整驻车制动间隙。

方法是:放松驻车制动拉杆,解除制动;用力踩几次制动踏板,使后轮制动器恢复正常的制动间隙;将驻车制动拉杆拉紧2齿,拧紧拉杆后端的调整螺母,直到用手不能转动两后轮为止,放松拉杆,两后轮应能自由转动。

2)驻车制动系的修理

(1)检查拉杆,应能操纵自如,定位准确可靠。出现棘爪弹簧失效或折断,棘爪与齿板轮齿磨损过甚而滑牙,棘爪或拉杆变形卡滞,棘爪或齿板等处铆钉脱落等情况,应予修理或更换新件。

(2)拉索出现发卡、外套损坏、接头损坏等现象,应予润滑或更换;系统中各回位弹簧出现弹力降低或失效,应予更换。

(3)后轮制动器内的连接部位应可靠,工作正常。 检修调整好的驻车制动系,应操纵自如,制动可靠。

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5宝来ABS防抱死制动系统的工作原理与故障诊断

5.1ABS防抱死制动系统的类型

一是按生产厂家分类,二是按控制通道分类。以下主要介绍按通道分类的方法。在ABS中,对能够独立进行制动压力调节的制动管路称为控制通道。ABS装置的控制通道分为四通道式、三通道式、二通道式和一通道式。

(1)四通道式 四通道ABS有四个轮速传感器,在通往四个车轮制动分泵的管路中,各设一个制动压力调节器装置,进行独立控制,构成四通道控制形式。但是如果汽车左右两个车轮的附着系数相差较大(如路面部分积水或结冰), 制动时两个车轮的地面制动力就相差较大,因此会产生横摆力矩,使车身向制动力较大的一侧跑偏,不能保持汽车按预定方向行驶,会影响汽车的制动方向稳定性。因此,驾驶员在部分结冰或积水等湿滑的路面行车时,应降低车速,不可盲目迷信ABS装置。

(2)三通道式 三通道ABS是对两前轮进行独立控制,两后轮按低选原则进行一同控制(即两个车轮由一个通道控制,以保证附着力较小的车轮不抱死为原则),也称混合控制。宝来既是用的这种ABS装置。

性能特点:两后轮按低选原则进行一同控制时,可以保证汽车在各种条件下左右两后轮的制动力相等,即使两侧车轮的 附着系数相差较大,两个车轮的制动力都限制在附着力较小的水平,使两个后轮的制动力始终保持平衡,保证汽车在各种条件下制动时都具有良好的方向稳定性。在宝来进行的60 km/h紧急制动对比试验中,有ABS的车型比无ABS车型的制动距离只短1米,但是有ABS的车型始终都有方向,不会失去对方向的控制。

对两前轮进行独立控制,主要考虑小轿车,特别是前轮驱动的汽车,前轮的制动力在汽车总制动中所占的比例较大(可 达70%左右),可以充分利用两前轮的附着力。但由于两前轮制动力不平衡对汽车行驶方向稳定性影响相对较小,而且可以通过 驾驶员的转向操纵对由此产生的影响进行修正。因此,三通道ABS在小轿车上被普遍采用。

(3)二通道式 二通道式ABS难以在方向稳定性、转向控制性和制动效能各方面得到兼顾,目前采用很少。

5.2ABS防抱死制动系统的组成与工作原理

在汽车制动时,如果车轮褒姒滑移,车轮与路面的侧向附着力将完全消失。如果只是前轮(转向轮)制动到抱死滑移而后轮还在滚动,汽车将失去转向能力。如果只是后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动,即使受不到大的侧向干扰力,汽车也将产生侧滑(甩尾)现象。这些都极容易造成交通事故。因此,汽车在制动时不希望车轮制动到抱死滑

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移,而是希望车轮制动到边滚边滑的状态。

由试验得知,汽车车轮的滑动率在%15~%20时,轮胎与路面间有最大附着系数。所以为了充分发挥轮胎与路面间的这种潜在的附着能力,目前在大多数车辆上都装备了防抱死制动系统(Antilock Brake System),简称ABS。

通常,ABS实在普通制动系统上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的,如图5-1所示:

图5-1 ABS制动系统的组成部件

1.前轮速度传感器 2.制动压力调节装置 3.ABS电控单元 4.ABS警示灯 5.后轮速度传感器 6.停车灯开关 7.制动主缸 8.比例分配阀 9.制动轮缸 10.蓄电池 11.点火开关

制动过程中,ABS电控单元(ECU)3不断地从传感器1和5获取车轮速度信号,并加以处理,分析是否有车轮即将抱死拖滑。如果没有车轮即将抱死拖滑,制动压力调节装置2不参与工作,制动主缸7和个制动轮缸9相通,制动轮缸中的压力继续增大,此即ABS制动过程中的增压状态。

如果电控单元判断出某个车轮(假设为左前轮)即将抱死拖滑,它即向制动压力调节装置发出命令,令关闭制动主缸与左前制动轮缸的通道,使左前制动轮缸的压力不再增大,此即ABS制动过程中的保压状态。

若电控单元判断出左前轮仍趋于抱死拖滑状态,它即向制动压力调节装置发出命令,打开左前制动轮缸与储液室或储能器的通道,使得左前制动轮缸中的油压降低,此即ABS制动过程中的减压状态。

5.3ABS防抱死制动系统的常见故障与检测维修

1)诊断与检查的基本内容

特定的诊断与检查可及时发现ABS系统中的故障,是维修中非常重要的部分。对于不同的车型,甚至同一系列不同年代生产的车型,检查的方法和程序都会有所不同,这

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一点要比较相应的维修手册便可知道。但是ABS系统基本诊断与检查的方法内容是不变的,它们一般包括以下4个步骤:

(1)初步检查。

(2)故障自诊断。 (3)快速检查。 (4)故障指示灯诊断。 2)修理的基本内容

如果可以准确的判断出ABS系统中的故障部位,就可以进行调整、修复或换件,直到故障被排除为止。修理的步骤通常如下:

(1)泄去ABS系统中的压力。

(2)对故障部位进行调整、拆卸、修理或换件,最后进行安装。这一切必须按相应的规定进行。

(3)按规定的步骤进行放气。如果是车轮速度传感器或电控单元有故障,可以不进行第一和第三步骤,只需按规定进行传感器的调整、更换即可,ABS电控单元损坏只能更换。

3)ABS维修的注意事项

(1)ABS系统与普通制动系统是不可分的,普通制动系统一出现问题,ABS系统就不能正常工作。因此,要将二者视为整体进行维修,不能只把注意力集中于传感器、电控单元和液压调节器上。

(2)ABS电控单元对电压、静电非常敏感,如有不慎就会损坏电控单元中的芯片,造成整个ABS瘫痪。因此,点火开关按通时不要插或拔电控单元上的连接器;在车上进行电焊之前,要戴好防静电器(也可用导线一头缠在手腕上,一头缠在车体上),按下电控单元上的连接器后在进行电焊;给蓄电池进行专门充电时,要将电池从车上拆卸下来或摘下蓄电池电缆后在进行充电。

(3)维修车轮速度传感器时一定要十分小心。卸下时注意不要碰伤传感器头,不要用传感器齿圈当做撬面,以免损坏。安装时应该先涂抹防锈油,安装过程中不可敲击或用蛮力。一般情况下,传感器气隙是可调的(也有不可调的),调整时使用非磁性塞卡,如塑料或铜塞卡,当然也可以使用纸片。

(4)维修ABS液压控制装置时,切记首先要进行泄压,然后再按规定进行修理。例如制动主缸和液压调节器设计在一起的正统ABS,其蓄压器存储了高达18000kPa的压力,修理前要彻底泄去,以免高压喷出伤人。

(5)制动液至少每隔两年要更换一次,最好是每年更换一次。这是因为DOT3乙二

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醇型制动液的吸湿性很强,含水分的制动液不仅使制动系统内部产生腐蚀,而且会使制动效果明显下降,影响ABS的正常工作。注意不要使用DOT5硅酮型制动液,更换好人储存的制动液以及器皿要清洁,不要让污物、灰尘进入液压控制装置,制动液不要沾到ABS电控单元和导线上。最后要按规定的方式进行放气(与普通制动系统的放气有所不同)。

4)ABS系统的诊断与检查: (1)初步检查:

初步检查是在ABS系统出现明显故障而不能正常工作时首先采取的检查方法,例如ABS故障指示灯常亮不灭,系统不能工作。检查方法如下:

①检查驻车制动(手刹)是否完全释放。 ②检查制动液液面是否在规定范围之内。

③检查ABS电控单元导线插头、插座的连接是否良好,连接器及导线是否损坏。 ④检查下列导线连接器(插头与插座)和导线的连接或接触是否练好:液压调节器上的电磁阀体连接器;液压调节器上的主控制阀连接器;四轮车速传感器的连接器;电动泵连接器。

⑤检查所有的继电器、保险丝是否完好,插接是否牢固。

⑥检查蓄电池容量(测量电解液比重)和电压是否在规定的范围之内;检查蓄电池正、负极导线的连接是否牢靠,连接是否清洁。

⑦检查ABS电控单元、液压控制装置等的接地(搭铁)端的接触是否良好。 ⑧检查车轮台面纹槽的深度是否否符合规定。如果用上述方法不能确定故障位置,就可以转入使用故障自诊断。

(2)模拟测试方法: ABS系统故障征兆模拟测试方法在ABS系统故障检测与诊断中,若是单纯的元件不良,可运用电路检测方式诊断。如果属于间歇性故障或是相关的机械性问题,则需要进行模拟测试以及动态测试。

①模拟测试方法:

ⅰ将汽车顶起,是四轮悬空。

ⅱ启动发动起。把选档杆移到前进挡(D)位置,观察仪表版上的ABS故障指示灯是否点亮。若ABS故障指示灯亮,表示后轮差速器的车速传感器不良。

ⅲ如果ABS故障指示灯不亮,则转动左前轮。此时ABS故障指示灯若点亮,则表示左前轮车速传感器正常;反之,ABS故障指示灯若不亮,即表示左前轮车速传感器不良。

ⅳ右前轮车速传感器的测试方法和左前轮车速传感器的测试方法相同。

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ⅴ该模拟测试,系根据ABS ECU中逻辑电路的车速信号差以及警示电路特性,方便于检查测量车速传感器的故障而设置的。

②动态测试方法:

ⅰ使得汽车在道路上行驶至少12km以上。

ⅱ测试车辆转弯(左转或右转)时,ABS故障指示灯是否会点亮。若某一方向ABS故障指示灯会亮,则表示该方向的轮胎气压不足,也可能是轴承不良、转向拉杆球头磨损,减震器不良或车速传感器脉冲齿轮不良。

ⅲ将汽车驶回,在ABS ECU侧的“ABS电源”和“电磁阀继电器”端子间接上测试线和万用表(置于低电压)。

ⅳ再次进行道路行驶,在制动时注意观察“ABS电源”端和搭铁的电压,应该在11.7~13.5v之间;而“电磁阀继电器”端子与搭铁间的电压,亦应在10.8v以上。前者主要是观察蓄电池电源供应情况,后者主要是观察电磁阀继电器的接点好坏。

(3)ABS系统的故障现象

由ABS系统的工作原理可知,在ABS系统工作过程中,会出现一些与传统经验相背离的情况,有些是ABS系统的正常反应,而不是故障现象,应该加以区别,例如:

①发动机启动后,踩下制动踏板,制动踏板会有可能弹起,这表示ABS系统已发挥作用;反之,发动机熄火,踩下制动踏板,踏板会有轻微下沉现象,这表示ABS系统停止工作,这些都是正常现象。

②当踩下制动踏板后,同时转动转向盘,即可感到轻微的震动,这并非故障。因为在车辆转向行驶时,ABS系统工作循环开始,会给车轮带来轻微的震动,继而传递到转向盘上形成震感。

③汽车行驶制动时,制动踏板不时地有轻微下沉现象,这是因为道路表面附着系数变化而引起的正常现象,并非故障。

④告诉行驶时,如果急转弯,或是在冰雪路面上行驶时,有时会出现ABS故障指示灯点亮的情况,这说明在上述工况中出现了车轮打滑现象,而ABS系统产生保护动作,这同样也不是故障现象。ABS系统可能出现的故障有:紧急制动时,车轮被抱死;在驾驶过程中,或者放开手制动时,ABS操作故障操作指示灯不亮;制动效果不佳,或ABS操作不正常等。

6宝来制动常见故障案例分析

6.1案例一

故障现象:

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一辆2009年宝来汽车,行驶里程3.5万 km。据车主反映,制动时需要将制动踏板踩到很低的位置才会有制动力。

检修过程:

使发动机原地怠速工作,缓慢踩下制动踏板,踏板会不断下降,快速踩下制动踏板,踏板在较低的位置时才会感觉有制动力,保持施加踏板力,制动踏板会下降,踏板感觉柔软。

进行路试:

在车速为30 km/h左右时缓慢踩下制动踏板,车辆仍然向前行驶,明显感觉制动效果不良,如果快速踩下制动踏板,车辆可以停住,但是制动踏板位置较低。为了排除制动系统存在空气的可能,进行了制动系统放气,但是未见气泡,而且放气后制动踏板不能回位,这说明制动总泵已经不能建立油压。

故障排除:

更换制动总泵后路试,故障排除。 回顾总结:

制动总泵是制动系统的核心部件,它将制动液压缩到每个车轮的制动分泵以实施制动。根据笔者的维修经验,制动总泵出现最多的故障就是活塞密封不良,导致制动压力无法建立或泄压。 6.2案例二

故障现象:

一辆2013宝来,车主反映车辆制动距离过长。 故障分析:

维修人员试车后发现制动距离明显过长,制动时感觉制动力不足。进行制动系统放气,故障依旧。观察此车的制动盘,已经进行过改装,制动盘换成了带有通风孔的大尺寸制动盘。换回原车配置的制动盘进行路试,制动性能没有明显改善。拆下制动摩擦片,发现摩擦片上的接触痕迹只有几个点。

故障排除:

拆下制动摩擦片,用细砂纸仔细打磨凸出点,以使制动摩擦片进行快速磨合。车辆使用一段时间后,制动性能明显改善,故障最终排除。

回顾总结:

制动摩擦片和制动盘是产生制动力的直接部件,它们出现的常见故障包括制动盘翘曲导致制动时车身抖动,制动摩擦片异响,制动摩擦片与制动盘接触不良导致制动力下

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降等。在实际检修工作中,应该重点检查摩擦片和制动盘是否经过改装以及配件是否合格。

7总结

作为大学生活的最后一个环节——毕业设计,经过紧张准备,也将接近尾声。在这次毕业设计中,我不但巩固了以前所学的知识,并从中学到了很多新的东西:了解了汽车制动系统的概念、工作原理,掌握了行车制动系统、驻车制动系统和ABS防抱死制动系统的一些故障诊断方法。了解了制动系统常见的故障如制动不灵、制动失效、制动拖滞、制动跑偏的故障原因,以便对这些部位更好的分析,更加容易找出原因,以及达到快速修复汽车制动系故障的目的。当然,现在汽车制动系统在性能方面的技术还在日益的完善,我在这里不能全面地分析其所有的故障以及其他故障原因,不过在日后的时间里我会继续努力去了解学习。

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参 考 文 献

[1]田沛然,陈丙辰.汽车防抱死制动系统(ABS)结构与使用维护 北京:金盾出版社,1999 [2]刘惟信 汽车制动系统的结构分析与设计计算 北京:清华大学出版社.2004 [3]曹国建 汽车维修实用技术 重庆:重庆大学出版社.2003 [4]肖永清 现代家用车辆与维修实例 北京:人民邮电出版社.2003 [5]姜立标,赵桂范,段新强 现代汽车最新安全控制装置构造与检修实务 北京:人民出版社.2003

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推荐第6篇:汽修专业毕业论文

论文题目:轻型电动车设计方案 姓名:***** 学号:***** :

轻型电动车设计方案

摘要

随着科学技术的进步,交通工具越来越发达。但是它给人们带来便捷的同时,作为其动力的石油资源开始枯竭。人们意识到环境污染的严重性,已开始实施环保政策,治理大气污染,并积极探索新型无污染能源,因此,电动车越来越被人们所关注。结合电动车的历史与现状,本文全面分析了电动车国内外发展趋势。经过比较分析,充分考虑到影响轻型电动车性能的各种因素,设计出自己的轻型电动车整车结构,并完成驱动、制动控制系统的设计以及充电电池、电动机等主要部件的设计,形成控制器的初步设计方案。 关键词:轻型

电动车

巡逻车

设计

Abstract With the progre of science and technology, the means of transportation is more and more developed.But it brings for people convenient at the same time, be its dynamical petroleum resources to start to be dried up.People realize the severity of the environmental pollution, have already begun to implement the environmental protection policy, manage the air pollution, and explore the new-type pollution-free energy actively.So the electronic bicycle is being paid close attention to by people.Combine the historical current situation of the electronic bicycle, this paper has analysed the domestic and international development trend of electronic bicycle in an all-round way.Through comparative analysis , I fully consider that influences various kinds of factors of electronic climbing bicycle performance , design my own electronic climbing bicycle completed car structure , and complete to drive, apply the brake design , rechargeable battery and motor of control system main selecting type of part to finish, form the preliminary design plan of the controller Keyword:Electronic bicycle Dsign

目录

第一章

绪论 1 1.1引言 1 1.2国内外电动车的发展及现状 1 1.2.1我国电动车产业的现状: 1 1.2.2国外电动车的发展及现状 4 1.3发展电动车的必要性和有利条件 6 1.4设计任务 8 第二章

电动自行车关键技术概况 9

2.1电动自行车电机 9 2.2电动自行车电池 10 2.2.1镉镍电池 10 2.2.2氢镍电池 11 2.2.3铁镍电池 11 2.2.4铅酸电池 11 2.2.5 电池选用情况 12 2.3车架 12 2.4 电动自行车的控制器 13 2.4.1控制器的介绍 13 2.4.2 智能控制器的实现方案 13 2.4.3 电机调速方案 14 2.4.4电机及控制器保护方案 14 2.4.5蓄电池欠压保护方案 15 2.4.6刹车控制方案 15 2.4.7系统程序流程 16 2.4.8控制器结构原理图 17 第三章

整车方案选择 18 3.1车架造型的选择与创新 18 3.2有限元素法 19 3.3蓄电池安装设计 19 3.4其他另部件选择对整车影响 21 3.5总体设计方案的选择 21 第四章

动力系统设计 24 4.1阻力分析 24 4.1.1滚动阻力F 24 4.1.2空气阻力R 27 4.1.3坡度阻力f 27 4.1.4加速阻力j 28 4.2电机的选择 28 4.3蓄电池规格选择 29 第五章 整车设计及性能分析 31 5.1整车设计 31 5.2车架强度的校核 31 5.3电动车是否会翻倾的校核 32 5.3.1电动车上下坡翻倾校核 32 5.3.2侧倾校核 32 5.3.3制动翻倾性和加速翻倾性校核 33 5.4减震弹簧的设计 33 5.5骑行速度校核 34 5.6转向系统校核 34 第六章 总结与展望 35 6.1总结 35 6.2展望 35

致谢 36 参考文献 37

第一章

绪论 1.1引言

中国是一个名副其实的自行车大国,自行车与老百姓的关系十分地密切,可以这样说,只要有路的地方,总能见到骑自行车的人。虽然中国人均自行车占有量高居世界首位,但是,每年仍维持着3200万辆的产量,而市场需求也达到了2900万辆。如此巨大的市场对任何一种自行车相关联的产品都是极具吸引力的。随着社会的发展,人民生活水平的提高,民众对交通工具的需求也在提高。目就,很多大中城市对摩托车上路实施严格控制,为弥补公共交通能力上的不足,一种单缸二冲程燃油型助力车大量面市。它的出现的确给城市居民的生活和工作带来了方便,但这种燃油型助力车也给城市的空气带来严重的污染。不仅如此,几十万个小汽油桶存放在千家万户内,消防工作也十分繁重。

80年代曾一度兴起的电动车开发与研究,大有一统天下之势。当时电动车存在的问题很多:电机效率低、电池寿命短、电池比能量不高,很快地便冷落下来。其后,每当有新技术出现时,便会立即在电动车上使用(包括电动汽车领域)。电动车的发展经历了三起两落,人们始终没有放弃对它的研究。随着科学技术的发展,90年代中后期,电机制作技术有了突破性进展,传动和控制系统更加轻便可靠,蕾电池技术也取得了长足的进步,所有这些为电动自行车的第三次腾飞打下了坚实的基础。由于电动自行车具有无废气污染、无嗓音、轻便美观等特点,特别适合在人口较集中的大中城市中使用,故受到欧美、日本等西方国家青睐。在欧洲,电动自行车是供人们休闲使用;在日本,主要是妇女和儿童骑行。他们对电动自行车的要求相对较低。例如:电池一次全充电,续驶里程在20kM以上,时速在20hm/h以下即可。为达到这些要求,蓄电池很容易满足其要求。在中国,自行车是作为代步工具使用的。在一些大城市,职工上下班来回行走几十公里,对于一次充电仅能行驶20km的电动自行车显然不能满足要求,为保证行驶里程长,就要加大电池容量,电池容量增加,电池体积、重量、价格等都要增加。另外还有一个如何正确驾驶电动自行车的问题。这要从两个方面来看,首先它不同于自行车,因为它不是单纯依靠人力使车辆行驶;其次它不同于全电动车,当其电池没有电的时候,可以借助人力继续行驶。由此可见,电动自行车对骑行者的素质要求较高。电动自行车生产厂家,应指导用户正确使用电动自行车。

1.2国内外电动自行车的发展及现状

1.2.1我国电动自行车产业的现状:

一、据不完全统计,目前我国电动自行车生产企业有464家,分布在15省、市。去年中自协联同各省市协会对226家企业统计,电动自行车产量达399.72万辆。

根据统计分析有以下几个特点:

(一)、规模扩大,产量增长,但形成经济规模的企业依然很少

2004年我国电动自行车总产量增长幅度大,但是以众多厂家的增加而增长,不是靠规模厂家的增多而增长。真正形成较大规模的企业不多,很难压制众多小企业盲目加入,年产100辆、1000辆的企业依然存在。由于小企业数量越多,所以统一规范的难度也越大。所以希望有规模的企业在保证产品质量的前提下更要加快发展,这对企业和行业都有好处,提高竞争力,提高市场占有率,可以压制一些小企业的盲目加入。

(二)、自行车企业生产电动自行车的依然不多,优势并不明显。

虽然电动自行车是自行车的延伸产品,但从目前看自行车企业生产电动自行车优势并不明显。中自协226家电动自行车生产企业中原生产自行车的企业仅59家,占25%,总产量110万辆,占27.5%,其中年产1万辆的企业31家,占33%,由此表明优势不明显,还没有在电动自行车产业中形成主导地位。

(三)、产品质量参差不齐,质量状况不容乐观。

去年399.72万辆电动自行车中真正严格按国标GB1761(1999)《电动自行车安全通用技术标准》生产的比例不高,约占50%,从上海、天津、江苏、浙江的自行车展览会上展出的样车看,达标的品种并不多。从市场价格看,1500元/辆的在增多,有的甚至价格在1000元/辆以下。这些价格的下降不是通过管理的提高,生产规模的扩大,从而成本下降,而是不少企业通过配置质量低的零部件或低价原材料、简陋的生产来降成本,实现利润,所以质量较差。从近期的产品抽样结果可以证明,2004年国家自行车监测中心对40个企业产品抽检,合格率仅75%,不合格的25%对消费者来说就是100%;近期上海检测58个企业,合格率仅63.8%;徐州抽检的不合格率达50%;还有山东胶东地区抽查15个批次,合格率仅33%。这些数据应当引起我们企业的高度重视。这些不合格产品都有三个共同问题,一是产品超重、超速。二是踏板式车型多,脚踏离地高度不够,转弯时,脚踏触地。三是车架、前叉组合强度不够,导致严重断裂,个别产品甚至制动性能都不达标,都给产品使用带来安全隐患。所以近年来电动自行车的用户投诉量不断增长。产品出口也存在质量问题,导致退货。中自协为此已搞了一个“三包”规定,并报国家技术监督局。他们也十分重视,已提到议事日程,计划搞一个全国性的电动自行车产品“三包”规定。我们企业一定要把精力放到提高质量上来。当然我国电动自行车的总体质量水平在提高,我只是把问题提得重一些,希望引起企业重视。只有抓好产品质量的一致性、稳定性,才能真正促进行业的健康高效的发展。

二、2005年我国电动自行车的发展趋势

2004年的产量标志我国电动自行车已进入了发展阶段。展望2005年电动自行车在刺激需求和制约需求的矛盾中仍将有新的发展。拉动需求的因素是什么,有以下几点。

(1)去年我国人均GDP已达到1000美元,预示社会需求将有一个升级,收入增高,需求势头自然高。有相当部分居民把电动自行车作为代步工具作为首选。今年3月份有关部门调查全国有63%的人收入稳定增加,而且有71%的群体认为现在是购买耐用消费品的最好时期。电动自行车自然也会受到影响,使一部分人由意向转为购买行动。

(2)《道路交通安全法》将于5月1日正式实施,电动自行车可以以非机动车身份名正言顺地合法上路。无疑使一部分人把目光投向电动自行车。各地有关政府部门也有法可依,将放开对电动自行车的上路限制。国家技术监督局近期也将出台新的标准。所以企业的产品一定要符合标准,乘势而上。

(3)中自协统计,到2004年全行业累计产销量达700万辆。仅去年一年就增加了400万辆,这表明使用电动自行车的人越来越多,城市拥有量迅速扩大,这无疑是一个很好的产品流动大广告,必将吸引市民的眼球,成为刺激购买欲的因素。

(4)2002年8月北京市通告禁止电动自行车上牌上路,当时北京出台禁令后不久,太原、桂林、福州、温州等城市也出台了电动自行车上路禁令,这可能是巧合,但也不排除受北京市的影响。今年北京将允许电动自行车上路,这无疑带来正面影响,成为电动自行车需求扩大的有利因素。

当然,我们还必须看到电动车产业发展中的负面因素。

(1)今年国内的电力供应仍然紧张,钢材、塑料、橡胶原材料价格还将上涨。无疑要制约行业的发展。据有关部门预计,今年我国电力缺口达2000万千瓦以上,华东、华南、华北是缺口严重地区,而我国电动自行车主要产区正是这些地区。今年1-2月份钢材平均上涨39.7%,而且权威部门预示,钢材高价位还将持续4年以上。橡胶平均上涨11%。从全国其它强势行业看,去年我国汽车增长44.7%,拖拉机增长51%,机床增长54.3%,发电机增长148.2%,冶炼设备增长66.6%,这些强势行业的用材必将挤占电动自行车行业的用材,这些都将成为制约行业发展的外部因素。

(2)从内部因素看,生产企业不规范行为也将制约发展。

目前行业内有许多企业的产品未能达标。说明行业内一些企业的法制观念淡薄。市场经济是法制经济。如果道路上行驶的不达标电动自行车越来越多,非机动车和机动车混在一起,必将要引起交管部门的重视,规范的力度必然加大,到一定程度不达标电动车将受到限制,对行业来说是自毁前程。如按现状发展下去,我想断送电动自行车行业的时间不会很长,所以业内企业一定要高度重视这个问题,自觉遵纪守法,共同促进行业的健康发展。

三、要把握落实科学发展观,促进电动自行车的发展

中央十六大提出了科学发展观的理念。胡锦涛总书记在一次人和自然会议上也提出要树立落实科学发展观。我们对此要把握好二点:一是必须着力提高经济增长的质量、效益,努力实现速度、效益的统一,使经济保持可持续发展。二是要坚持理论与实践相结合,因地制宜,因时制宜,贯彻到各个方面。电动自行车行业如何落实呢?我认为①要努力提高电动自行车的产品质量,延长产品使用期;②提高管理水平、降低能源消耗、材料消耗,就目前我们行业的管理水平还是粗放型的,表现为耗能高、耗材高、效率低、效益低。国家统计局统计2003年我国国内生产总值达116694亿元,增长速度不小,但分析,我们消耗了26000万吨钢材,占世界的25%,8.2亿吨水泥,占世界的50%和2.5亿吨石油,换来了占世界总GDP的4%。所以我们的企业家要有社会责任感,电动自行车行业也如此。

1)要通过科学、严格的管理提高质量,降低消耗,节约资源,努力达到可持续发展的目标。

2)要开拓创新,电动自行车行业更要紧跟时代步伐,大力运用新技术、新材料、新工艺,延长产品使用周期,减少消耗,替换紧缺原材料等,牢固根据科学发展观,推动电动自行车产业的新发展。

1.2.2国外电动自行车的发展及现状

日本是电动自行车商品化较早的国家之一。1994年4月雅马哈公司首先推出商品名为“PAS”的电动自行车。“PAS”Power Aistant System 的缩写。本田公司则于1995年2月亮出名为“RACOON”的电动自行车,据说在性能、结构上比雅马哈的略胜一筹。雅马哈、本田两家公司在争夺电动自行车市场的拼杀上已开始就进了白热化状态。三洋、松下、小松等公司

不甘落后,纷纷亮出品牌打出广告,意欲抢占市场。据不完全统计,1994年雅马哈公司一统市场,生产销售了电动山地车3万辆;1995年本田和雅马哈展开拼搏,两家公司生产销售电动自行车合计达9万多辆,两方平分秋色;1996年更多的公司加入竞争行列,实现销售超过了20万辆,其中雅马哈公司销售了7万辆,本田公司销售了6万辆;近几年的销售又有了新的突破。至此,据统计日本电动自行车生产厂家从五年前的仅有一家发展到了十三家,年生产能力突破了40万辆。

欧美等西方国家生产销售电动自行车也较早,如:德国MSG公司,Diamant公司,Hercules公司等很早就推出了“Cityblitz”,“Electry”等等品牌的电动自行车;英国的Aschbach公司,奥地利的Velectro公司,意大利的Montuori公司都有电动自行车问世。而美国的Charger 公司,ZAP公司,也都出品了电动自行车。不过欧美更注重开发电动汽车,相比之下电动自行车显得无足轻重了。

从最近第五十七届米兰国际两轮车展览会上得到的消息,尽管目前电动自行车的发展还存在着诸多的制约因素,但对其发展前景还是普遍看好,许多企业在电动自行车辆的研究开发中倾注了较大的力量。在这次展览会上,一些国际知名公司像奔驰、雅马哈、比亚乔等都展示出了他们的各种新型电动自行车。从这次参展的国外部分品牌的电动自行车来看,目前国外电动自行车正朝着驱动无刷化、功能多样化、控制智能化方向发展。详见表1-1。 公司 品牌 主要性能参数 主要特点 德国

奔驰 Hybird Bike 重量26.5Kg;电机输出功率:220W;最大时速25Km/h;一次充电续行距离:20Km 车轮:26英寸;24V5Ah镍镉电池;无刷轮毂式电机驱动;脚踏来电;皮带传动加内齿圈增速飞轮。 意大利

比亚乔 Albatros 重量28Kg;电机输出功率:250W;最大时速25Km/h;一次充电续行距离:30Km 车轮:26英寸;36V5Ah镍镉电池;“U”字形车架;外转子无刷直流电机前轮驱动;后轮配有内变速齿轮。

日本

雅马哈 PAS XPC26 重量28.2Kg;电机输出功率:235W;最大时速24Km/h;一次充电续行距离:40Km 车轮:26英寸;24V5Ah镍镉电池;典型的中轴驱动型电动自行车。 美国

PMI Continent Dove 重量32Kg;电机输出功率:180W;最大时速20Km/h;一次充电续行距离:30Km 车轮:24英寸;24V12Ah镍镉电池;后轮轮毂式电机驱动,造型流畅。国内大陆鸽、安琪儿均按此车款仿型设计。

表1-1国外部分电动自行车性能

在美国,电动自行车将可能拥有一个重要的市场,但是必须进行适当的宣传和推销工作。2002年,美国开始更改电动自行车的立法,电动自行车的市场地位有所变化。新的法规规定:电动自行车需具有脚蹬功能,电动机功率<750w,最高行驶速度<32km/h,可以像自行车那样骑行。美国连邦法[自行车]之定义即包含了以上这类电动自行车。该立法对于电动自行车来说是好消息,车辆可以允许有帽盔、后视镜等配置,并能在自行车道上行驶。按上述条例,电动自行车由有关的消费制品安全委员会

(Consumer Product Safety Commi sion——CPSC)管理。生产电动自行车的各企业的规章制度均应合乎此法规要求。将来电动自行车新

法规,可能停止或取消二轮车的骑行规定中对低龄人群的骑行许可。很多州规定年龄在16岁以上才能取得骑行许可,也有些州规定是18岁。此法规将作为美国的电动自行车的使用规则,但很多消费者和商人对之尚未适应。美国市场现有的电动自行车不少是根据日本和欧洲的模式设计的,美国对于电动自行车功率末满的问题并未拒绝。然而,美国的有些电动自行车制造厂己对新的法规优势进行研究。

目前,美国市场销售的电动自行车,很多是EvGlobal、Giant、Merida和松下Panasonic的产品。新加入销售行列的有Electric Vehicle Technolo—gies(EVT)、

The Electric cycl e Company(TECC)、wave Crest Laboratories 3家公司。EVT和TECC已按新法规进行产品生产。采用高技术电动机的wave Creast Laboratory则用美国军用特殊待制品中心的有利条件生产军用电动自行车。ETC、CurrieTechnologies和Zap目前生产的电动自行车主要是轻量电动踏板车。

由于美国经济受伊拉克战事、恐怖活动、失业率等种种因素的影响,消费需求也随之减弱。

美国对电动自行车的认识现状是:电动自行车尚未被认作文通工具。目前,很多购买者将之当作一种休闲娱乐器具。此外,对于市场的细致分析也没有进行。实际情况是还有不少美国人对电动自行车的存在及其功能尚未注意,或者是还不了解。因而要开拓美国电动自行车市场首先要加强宣传和广为介绍电动自行车的功能及其特性和优点。在商品广告宣传方面美国是比较强的,美国有很多电视和杂志广告,还有有线电视、CS广播和互联网发布的新产品信息,商业信息量较大,例如对商品的使用方法、功效、功能等等都有详细的宣传和说明。但是,电动自行车行业还未很好地利用此种具有优势的广告手段,而是赖于当地的传媒、邮件及行业的宣传资料联络商人。在美国,电动自行车要打开市场,应当在适当的媒体上做适量的广告,互联网就是一个很好的选择。很多商品信息通过互联网与销售商进行勾通,并解决消费者对该商品的咨询等问题。

关于美国电动自行车的实际销售量,由于尚无相关机构,因此很难统计出来。美国市场的很多电动自行车是从国外进口,据中国台湾有关媒体报道,2002年,台湾省向美国出口电动自行车3.7万辆,在中国大陆洁lJ造的Pauasent、Aprillia、Pri ma等外国品牌的电动自行车输入美国的数量不多。中国大陆制造的电动自行车很多是面向中国市场而设计的。而面向美国出口的产品,对于产品的技术条件(规格、性能等)要有若干变更,例如车子的载重量、功率、速度等,更重要的是要具有较高品质、竞争力强的产品,使美国市场乐意接受。

电动踏板车、轻型电动踏板车则在美国市场呈继续上升趋势,它们处于电动二轮车的重要位置。Cycle Electric公司200l—2002年间共销售电动踏板车约27万辆。还有一些小型公司,如Currie、Bleady、EV Rider制造立乘式踏板车。中国大陆向美国出口的电动踏板车也较多。坐骑式踏板车作为短距离交通工具,在美国市场扩展很快。据称,中国有100家以上制造踏板车的工厂向美国出口产品。

美国电动踏板车市场的进口供应厂商有中国台湾的JD Components和HCF两家公司,HCF的Po—lari s和Merctery型号在市场处于领先地位,川Components主要提供坐骑型踏板车。

美国的电动自行车市场销售渠道尚未理顺,商品目录制作公司、联网销售店、自行车专业商店、批发商店、高尔大二轮车零售商、礼品商店、自由市场以至户外市场等等均可自由销售电动自行车(含电动踏板车)。目前,很多公司在研究、探索并确立较完善、较有秩序的电动自行车销售渠道。

1.3发展电动自行车的必要性和有利条件

电动自行车在我国的发展虽然经历了数十年,历经曲折,但它能够在九十年代重新崛起,应该说有其客观的必要性和有了条件。

推荐第7篇:汽修毕业论文题库

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发动机大修

姓 名:吴日进

学 校:阳春广播电视大学

班 别:10秋汽修2班

学 号:1244001471303 教 师:李孟挺 7日 2018年10月

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绪论

汽车是一个复杂的机械系统,它由数千种的零件所构成,发动机是汽车的动力源,是汽车的心脏,汽车的一些基本技术性能都直接或间接地与发动机的相关性能相联系。它产生的故障占全车的比例最高(在全车中约占19.8%),单位里程的配件消耗(在全车中约占75.6%)、保修工时消耗(在全车中约:1124.0%)汽车发动机也占首位,发动机的故障诊断和维修水平在汽车修理中最为重要,因此发动机综合性能的检测对报车性能的了解至关重要。汽车发动机一般都采用往复活塞式内燃机,常用的是汽油发动机(简称汽油机)和柴油发动机(柴油机),其结构复杂,工作条件恶劣,在长期使用过程处于各种的环境中,承受着各种应力,如外部的环境应力、内部功能应力和运动应力等以及使用条件,如道路、气候、使用程度、行驶里程的不同,最终将导致故障。发动机故障是指发动机部分或完全丧失工作能力的现象,通常表现为声响异常、流体泄漏、温度过高、动力下降、油耗过大、工况突变、外观异常、机身振动等。发动机故障诊断技术,是在汽车不解体或不完全解体的前提下,依靠先进的传感器技术与检测技术,采集发动机的各种具有某些特征的动态信息,并对这些信息进行各种分析和处理、区分、识别并确认其异常表现,预测其发展趋势,查明其产生原因、发生部位和严重程度,提出针对性的维修措施和处理方法,并提供公正的、科学的数据。主要对汽车的动力性、经济性、安全性、可靠性以及噪声、污染排放等状况进行检测。随着汽车用途的日益广泛,保有量的急剧增长,及其结构和技术的不断进步,使汽车检测与诊断技术必须改变比较原始的检测方法,以新的检测诊断技术和方法来保证汽车运行的安全、节能、降低车辆排放和噪卢,减少运用、维修成本,以延长经济使用寿命。21世纪从属于售后服务的维修行业对汽车维修人才的技能要求越来越严格,而且越来越多的需要使用专业的维修设备、诊断仪器。而我国的汽车维修行业现状是仪器设备装备不够,高端技术缺乏,从而造成了我国懂得高技术的维修人员相对缺乏。汽车发动机大修是专门针对汽车的发动机,我国汽车行业发展的趋势和方向,特别是在发动机这一块上很多都是国外的原装发动机,技术含量相对较高,现在的汽车电子控制系统越来越高级化、自动化、智能化,更多的是需要具备检测、诊断、维修三能一体的高级维修人才。

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汽车发动机故障

发动机故障的现象

一般汽车在使用一段时间后都会出现动力性降低、油耗增加、温度反常或高或低、噪音、振抖和异响等故障现象。

产生故障的主要原因

零件之间相互摩擦产生自然磨损;零件与有害物质接触被腐蚀;长期在频繁的交变负荷下工作产生疲劳;零件本身的设计制造缺陷;零件使用调整不当;在外载、温度残余内应力作用下零件发生变形;橡胶、塑料等非金属零件、电器元件因长时间工作或存放而老化;使用中偶然事故造成零件损伤等。

发动机故障的变化规律 早期故障期

新车或大修后的发动机,在正常使用情况下,由于设计、制造、维修及材料质量等缺陷,零件之间的配合尚未达到最佳状态,故障随里程的增加而下降,直至磨合期结束。

偶然故障期

发动机此时处于最佳状态,故障率较低且较稳定,没有一种特定故障起主导作用。大多是由于使用不当、维护欠佳、管理不善、工艺缺陷等偶然因素所致。这一过程的长度称为发动机的有效寿命,严格遵守操作规程,不超速、不超载,适时的对发动机进行维护保养,是延长汽车发动机寿命最基本、最有效的措施。

损耗故障期

随着使用时间的延长,某些零件特别是易损零件已磨损、老化,失去了正常承载能力,此过程中故障率不断升高。

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发动机出现故障的原因

不按期保养

通常人们总是容易忽视按期给发动机做保养,有经验的汽修师傅说:“在我们所经手维修的汽车中,车辆因发动机保养不良造成的故障占总故障50%之高。”发动机适时保养对延长车辆使用寿命起到至关重要的作用,也会减少不必要的损失,“以养代修”一词由此而来。

机油变质及机油滤芯不畅

机油在使用过程中油质都会发生一定的变化。车辆行驶一定里程之后,机油的润滑等性能都会恶化,会给发动机带来种种的问题。为了避免这些故障的发生,应该结合使用条件定期换机油,并使油量适中,一般以机油标尺上下限之间3/4为好。机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加聚,因此机油滤芯的定期更换同样重要。

空气滤芯堵塞、进气管道过脏

发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气管道两部分组成。根据不同的使用情况,要定期清洁空气滤芯。如果车辆经常行驶于灰尘较多、空气质量较差的路况区域,就应该注意清洗进气管道和节气门,保证进气的畅通。进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致充气效率的下降,从而使发动机不能在正常的输出功率范围内运转,加剧发动机的磨损和老化,油耗也会增加。

曲轴箱油泥过多

发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起形成油泥。少量的油泥可在机油中悬浮,当量大时就会从机油中析出,堵塞机油滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,从而加剧发动机的磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积炭粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。

燃油系统保养不善

燃油系统的保养包括更换汽油滤清器滤芯、清洗化油器或燃油喷嘴以及供油管路。燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积炭,在油

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道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油的流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆震、油耗增加、怠速不稳、加速不良、功率下降等性能问题。使用燃油系统清洗剂清洗燃油系统,能够始终使发动机保持最佳状态。

水箱生锈、结垢造成冷却系统状况不良

人们对汽车发动机的养护,尤为重视的是润滑系统,很少重视冷却系统。殊不知汽车发动机最常见的故障,如活塞拉缸、曲轴抱瓦、发动机爆震、缸体冲床内漏、噪声过大、加速不良、油耗增加、动力下降等等,都是由于汽车发动机的工作温度异常,压力过大,冷却系统状况不良而造成。发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题,它们会阻碍冷却液在系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱中的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用水箱清洗剂,除去锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,还可延长水箱和发动机的整体寿命。

气缸磨损的原因及规律

气缸磨损的原因

机械磨损

汽缸内表面看起来十分光滑,但实际上将其局部放大可以发现其表面还是凹凸不平的。当活塞环的背隙受到高压燃气的冲击时,表面凸起的部分回相互嵌入,相互运动时凸起部分便发生形变,最后形成金属微粒脱落,即为机械磨损。

磨料磨损

空气中含有的大量的灰尘、金属细屑和润滑油受热产生的结碳等坚硬的杂质是造成气缸早期磨损的物质之一,它们附着在气缸的表面形成一定硬度的颗粒,这些颗粒在活塞的住返运动方向上造成划痕,在气缸体表面上呈现出无规则的、粗细不等的连续或断续的沟线,个别粗大的磨料颗粒还会造成粗大的划痕。

高温熔着磨损

发动机气缸长期工作在高温环境下,如果活塞与气缸在润滑不良的情况下相对运动摩擦,两者有微小部分的金属直接接触,摩擦产生大量热量造成局部高温,从而造成金属熔化、撕脱造成熔着磨损。如果油膜能及时恢复则可起到清洗和冷却作用,温度下降,微小的熔着部分也会随机油一起回到油底壳而不会导致较大范围的异常磨损。当发动机温度过低时吸入的可燃混合气雾化不良,呈油滴状进入气缸冲刷稀释缸壁上的机油油膜,机械磨损随之增大。近而在摩擦作用下造成缸壁金属脱落,活塞及活塞环在气缸里高速运动,因熔化的金属在缸壁表面上呈现熔化流动状态,显现出不均匀不规则边缘沟痕和皱着。相对其他种类的磨损,这是一种最为严重,破坏性最大

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的磨损,我们通常把这种气缸的磨损称为“拉缸”。

化学腐蚀磨损

气缸内燃烧废气中的CO

2、SO

2、NOX与冷凝的水蒸气生成H2CO

3、H2CO

3、H2CO

4、HNO3和醛酸等,对缸壁产生电化学腐蚀,温度越高对缸壁的腐蚀越大。

疲劳磨损

活塞环与汽缸壁之间由于长期受大小、方向不断变化的燃气冲击作用,在缸套的内表面下一定深度处形成裂纹并逐渐加深扩大,最后使金属层脱落下来,使其表面形成许多浅沟造成缸壁的疲劳磨损。

气缸磨损的一般规律

发动机由于本身的由活塞往复运动转变成曲轴回转运动的特征,其气缸磨损的主要特征为在活塞运动的上止点和下止点处磨损量较大,形成较明显的台阶,中间磨损量较小,总体呈现中间小两头大的鼓形。其原因是活塞到达上止点附近时,气环受到燃气强大的压力并以很高的压力比压向气缸壁。此时摩擦面的相对滑动接近为零,机油在此时难以形成保护油膜致使气缸表面出现干磨现象,所以磨损程度较大而形成台阶。气缸的中部润滑条件比较好,磨损相对较小。而活塞运动的下止点的润滑条件也非常恶劣,磨损也相对大些。

发动机长期工作在多尘的环境下,进气时随着空气一起吸入的尘埃或燃烧所形成的积炭形成磨料磨损。尘埃从上部被吸入积炭在上部形成较多,所以气缸上部磨损量较大,磨损的最大量在活塞运动到上止点时气环所到达部位。一般在使用一段时间后的润滑油中含有大量的金属碎屑或油中含有大量的尘埃等杂质也会形成积炭,这是因为飞溅在缸壁上的润滑油,杂质在重力的作用下自下往上分布,致使缸壁的下部磨损严重。在缸壁上止点第一环处的磨损量远远超过正常磨损量的许多倍,摩擦面呈现金属熔融的状态,边缘呈现不规则、不均匀的沟痕。

低温频繁启动发动机或使用高硫燃料时会出现化学腐蚀磨损。在上止点第一环处的磨损量超过正常量的1-2倍,气缸中部的磨损量是正常磨损的4-6倍。这是因为气缸的腐蚀磨损较大时,剥落下来的金属微粒在活塞运动较大的区域发生了严重的熔着磨损和磨料磨损。发动机长期在水温过低的状态下造成缸壁磨损,是因为缸套下部的水温较低,所以下部的磨损量也较大。

发动机大修工艺

工具准备

发动机大修和更换零件最常用的工具有:装在一个万能底座上的千分表、游标卡尺、千分尺和量缸表、带有爪钩和丝杠的拉拔器、刮刀、气门弹簧压缩器、活塞环槽清洁器、活塞环扩张器和压缩器、气门座铰刀、气缸珩磨头、扭力扳手、气缸压力表、发动机支架。

检查技术

这里不再叙述主要零件的检查、清洁和磨损评估的方法,只介绍两种检查技术.阳春广播电视大学 10秋汽修2班

其一是磁力探伤法,只能用于具有磁牲的金属;其二是荧光探伤法,利用荧光染色在材料表面涂上一层荧光物质,可以检查所有零件怀疑有损伤的部位。

铝发动机维修注意事项

不能用含有腐蚀性溶剂的热水清洗铝质零件。各种铝质零件,先从发动机上拆下,再加热滑洗。安装前,要用发动机油或防蚀剂涂覆螺纹,以防锈蚀。施加于螺栓或火花塞的力矩不能过大。组装发动机时,应预先用专用油晶相互摩擦接触零件,以便于启动。

螺纹的修理

修理损坏螺纹最常用的方法有:螺旋线圈法、刀铰法和套扣法,其基本操作相同, 先取出损坏的螺钉,然后打孔,再进行套扣,必要时,还需焊接或镶套。修理螺纹孔之 前,应清除孔内的堵塞物。

大修检测:

下面以桑塔纳轿车发动机大修为例,简单地分析一下发动机的大修检测。桑塔纳 轿车发动机采用ZL107铸造铝合金,扁球形燃烧室,缸体是四缸、水冷、全支承、无缸套等缸心距,龙门式合金铸铁汽缸体,活塞是用Si-Cu-mg过共晶铝合金制造;连杆是中碳钢锻件;小头衬套是用卷制的镀铜铅锌合金的钢背衬套;发动机曲轴为全支承锻制,四个曲拐有五道主轴承支承。

汽缸压力检查(汽油发动机)

发动机功率明显降低,油耗过大或燃油里程缩短,都说明发动机有故障,原因可能 是活塞环磨损,缸径划伤或磨损,气缸垫涌气,气门烧坏,气门座磨损等。检查气缸的压 力有助于确定故障的位置。在检测汽缸压力时,发动机机油至少30℃,节气门应全 开(开度达100%),拆下分电器与点火线圈之间的高压线,用汽缸压力表(或专用 记录仪)逐个测量汽缸压力,其压力标准为1000~1300kPa,各缸之间最大压力允许 差为300kPa、磨损极限压力为750kPa。 a.预热发动机达到额定的工作温度。

b.拆下所有的火花塞和点火线圈的高压线。 c.对于化油器汽车,要完全打开油门。在燃油喷射式汽车上,需卸开冷起动阀和预有的喷射器接头。

d.把压力表拧入第1缸火花塞孔内,不可错扣,以兔损坏气缸盖上的螺纹。

e.由助手完全踩下加速器踏板,启动发动机2~3次,读出压力表的读数,取最高值。 f.对发动机的各个气缸重复以上操作.各气缸的压缩压力应不低于标准值的80%;气

缸间的压力差不得超过82.74*103-96.53*103Pa .g.如果气缸压力较低,可通过火花塞孔向气缸内注入一小勺机油,再做压力度验。 若压缩压力有所提高,说明活塞环或气缸壁有磨损。若压力仍低,说明气门密封不 良或气缸垫损坏;如果相邻两个气缸压力都低,加入机油后仍无改善,说明有泄漏 或者气缸垫损坏,燃烧室内有机油或冷却水时,也会出现上述故障。假如气缸扩建 损坏,发动机量油尺上将出现水滴。

注:

1、粗细螺纹的拧紧力矩无差别

2、力矩值以螺纹为准,若沾上机油,力矩减少10%

3、铝制零件或紧固件的拧紧力矩稍小。

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气门的检查调整

该车发动机采用的是顶置式凸轮轴和液压扭杆传动,可自动进行气门间隙调整,长时间保持气门工作的精确、准时,不再进行人工气门间隙的检查和调校。

气门间隙的标准数值:规定值(热车)——冷却液温度在35℃以上,进气门0.25±0.05mm;排气门0.45±0.05mm。缸盖修理后应在发动机冷态时调校气门间隙,规定值(冷车)为:进气门0.20±0.05mm;排气门0.40±0.05mm。进行气门间隙检测时,可使用厚薄规:调校时活塞不可置于上止点,曲轴逆发动机旋转方向90°,供气门在挺杆下压时不致碰撞活塞。气门间隙的调整可通过更换不同厚度的扭杆调整垫片获得。调整垫片厚度从3.00~4.25mm不等,其厚度数字刻在垫片底边上,使用时,刻有数字的一面应朝下安装。

气门的检查:进气门系铬镍钴合金锻制,锥面堆焊耐磨合金,锥角为45°,进气门的气门顶直径为38mm;杆顶直径为8mm,长度为98.7mm;排气门为双金属气门结构,杆部系铬镍钴合金锻造,锥面用耐热、耐磨蚀合金钢制造,锥角为45?排气门的气门顶直径为33mm、杆颈直径为8mm、长度为98.5mm。进排气门工作面宽均为1.2~1.5mm,使用限度为3.5mm,接触面应在气门工作锥面的中间位置。 4.5.3润滑系的检查

该车润滑系中,机油滤清器位于发动机体一侧,安装在支架上;机油泵为齿轮泵,泵盖上有限压阀。在润滑系中有两个机油压力开关;一个压力为30kPa,位于缸盖上;另一个压力为180kPa,位于机油滤清器支架上。打开点火开关时,位于仪表板上的机油压力警告灯即闪烁;起动发动机,当机油压力大于30KPa时,该警告灯即自动熄灭;当发动机低速运转且机油压力低于30kPa时,该开关触点闭合,机油压力警告灯闪烁;当发动机转速超过2150r/min而机油压力达不到180kPa时,另一机油压力开关触点闭合,机油警告灯闪烁,蜂鸣器也同时报警。

检修时检查机油泵齿侧间隙,新装配时要求为0.05mm;齿轮啮合磨损后,极限为0.20mm超过此值更换齿轮。检查机油泵轴向间隙:规定磨损极限值为0.15mm。端面磨损大、或端面平面有沟槽,会使吸油腔与泵油腔相通,降低出油压力及出油流量,破坏机油泵性能。

使用中若发现机油压力过低故障时,如果机油压力报警线路无故障、机油也不缺时,应按以下检查顺序进行:机油集滤器是否滤网堵塞、浮子变形;机油泵齿轮磨损间隙过大、密封性下降;发动机过热,使机油稀释引起机油压力降低;还有曲轴与凸轮轴轴瓦间隙是否过大等,必要时分别予以修复。

该车发动机的机油高、低压传感器外观相同、不易辨认,因此容易装错位置。可从传感器绝缘体上的颜色来区别:高压传感器绝缘体的颜色为白色,低压传感器则为棕色,从传感器上的数字也可区别;上面打有钢印数字,高压传感器为1.8±0.2;低压传感器则有0.5~0.45等数字。 冷却系的检查

发动机冷却系采用封闭式泵循环冷却系统,冷却液是专用添加剂G11加水组成。可变速的电动冷却风扇,而且是两个用三角皮带联动的风扇在散热器与发动机之间横排着;冷却系中有膨胀箱;电动风扇变速是由热敏开关根据冷却液湿度自动控制的;冷却液面报警灯可预警冷却液的最低液面高度。冷却系在使用中的检修要点:

由G11和水混合而成的冷却液有防冻、防蚀、防水垢形成、提高水沸点的功能,因此不可随意更换和补充不符合要求的冷却液。排放冷却液时,仪表板的暖气开关拨至右端将其控制阀全开,拧下冷却液膨胀盖(注意热水烫伤),松开管通的夹箍,拉

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出冷却液软管,放出冷却液。冷却液若需全部更换时,切记将暖气阀开关至最大,冷却液加至膨胀箱最高记号处。加满后注意拧紧膨胀盖,让发动机运转,直至散热风扇开始转动,然后停转发动机,再检查一次冷却液面,必要时再进行补充。

正确的冷却液面高度对冷却系统有效的工作是至关重要的,当发动机处于冷态时,冷却液在膨胀箱内应位于max与min标记之间;膨胀箱内装有自动液位报警传感器,当箱中液面过低时,位于仪表板上冷却液面报警灯会连续闪烁。当液面低于min线时,应及时添加冷却液,不允许使用不合格的冷却液。

发动机熄火后,散热风扇还在转动,若此时发动机冷却液温度高于84~91℃是正常的,若低于85℃就是不正常,而在使用空调时,散热风扇维持常转。该车散热风扇是电力驱动的,只要有电、空调开关打开,温度接通,风扇就转动,因此发动机熄火后也可继续转动。当散热风扇因故障停止转动时,应立即停止使用空调,否则制冷系统产生高压而损坏电磁离合器。

散热器为铝质管片式带膨胀水箱。散热器盖上的排液阀开启压力为130kPa,检查时,应以压力为130kPa的水压式气压进行密封性试验,时间不超过1分钟,不允许漏水或漏气现象,否则应焊补或更换。调温器放入水中加热,主阀开启温度为87±2℃;全开温度为102±3℃,阀门升程不小于7mm,若达不到上述要求应更换。水泵为离心式,使用中如果出现轴承松旷或有漏水现象时应予更换。

由于合用了防冻剂,能防冻、防锈、防结垢,但散热器是个薄弱环节,易损伤而发生泄漏,应及时检查修复。同时还应检查散热器软管有无龟裂、损伤等;一旦发现及时更换。

发动机拆卸及解体

放出油、水,然后关闭点火开关,拆下蓄电池极桩夹头和电气部分各连接电线。拆下发动机罩和翼子板,拆下蓄电池。断开发动机与其他部位相连的导线;油管;进、出水管、散热器;进、排气管等。 拆除发动机支撑杆及固定螺栓,并有吊顶吊出发动机。拆下分电器、发电机、启动机、风扇、水泵、飞轮等。拆除进、排气歧管;火花塞;汽缸盖螺栓(拆卸:先两边后中间;装配:先中间后两边)。检查气门、飞轮、离合器盖是否有标记,如无记号应该做上记号然后在拆卸。拆下油底壳、集滤器、机滤、机油泵。拆下连杆大端,看是否有记号,如无记号应作好标记。拆下气门室盖和气门组件(拆卸气门时要防止气门弹簧、锁片丢失)。拆下启动爪、皮带轮、正时齿轮盖(正时齿轮应有标记),拆下凸轮轴。拆下活塞连杆组(拆下后,连杆盖,轴承、衬垫按原位装合)、拆下曲轴(曲轴轴承盖应该有标记,轴承盖、衬垫依次放好,取下曲轴后按原位装合)。曲轴应该悬挂放置或竖在飞轮上。

零部件的清洗

发动机零部件清洗,主要是去除油污、积炭、水垢、锈损部分等。

发动机大修主要部件的检测及修理工艺

发动机的主要摩擦副:曲轴主轴颈与曲轴瓦,连杆轴颈与小瓦,凸轮轴与凸轮轴 瓦盖,活塞环与缸套。这些摩擦副在修理时应有一定的修理工艺。

发动机曲轴修理工艺

曲轴修复前应进行探伤检查,不得有裂纹。但轴颈上沿油孔四周有长度不超过5mm

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的短浅裂纹或有未延伸到轴颈圆角和油孔处的纵向裂纹(轴颈长度小于或等于40mm,裂纹长度不超过10mm;轴颈长度大于40mm,裂纹长度不超过15mm)时,仍允许修复。曲轴滑动轴承轴颈磨损后,应按表1的曲轴分级修理尺寸修理。组合式曲轴滚动轴承轴颈磨损逾限,滑动轴承轴颈超过其允许的使用极限尺寸时,允许进行补偿修理,恢复至原设计尺寸。补偿修复轴颈时,可采用金属丝喷涂、电振动堆焊、镀铁、镀铬等方法。其他部位磨损逾限后,根据情况,除可采用上述方法外,也可以采用手工弧焊等方法进行恢复性修理。补偿修复层应均匀适当,机械性能满足使用要求,曲轴修磨后,同名轴颈必须为同级修理尺寸。 曲轴主轴颈及连杆轴颈端面磨损逾限后,应予修复至原设计规定的轴颈宽度。 曲轴修复后,以两端主轴颈的公共轴线为基准时: a.中间各主轴颈的径向圆跳动公差为0.05mm。 b.各连杆轴颈轴线对主轴颈轴线的平行度公差:整体式曲轴为Φ0.0lmm,组合式曲轴为Φ0.03mm。

c.飞轮突缘的径向圆跳动公差为0.04mm;外端面的端面圆跳动公差为0.06mm。

d.皮带轮的轴颈径向圆跳动公差为0.05mm。

e.正时齿轮的轴颈径向圆跳动公差为0.03mm。

f.变速器第一轴轴承承孔的径向圆跳动公差为0.06mm。 g.各主轴颈及连杆轴颈的圆柱度公差为0.005mm。

h.油封轴颈的径向圆跳动公差,采用回油槽防漏的为0.l0mm,采用油封圈防漏的为0.05mm。

发动机凸轮轴修理工艺

凸轮表面累积磨损量(包括修理加工磨削量)不超过0.8mm时,允许用直接修磨的方法修复凸轮;超过0.8mm需要修理时,可在凸轮的局部或全部表面敷以补偿修复层。

凸轮轮廓的升程曲线应符合原设计规定,但个别区段内的升高量允许有不大于0.02mm的超差。

以两端支承轴颈的公共轴线为基准,凸轮基圆的径向圆跳动公差为0.05mm。

凸轮斜角应符合原设计规定。

通过凸轮升程最高点和轴线的平面相对于正时齿轮键槽中心平面的角度偏差不得超过±45ˊ。

同一根凸轮的各支承轴颈的直径应修磨为同一级修理尺寸。

支承轴颈直径缩小量超过使用限度时,可敷以补偿修复层,使轴颈直径恢复至原设计尺寸或修理尺寸。

支承轴颈的圆柱度公差为0.005mm。

以两端支承轴颈的公共轴线为基准,中间各支承轴颈的径向圆跳动公差为0.025mm。

安装正时齿轮的轴颈,其尺寸应符合原设计规定。以两端支承轴颈的公共轴线为基准,其轴颈的径向圆跳动和轴向止推端面的端面圆跳动公差为0.03mm。

驱动汽油泵的偏心轮直径允许比原设计规定的最小极限尺寸小4.8.2.Omm,其偏心距应符合原设计规定。

机油泵驱动齿轮不得缺损,轮齿工作表面不得有剥落,齿厚不小于原设计规定的最小极限尺寸的0.5Omm。

支承轴颈表面光洁度不低于▽8;凸轮和驱动汽油泵的偏心轮的表面光洁度不低于▽7;轴向止推端面的表面光洁度不低于▽6;其他加工面的表面光洁度应符合原设计

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规定。

凸轮轴的凸轮和支承轴颈部位的补偿修复层的性能应满足使用要求。

凸轮轴应进行探伤检查,除凸轮表面堆焊层可以有不连续成片的鱼鳞状裂纹外,不得有其他裂纹。

凸轮轴的所有表面不得有毛刺、氧化皮、焊渣、气孔、渣眼、油垢和脱壳等缺陷。螺纹损伤不得超过两牙。

发动机气缸体与气缸盖检测及修理

发动机缸径的测量:

将缸径分上、中、下三个位置,即在离缸体上平面10mm、中间部位、离下平面10mm处进行纵向、横向垂直测量,其圆度和圆柱度误差均不大于0.04mm,否则应进行镗磨修复;检测缸壁与活塞间隙时:倒装活塞,将其放入汽缸并使活塞销孔与曲轴轴线平行,用0.03mm厚、12~15mm宽的厚薄规插入汽缸,测量位置与活塞销孔成90°,用9.8~24.5N的力拉出为合适;缸壁与活塞的配合间隙应为0.025~0.045mm,使用极限为0.08mm;加大修理尺寸分为三级:即+0.

25、+0.50、+100mm;

缸体、缸盖的测量检查:

缸体上、下平面的平面度误差不得大于0.10mm,否则应予磨削或更换。缸盖厚度的使用极限为132.6mm;缸盖下平面和进、排气岐管接合面的平面度误差不得大于0.10mm,否则应予磨削或更换。气缸体与气缸盖不应有油污、积炭、水垢及杂物。水冷式气缸体与气缸盖用3.5-4.5kgf/cm2的压力作持续5min水压试验,不得渗漏。汽油发动机气缸体上平面到曲轴轴承承孔轴线的距离,不小于原设计基本尺寸0.40mm。所有结合平面不应有明显的凸出、凹陷、划痕或缺损。

气缸体曲轴、凸轮轴轴承承孔的同轴度公差应符合原设计规定。凡能用减磨合金补偿同轴度误差的,以气缸体两端曲轴轴承承孔公共轴线为基准,所有曲轴轴承承孔的同轴度公差为0.15mm,以气缸体两端凸轮轴轴承承孔公共轴线为基准,所有凸轮轴轴承承孔的同轴度公差为ф0.15mm。气缸体后端面对曲轴两端轴承承孔公共轴线的端面全跳动不大于0.20mm。燃烧室容积不小于原设计最小极限值的95%。同一台发动机的气缸盖燃烧室容积之差应符合原设计规定。气缸体、气缸盖各结合面经加工后的表面光洁度应不低于▽6。气缸盖上装火花塞或喷油嘴和预热塞的螺孔螺纹损伤不多于一牙,气缸体与气缸盖上其他螺孔螺纹损伤不多于两牙。修复后的螺孔螺纹应符合装配要求。各定位销、环孔及装配基准面的尺寸和形位公差应符合原设计规定。选用的气缸套、气门导管、气门座圈及密封件应符合相应的技术条件,并应满足本标准的有关装配要求。气门导管承孔内径应符合原设计尺寸或分级修理尺寸。气门导管与承孔的配合过盈一般为0.02-0.06mm。进、排气门座圈承孔内径应符合原设计尺寸或修理尺寸。气门座圈承孔的表面光洁度不低于▽5,圆度公差为0.0125mm,与座圆的配合过盈一般为0.07-0.17mm。镶装干式气缸套的承孔内径应为原设计尺寸或同一级修理尺寸。承孔表面光洁度不低于▽6,圆柱度公差为0.0lmm。气缸套与承孔的配合过盈应符合原设计规定;无规定者,一般为0.05-0.10mm。有突缘的气缸套配合过盈可采用0.05-0.07mm;无突缘的气缸套可采用0.07-0.l0mm。气缸套上端面应不低于气缸体上平面,亦不得高出0.l0mm。湿式气缸套与承孔的配合间隙为0.05-0.15mm,安装后气缸套上端面应高出气缸体上平面,并应符合原设计规定。同一气缸体各气缸或气缸套的内径应为原设计尺寸或同一级修理尺寸,缸壁表面光洁度不低于气78。干式气缸套的气缸圆度公差为0.005mm,圆柱度公差为0.0075mm;湿式气缸套的气缸圆柱度公差为0.0125mm。加工后,气缸的轴线对气缸体两端曲轴轴承承孔公共轴线的垂直度公差为

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0.05mm。对某些特殊结构或有特殊技术要求的气缸体及气缸盖除本标准规定外,其他可参照原设计的技术文件执行。

装配

全部恢复各部件维修尺寸后,按照装配顺序逐步装回各部件,并将需要更换的配件进行更换。

发动机检验竣工

静态检查

5.1.1 水 油 电

水:指的是防冻液,主要作用是防锈

油:主要检查机油尺数量:机油尺刻度 1/4到1/2之间为好质量:机油的颜色,黏度 电:电瓶可修(蒸馏水高度高于极板10到15MM之间,正负接线柱不可松动,不可集污) 不可修(从观察口看下 3种颜色 绿:正常 黑:充电 白:报废 5.1.2设备附件齐全有效(名称)是否缺件 5.1.3曲轴皮带盘250NM的力拧紧

5.1.4曲轴皮带盘,水泵皮带盘,发电机皮带盘安装符合规定 三只盘的位置关系:要求在同一平面允许误差小于2mm 风扇皮带:用3到5KG的力推动,推动距离10到15mm 皮带过松:造成过热(水温上升,发动机过热) 皮带过紧:造成过大负荷及噪音

5.1.5检查散热器有无渗漏,皮管有无老化,轧箍有无夹紧

动态检查

5.2.1仪表板(四表):检查水温表、燃油表、机油表、电流表工作均应正常。5.2.2发动机无四漏(水、电、油、气) 5.2.3发动机无异响

5.2.4各缸工作平稳正常,无抖动

5.2.6各个工况机油压力,怠速时机油压力应不得低于100Kpa,中速时机油压力为:200-400Kpa

熄火后检查

5.3.1检测汽缸压力

发动机预热75度至90度,拆下全部花火塞,将0到14mpa的汽缸压力表插入孔内,节气门阻风门全开启动马达100到150转/分,每缸测2次记录最高的一次,应符合原厂规定,压力差:汽油机小于5%、柴油机小于8% 5.3.2按原厂规定复紧汽缸盖螺栓 5.3.3测量排放应符合环保规定 5.3.4复检气门间隙符合原厂规定

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总 结

脚踏实地,认真严谨,实事求是的学习态度,不怕困难、坚持不懈、吃苦耐劳的精神是我在这次设计中最大的收益。我想这是一次意志的磨练,是对我实际能力的一次提升,也会对我以后的学习和工作有很大的帮助。在此更要感谢我的老师,是你们的细心指导和关怀,使我能够顺利的完成毕业论文。从最初的茫然,到慢慢的进入状态,再到对思路逐渐的清晰,整个写作过程难以用语言来表达。历经了几个月的奋战,紧张而又充实的毕业设计终于落下了帷幕。回想这段日子的经历和感受,我感慨万千,在这次毕业设计的过程中,我拥有了无数难忘的回忆和收获。

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汽修专业毕业论文

班级:姓名:

轻型电动车设计方案

随着科学技术的进步,交通工具越来越发达。但是它给人们带来便捷的同时,作为其动力的石油资源开始枯竭。人们意识到环境污染的严重性,已开始实施环保政策,治理大气污染,并积极探索新型无污染能源,因此,电动车越来越被人们所关注。结合电动车的历史与现状,本文全面分析了电动车国内外发展趋势。经过比较分析,充分考虑到影响轻型电动车性能的各种因素,设计出自己的轻型电动车整车结构,并完成驱动、制动控制系统的设计以及充电电池、电动机等主要部件的设计,形成控制器的初步设计方案。

关键词:轻型电动车巡逻车设计

中国是一个名副其实的自行车大国,自行车与老百姓的关系十分地密切,可以这样说,只要有路的地方,总能见到骑自行车的人。虽然中国人均自行车占有量高居世界首位,但是,每年仍维持着3200万辆的产量,而市场需求也达到了2900万辆。如此巨大的市场对任何一种自行车相关联的产品都是极具吸引力的。随着社会的发展,人民生活水平的提高,民众对交通工具的需求也在提高。目就,很多大中城市对摩托车上路实施严格控制,为弥补公共交通能力上的不足,一种单缸二冲程燃油型助力车大量面市。它的出现的确给城市居民的生活和工作带来了方便,但这种燃油型助力车也给城市的空气带来严重的污染。不仅如此,几十万个小汽油桶存放在千家万户内,消防工作也十分繁重。

80年代曾一度兴起的电动车开发与研究,大有一统天下之势。当时电动车存在的问题很多:电机效率低、电池寿命短、电池比能量不高,很快地便冷落下来。其后,每当有新技术出现时,便会立即在电动车上使用(包括电动汽车领域)。电动车的发展经历了三起两落,人们始终没有放弃对它的研究。随着科学技术的发展,90年代中后期,电机制作技术有了突破性进展,传动和控制系统更加轻便可靠,蕾电池技术也取得了长足的进步,所有这些为电动自行车的第三次腾飞打下了坚实的基础。由于电动自行车具有无废气污染、无嗓音、轻便美观等特点,特别适合在人口较集中的大中城市中使用,故受到欧美、日本等西方国家青睐。在欧洲,电动自行车是供人们休闲使用;在日本,主要是妇女和儿童骑行。他们对电动自行车的要求相对较低。例如:电池一次全充电,续驶里程在20kM以上,时速在20hm/h以下即可。为达到这些要求,蓄电池很容易满足其要求。在中国,自行车是作为代步工具使用的。在一些大城市,职工上下班来回行走几十公里,对于一次充电仅能行驶20km的电动自行车显然不能满足要求,为保证行驶里程长,就要加大电池容量,电池容量增加,电池体积、重量、价格等都要增加。另外还有一个如何正确驾驶电动自行车的问题。这要从两个方面来看,首先它不同于自行车,因为它不是单纯依靠人力使车辆行驶;其次它不同于全电动车,当其电池没有电的时候,可以借助人力继续行驶。由此可见,电动自行车对骑行者的素质要求较高。电动自行车生产厂家,应指导用户正确使用电动自行车。

据不完全统计,目前我国电动自行车生产企业有464家,分布在15省、市。去年中自协联同各省市协会对226家企业统计,电动自行车产量达399.72万辆。

根据统计分析有以下几个特点:

(一)、规模扩大,产量增长,但形成经济规模的企业依然很少

2004年我国电动自行车总产量增长幅度大,但是以众多厂家的增加而增长,不是靠规模厂家的增多而增长。真正形成较大规模的企业不多,很难压制众多小企业盲目加入,年产100辆、1000辆的企业依然存在。由于小企业数量越多,所以统一规范的难度也越大。所以希望有规模的企业在保证产品质量的前提下更要加快发展,这对企业和行业都有好处,提高竞争力,提高市场占有率,可以压制一些小企业的盲目加入。

(二)、自行车企业生产电动自行车的依然不多,优势并不明显。

虽然电动自行车是自行车的延伸产品,但从目前看自行车企业生产电动自行车优势并不明显。中自协226家电动自行车生产企业中原生产自行车的企业仅59家,占25%,总产量110万辆,占27.5%,其中年产1万辆的企业31家,占33%,由此表明优势不明显,还没有在电动自行车产业中形成主导地位。

(三)、产品质量参差不齐,质量状况不容乐观。

去年399.72万辆电动自行车中真正严格按国标GB1761(1999)《电动自行车安全通用技术标准》生产的比例不高,约占50%,从上海、天津、江苏、浙江的自行车展览会上展出的样车看,达标的品种并不多。从市场价格看,1500元/辆的在增多,有的甚至价格在1000元/辆以下。这些价格的下降不是通过管理的提高,生产规模的扩大,从而成本下降,而是不少企业通过配置质量低的零部件或低价原材料、简陋的生产来降成本,实现利润,所以质量较差。从近期的产品抽样结果可以证明,2004年国家自行车监测中心对40个企业产品抽检,合格率仅75%,不合格的25%对消费者来说就是100%;近期上海检测58个企业,合格率仅63.8%;徐州抽检的不合格率达50%;还有山东胶东地区抽查15个批次,合格率仅33%。这些数据应当引起我们企业的高度重视。这些不合格产品都有三个共同问题,一是产品超重、超速。二是踏板式车型多,脚踏离地高度不够,转弯时,脚踏触地。三是车架、前叉组合强度不够,导致严重断裂,个别产品甚至制动性能都不达标,都给产品使用带来安全隐患。所以近年来电动自行车的用户投诉量不断增长。产品出口也存在质量问题,导致退货。中自协为此已搞了一个“三包”规定,并报国家技术监督局。他们也十分重视,已提到议事日程,计划搞一个全国性的电动自行车产品“三包”规定。我们企业一定要把精力放到提高质量上来。当然我国电动自行车的总体质量水平在提高,我只是把问题提得重一些,希望引起企业重视。只有抓好产品质量的一致性、稳定性,才能真正促进行业的健康高效的发展。

2004年的产量标志我国电动自行车已进入了发展阶段。展望2005年电动自行车在刺激需求和制约需求的矛盾中仍将有新的发展。拉动需求的因素是什么,有以下几点。

(1)去年我国人均GDP已达到1000美元,预示社会需求将有一个升级,收入增高,需求势头自然高。有相当部分居民把电动自行车作为代步工具作为首选。今年3月份有关部门调查全国有63%的人收入稳定增加,而且有71%的群体认为现在是购买耐用消费品的最好时期。电动自行车自然也会受到影响,使一部分人由意向转为购买行动。

(2)《道路交通安全法》将于5月1日正式实施,电动自行车可以以非机动车身份名正言顺地合法上路。无疑使一部分人把目光投向电动自行车。各地有关政府部门也有法可依,将放开对电动自行车的上路限制。国家技术监督局近期也将出台新的标准。所以企业的产品一定要符合标准,乘势而上。

(3)中自协统计,到2004年全行业累计产销量达700万辆。仅去年一年就增加了400万辆,这表明使用电动自行车的人越来越多,城市拥有量迅速扩大,这无疑是一个很好的产品流动大广告,必将吸引市民的眼球,成为刺激购买欲的因素。

(4)2002年8月北京市通告禁止电动自行车上牌上路,当时北京出台禁令后不久,太原、桂林、福州、温州等城市也出台了电动自行车上路禁令,这可能是巧合,但也不排除受北京市的影响。今年北京将允许电动自行车上路,这无疑带来正面影响,成为电动自行车需求扩大的有利因素。

当然,我们还必须看到电动车产业发展中的负面因素。

(1)今年国内的电力供应仍然紧张,钢材、塑料、橡胶原材料价格还将上涨。无疑要制约行业的发展。据有关部门预计,今年我国电力缺口达2000万千瓦以上,华东、华南、华北是缺口严重地区,而我国电动自行车主要产区正是这些地区。今年1-2月份钢材平均上涨39.7%,而且权威部门预示,钢材高价位还将持续4年以上。橡胶平均上涨11%。从全国其它强势行业看,去年我国汽车增长44.7%,拖拉机增长51%,机床增长54.3%,发电机增长148.2%,冶炼设备增长66.6%,这些强势行业的用材必将挤占电动自行车行业的用材,这些都将成为制约行业发展的外部因素。

(2)从内部因素看,生产企业不规范行为也将制约发展。

目前行业内有许多企业的产品未能达标。说明行业内一些企业的法制观念淡薄。市场经济是法制经济。如果道路上行驶的不达标电动自行车越来越多,非机动车和机动车混在一起,必将要引起交管部门的重视,规范的力度必然加大,到一定程度不达标电动车将受到限制,对行业来说是自毁前程。如按现状发展下去,我想断送电动自行车行业的时间不会很长,所以业内企业一定要高度重视这个问题,自觉遵纪守法,共同促进行业的健康发展。

要把握落实科学发展观,促进电动自行车的发展

中央十六大提出了科学发展观的理念。胡锦涛总书记在一次人和自然会议上也提出要树立落实科学发展观。我们对此要把握好二点:一是必须着力提高经济增长的质量、效益,努力实现速度、效益的统一,使经济保持可持续发展。二是要坚持理论与实践相结合,因地制宜,因时制宜,贯彻到各个方面。电动自行车行业如何落实呢?我认为①要努力提高电动自行车的产品质量,延长产品使用期;②提高管理水平、降低能源消耗、材料消耗,就目前我们行业的管理水平还是粗放型的,表现为耗能高、耗材高、效率低、效益低。国家统计局统计2003年我国国内生产总值达116694亿元,增长速度不小,但分析,我们消耗了26000万吨钢材,占世界的25%,8.2亿吨水泥,占世界的50%和2.5亿吨石油,换来了占世界总GDP的4%。所以我们的企业家要有社会责任感,电动自行车行业也如此。

1)要通过科学、严格的管理提高质量,降低消耗,节约资源,努力达到可持续发展的目标。

2)要开拓创新,电动自行车行业更要紧跟时代步伐,大力运用新技术、新材料、新工艺,延长产品使用周期,减少消耗,替换紧缺原材料等,牢固根据科学发展观,推动电动自行车产业的新发展。

日本是电动自行车商品化较早的国家之一。1994年4月雅马哈公司首先推出商品名为“PAS”的电动自行车。“PAS”Power Aistant System 的缩写。本田公司则于1995年2月亮出名为“RACOON”的电动自行车,据说在性能、结构上比雅马哈的略胜一筹。雅马哈、本田两家公司在争夺电动自行车市场的拼杀上已开始就进了白热化状态。三洋、松下、小松等公司不甘落后,纷纷亮出品牌打出广告,意欲抢占市场。据不完全统计,1994年雅马哈公司一统市场,生产销售了电动山地车3万辆;1995年本田和雅马哈展开拼搏,两家公司生产销售电动自行车合计达9万多辆,两方平分秋色;1996年更多的公司加入竞争行列,实现销售超过了20万辆,其中雅马哈公司销售了7万辆,本田公司销售了6万辆;近几年的销售又有了新的突破。至此,据统计日本电动自行车生产厂家从五年前的仅有一家发展到了十三家,年生产能力突破了40万辆。

欧美等西方国家生产销售电动自行车也较早,如:德国MSG公司,Diamant公司,Hercules公司等很早就推出了“Cityblitz”,“Electry”等等品牌的电动自行车;英国的Aschbach公司,奥地利的Velectro公司,意大利的Montuori公司都有电动自行车问世。而美国的Charger 公司,ZAP公司,也都出品了电动自行车。不过欧美更注重开发电动汽车,相比之下电动自行车显得无足轻重了。

从最近第五十七届米兰国际两轮车展览会上得到的消息,尽管目前电动自行车的发展还存在着诸多的制约因素,但对其发展前景还是普遍看好,许多企业在电动自行车辆的研究开发中倾注了较大的力量。在这次展览会上,一些国际知名公司像奔驰、雅马哈、比亚乔等都展示出了他们的各种新型电动自行车。从这次参展的国外部分品牌的电动自行车来看,目前国外电动自行车正朝着驱动无刷化、功能多样化、控制智能化方向发展。

德国奔驰 Hybird

Bike 重量26.5Kg;电机输出功率:220W;最大时速25Km/h;一次充电续行距离:20Km 车轮:26英寸;24V5Ah镍镉电池;无刷轮毂式电机驱动;脚踏来电;皮带传动加内齿圈增速飞轮。

意大利比亚乔 Albatros

重量28Kg;电机输出功率:250W;最大时速25Km/h;一次充电续行距离:30Km 车轮:26英寸;36V5Ah镍镉电池;“U”字形车架;外转子无刷直流电机前轮驱动;后轮配有内变速齿轮。

日本雅马哈 PAS XPC26 重量28.2Kg;电机输出功率:235W;最大时速24Km/h;一次充电续行距离:40Km 车轮:26英寸;24V5Ah镍镉电池;典型的中轴驱动型电动自行车。

美国PMI Continent

Dove 重量32Kg;电机输出功率:180W;最大时速20Km/h;一次充电续行距离:30Km 车轮:24英寸;24V12Ah镍镉电池;后轮轮毂式电机驱动,造型流畅。国内大陆鸽、安琪儿均按此车款仿型设计。

表1-1国外部分电动自行车性能

在美国,电动自行车将可能拥有一个重要的市场,但是必须进行适当的宣传和推销工作。2002年,美国开始更改电动自行车的立法,电动自行车的市场地位有所变化。新的法规规定:电动自行车需具有脚蹬功能,电动机功率<750w,

最高行驶速度<32km/h,可以像自行车那样骑行。美国连邦法[自行车]之定义即包含了以上这类电动自行车。该立法对于电动自行车来说是好消息,车辆可以允许有帽盔、后视镜等配置,并能在自行车道上行驶。按上述条例,电动自行车由有关的消费制品安全委员会(ConsumerProductSafetyCommi

sion——CPSC)管理。生产电动自行车的各企业的规章制度均应合乎此法规要求。将来电动自行车新法规,可能停止或取消二轮车的骑行规定中对低龄人群的骑行许可。很多州规定年龄在16岁以上才能取得骑行许可,也有些州规定是18岁。此法规将作为美国的电动自行车的使用规则,但很多消费者和商人对之尚未适应。美国市场现有的电动自行车不少是根据日本和欧洲的模式设计的,美国对于电动自行车功率末满的问题并未拒绝。然而,美国的有些电动自行车制造厂己对新的法规优势进行研究。

目前,美国市场销售的电动自行车,很多是EvGlobal、Giant、Merida和松下Panasonic的产品。新加入销售行列的有Electric Vehicle

Technolo—gies(EVT)、TheElectriccycl eCompany(TECC)、wave Crest Laboratories 3家公司。EVT和TECC已按新法规进行产品生产。采用高技术电动机的wave Creast Laboratory则用美国军用特殊待制品中心的有利条件生产军用电动自行车。ETC、CurrieTechnologies和Zap目前生产的电动自行车主要是轻量电动踏板车。

由于美国经济受伊拉克战事、恐怖活动、失业率等种种因素的影响,消费需求也随之减弱。美国对电动自行车的认识现状是:电动自行车尚未被认作文通工具。目前,很多购买者将之当作一种休闲娱乐器具。此外,对于市场的细致分析也没有进行。实际情况是还有不少美国人对电动自行车的存在及其功能尚未注意,或者是还不了解。因而要开拓美国电动自行车市场首先要加强宣传和广为介绍电动自行车的功能及其特性和优点。在商品广告宣传方面美国是比较强的,美国有很多电视和杂志广告,还有有线电视、CS广播和互联网发布的新产品信息,商业信息量较大,例如对商品的使用方法、功效、功能等等都有详细的宣传和说明。但是,电动自行车行业还未很好地利用此种具有优势的广告手段,而是赖于当地的传媒、邮件及行业的宣传资料联络商人。在美国,电动自行车要打开市场,应当在适当的媒体上做适量的广告,互联网就是一个很好的选择。很多商品信息通过互联网与销售商进行勾通,并解决消费者对该商品的咨询等问题。

关于美国电动自行车的实际销售量,由于尚无相关机构,因此很难统计出来。美国市场的很多电动自行车是从国外进口,据中国台湾有关媒体报道,2002年,台湾省向美国出口电动自行车3.7万辆,在中国大陆洁lJ造的Pauasent、Aprillia、Pri ma等外国品牌的电动自行车输入美国的数量不多。中国大陆制造的电动自行车很多是面向中国市场而设计的。而面向美国出口的产品,对于产品的技术条件(规格、性能等)要有若干变更,例如车子的载重量、功率、速度等,更重要的是要具有较高品质、竞争力强的产品,使美国市场乐意接受。

电动踏板车、轻型电动踏板车则在美国市场呈继续上升趋势,它们处于电动二轮车的重要位置。Cycle Electric公司200l—2002年间共销售电动踏板车约27万辆。还有一些小型公司,如Currie、Bleady、EV Rider制造立乘式踏板车。中国大陆向美国出口的电动踏板车也较多。坐骑式踏板车作为短距离交通工具,在美国市场扩展很快。据称,中国有100家以上制造踏板车的工厂向美国出口产品。

美国电动踏板车市场的进口供应厂商有中国台湾的JD Components和HCF两家公司,HCF的Po—lari s和Merctery型号在市场处于领先地位,川Components主要提供坐骑型踏板车。

美国的电动自行车市场销售渠道尚未理顺,商品目录制作公司、联网销售店、自行车专业商店、批发商店、高尔大二轮车零售商、礼品商店、自由市场以至户外市场等等均可自由销售电动自行车(含电动踏板车)。目前,很多公司在研究、探索并确立较完善、较有秩序的电动自行车销售渠道。

电动自行车在我国的发展虽然经历了数十年,历经曲折,但它能够在九十年代重新崛起,应该说有其客观的必要性和有了条件。

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2010汽修大专毕业论文题目

指导教师:陈林 13876507096

1、如何提高汽车维修企业的竞争力

2、现代汽修企业经营分析

3、汽车维修行业管理如何适应新形势

4、关于对汽车进行强制性二级维护制度的思考

5、浅谈虚拟技术在汽车故障诊断与检测中的应用

6、从机油质量分析发动机技术状况

7、完善现代汽车维修服务的途径

8、浅析××市(主要以海南省内为主)二手汽车市场发展现状

9、汽车售后服务企业的定价方法及应用

10、柴油机喷油泵维修行业存在的问题与对策

11、电喷发动机执行器的故障检测与排除

12、电喷发动机传感器的故障检测与排除

13、电喷发动机怠速不稳的原因分析与排除

14、CAN总线原理与故障排除

15、自动变速器常见故障原因分析与排除

16、发动机综合油电路故障分析及排除

17、汽车配气机构的故障诊断与维修

18、汽车燃油供给系统的故障诊断与维修

19、汽车点火系统的故障诊断与维修

20、汽车润滑系统的故障诊断与维修

21、汽车底盘传动系的故障诊断与维修

22、汽车底盘制动系的故障诊断与维修

23、汽车底盘转向系的故障诊断与维修

24、发动机电控系统的故障诊断与维修

25、汽车尾气排放的检测

26、点火系统故障的波形分析

27、汽车发动机曲轴轴颈与轴承损坏的原因及预防措施

28、汽车发动机机体裂纹的预防及修复

29、浅探如何有效控制汽油机CO的排放

30、浅探如何有效控制汽油机NOx的排放

31、浅探如何有效控制汽油机HC化合物的排放

32、车用汽(柴)油机如何从使用方面降低汽(柴)油的消耗 33车用(汽)柴油机如何从技术改进方面降低柴(汽)油的消耗

34、浅析气门间隙和配气相位对发动机工作的影响

35、浅析传统点火系常见故障的诊断与排除

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武汉XXXX职业学院

毕业论文

题 目汽车发动机大修工艺研究

汽车运用工程系汽车检测与维修专业 11级 2 班

学 号

110221

XXX 指导老师 XXX

成 绩

完成日期

2013 年

12 月

摘 要

发动机是汽车最主要的总成之一,动力的来源,被称为汽车的“心脏”。日常生活中,发动机出现故障较为频繁,为了解决此问题,本文以发动机的结构、作用和工作原理为基础,将对发动机的总成大修条件、送修标准、拆卸解体、故障诊断等工艺进行分析,从而达到延长发动机使用寿命的目的。对合理、快速的修复发动机,使其恢复原厂出产的新机标准具有一定的指导意义。

关键词:发动机;工作原理;总成大修;故障诊断

前言

汽车是工业文明之镜,它忠实地反映着社会的变迁。汽车不仅影响了整个社会的经济结构和发展速度,百余年来,它在满足人们不断需求的同时也积累和蕴含了丰富的精神财富,被赋予了更多的文化内涵。随着社会经济的飞速发展,工业生产水平也得到极大提高,汽车正逐步走向成熟。同比其他商品,可以说汽车在人们心目中的地位首屈一指。因为,它象征着一个人的身份、地位,甚至追求。

汽车是人们必不可少的交通工具,它带给我们快捷方便的作用不言而喻。但它的使用寿命也不是永久的,在此之中,汽车发动机出现故障的频率也较为频繁。为了快速、合理的医治汽车的“心脏”,本文将讲述发动机出现重大问题后,采用大修技术对其进行维修,从而延长它的使用寿命。主要以轿车发动机维修为主体,步步深入对发动机大修工艺进行阐述。通过对轿车发动机的工作原理和维修理论,对其出现故障的主要原因、维修工艺、技术参数、性能等方面叙述,与论文的主体相结合。

本课题有利于我们在发动机大修时的思维扩展,能形成一个系统的维修方法和维修思路。注重发动机故障的检测诊断以及维修后发动机各项性能的检测,保证发动机大修后其动力性、经济性、安全性、废气排放等各项指标达到要求。与此同时,本文还对发动机维修技术提出了工艺要求,确定了发动机维修工艺参数,验证了工艺选择的合理性,有效地提高了生产效率和发动机维修装配的工艺水平。

1.发动机大修工艺

(1)发动机修理工艺流程

发动机修理工艺流程,如图1所示:

图1 发动机修理工艺流程

2.发动机大修前的准备工作

(1)清洗发动机外部

用清洗剂将发动机的外部清洗干净,在此之前要用塑料袋套住分电器,以免分电器进水损坏而导致发动机大修后有怠速不稳的现象。清洗时要把气门室盖和油底壳上的异物处理干净,以便之后的拆卸工作。

准备工具

清洁工具一套、一字起、十字起、气门铰刀工具一套、气门碾磨机、8至22号各种型号的扳手、活塞环卡箍、发动机吊架等。

(2)发动机从车架上的拆卸

发动机从车架上拆下时,必须在完全冷却状况下进行,否则会造成某些零件的变形。拆卸原则:由副件到主件,由外部到内部。

发动机从车架上拆下的步骤:

1)放掉水箱内的水、机油。关闭油箱的开关,拆下油泵的油管接头。 2)拆下电源线,取下发动机上的线束。拆下水箱的进水管、各处的螺母、连接螺栓及卡子等,拿下水箱及架框。

3)拆下发动机罩、翼子板,拆下发动机上的附件总成:空气滤清器、机油滤清器、汽油泵、水泵、发电机、起动机、空气压缩机及机油压力传感器等。

4)拆卸变速器、飞轮壳及变速器后手制动、凸缘与传动轴连接的螺母等(用吊具拆除变速器总成)。

5)拆下离合器拉杆及分离叉、传动轴,拆下发动机支撑杆及前后支撑架螺母。用绳索捆牢发动机,用发动机吊架(图2所示)吊下。

图2发动机吊架 3.发动机总成的维修

3.1发动机的解体操作步骤

1)拆下进、排气管及缸盖出水管。(拆卸力矩如图3)。

2)拆下气门室盖和摇臂轴支座紧固螺母。把摇臂连轴一块拿出来,取下所有推杆并作好标记,以便安装。

3)拆下缸盖、气缸垫(如图4所示)。应从两端向中间均匀地拆卸。( 注意:严禁用起子撬缸盖,以防损坏缸盖及垫圈。

图3 拆下进、排气管及缸盖出水管

图4 气缸盖分解图

4)把发动机侧放,有气门的一边向上。检查离合器盖与飞轮上有无记号。如无记号,加上记号然后对称地拆下离合器固定螺栓,取下离合器的总成。

5)拆下油底壳、衬垫,同时拆下机油泵附件。

6)转动曲轴最方便的位置,检查活塞顶、连杆的记号。如无记号,应在活塞顶、连杆处用记号笔按顺序作上记号。拆下连杆轴承座及衬垫,并按顺序地放好。用手从缸体上部取下活塞连杆总成,并将连杆盖与连杆、衬垫按原样装固。

7)拆下气门组,在气门完全关闭下,拆下气门卡簧及气门。 8)拆下起动爪,取下锁片。用拉器拆下皮带轮及扭转减震器。 9)拆下正时齿轮盖及衬垫。

10)检查正时齿轮上有无标记,如无记号,应在两轮工作处作上记号。 11)将发动机倒置在工作台上,拆下主轴承,并依次把轴承放在各自的盖内,拿下曲轴,再把轴承及垫片装回原位并固定好。

12)拆下曲轴后油封及飞轮壳。

3.1发动机内部主要零件检查

1曲轴的检查

曲轴的常见损伤,一般有疲劳裂纹、轴颈磨损、弯曲变形和扭转变形等。 1)裂纹的检查。曲轴的裂纹一般出现在应力集中部位,如主轴颈或连杆轴颈与曲柄臂相连的过渡圆角处,表现为横向裂纹。也有在轴颈中的油孔附近出现沿轴向延伸的裂纹。

常用的检查方法有:磁力探伤仪检查、超声波探伤、X光探伤和浸油敲击法等。用磁力探伤仪检查时,使磁力线通过被检查的部位,如果轴颈表面有裂纹,在裂纹处磁力线会偏散而形成磁极,将磁性铁粉撒在表面上,铁粉会被磁化并吸附在裂纹处,从而显现出裂纹的位置和大小。浸油敲击法检查是将曲轴置于煤油中浸一会,取出后擦净并撒上白粉,然后分段用手锤轻轻敲击。

2)弯曲变形的检查(如图5所示)。将曲轴的两端用V型块支承在平板上,用百分表的触头抵在中间主轴颈表面。然后转动曲轴一周,表上指针的最大与最小读数之差,即为中间主轴颈对两端主轴颈的径向圆跳动误差,其误差如大于0.10mm,应更换曲轴。

图5弯曲变形的检查 2气缸的检测

气缸的好坏取决于它的圆度和圆柱度这个两个数值和标准值的比较。测量气缸圆度、圆柱度的方法(如图3-5所示)及步骤:

1)准备清洗干净的待修气缸体一台,与其内径相适应的外径千分尺、量缸表及清洁工具等。

2)将气缸孔内表面擦试洁净。 3)安装、校对量缸表。

4)用量缸表测量气缸孔第一道活塞环上止点处于平行于曲轴轴线方向的直 径,记入检测记录

5)在同一剖面内测量垂直于曲轴轴线方向的直径,记入检测记录。 6)上述两次测量值之差的一半即为该剖面的圆度误差。

7)用上述方法测量气缸孔第一道活塞环上止点至最后一道活塞环下止点的 中部,将这一横剖面的圆度误差记入检测记录。

8)用同样方法测量距气缸孔下端以上30mm左右处横剖面的圆度误差,记入 检测记录。

9)三个圆度误差值中,最大值即为该气缸孔的圆度误差。

10)上述3个测量横剖面,6个测量值,其中最大值与最小值之差的一半, 即为该气缸孔的圆柱度误差。

11)确定修理尺寸:气缸磨损超过允许限度或缸壁上有严重的刮伤、沟槽和 麻点,均应采取修理尺寸法将气缸按修理尺寸搪削加大。

12)气缸磨损其失圆度大于0.10mm。圆柱磨损大于0.35mm时,(气缸的磨损程度,以其中磨损最大的一个气缸为标准,发动机气缸圆度小于或等于0.10mm,气缸圆柱度小于或等于0.35mm,,此气缸可继续使用;如果超出此磨损范围,则应对该发动机实施大修。)

3活塞连杆组的检查

1)活塞裙部直径的检测可采用两种方法:一种方法是用千分尺测量活塞裙部规定的测量位置。将在此位置测得的数据与气缸磨损最大部位的测量值相减,并用所得差值与配缸间隙值相比较,即可确定该活塞可否使用。另一种是采用测量配缸间隙来确定活塞可否使用。将活塞倒置于相关的气缸中,销座孔平行于曲轴方向,在活塞受侧压力最大的一面,用塞尺(宽13mm,长200mm)垂直插入气缸壁与活塞裙部之间(与活塞一起放入)。

2)活塞环槽的测量。安装气环的环槽,用标准气环装入其内,用塞尺测量其侧隙,即可确定其是否符合要求。油环槽和销座孔的测量可用千分尺直接测量。对于因磨损过多而超过装配间隙极限值的活塞,应更换,选用新活塞。

a) 到顶面的距离 b)到下平面的距离 c)到最后一个环槽下边缘的距离 4发动机内部主要零件修复工艺 1)连杆铜套的铰销:

选择配套的铰具。用油标长尺测一下连杆小头的内径与铜套的外径。削时反正都铰一次。用销在里面试了再削铰。(连杆必须放在平态,再开始铰。所铰的角度、圈数一定平衡)标准:铰好的销在铜套内活动自如,没有旷量。

2)轴承的手工刮配(刮瓦)

a.刮配连杆轴承:将装合好的连杆套在连杆轴颈上,拧紧连杆使轴承合金面与轴颈磨擦几次后拆下,根据轴承合金面与轴径磨擦印痕情况进行铰削。刮削方向:刮削时,第一刀刮削方向与瓦片中心线成45°角,第二次刮削仍与中心线成45°,但方向相反。刮削过程中,应刮大留小,刮重留轻。持刀、起刀、落刀要平稳。应保持铰刀锋利。最后保证有70%的工作面。达到的标准:转动自如,没有旷量,工作面多。如出现工作面只有半瓦,此时要检查修理曲轴。如此时装上,会出现泻油一般20公斤。如没有工作面,则说明三者之间有故障。

b.主轴承的铰削:首先将各道主轴承装入主轴承座孔内,然后在所有主轴径上涂上一层红丹,将曲轴转动数圈。若各道的轴承的印痕都在曲轴两端稍下,说明各主轴承的轴心线与主轴承座孔轴心线同轴。如印痕都在两端附近且各有差异。可略加修刮,使其一致。如仅在某些轴承上有印痕,而个别没有印痕,则说 明轴承的厚薄不均,应进行更换。轴中心线校好后,上好轴承盖,每拧一道应转

动曲轴数转,松开螺栓,再拧一道,转动数圈后,再松再拧,依次类推,直到进行完毕。达到的标准:主轴承刮修完以后,把轴固定在气缸体上,按标准力矩拧紧。开始转动曲轴,感到有一定阻力。转动起来后应灵活自如,轻无阻滞现象(注意:主轴颈与轴承表面涂机油)。 c.气门座的铰削工艺:根据气门直径选择合适的气门座铰刀,根据气门导管内径,选择铰刀导杆。导杆以能轻易推入导管孔内无旷量为宜。把粗砂布垫在铰刀下,放在气门座上,磨除座口硬化层铰削时,先用与气门锥角相同的铰刀,(一般45°),粗铰主锥带,以清除蚀口和变形,直至出现宽度达2mm以上完整销带为止。铰削时,两手用力均匀,沿圆周平稳铰削,然后用相配的气门试接触带,即在气门座上涂上颜色来取得试配气门锥面上的印痕。理想的印痕在偏向门锥面的下方,距下缘1mm为宜。

5发动机的总装工艺

发动机总装工艺:发动机的装合包括发动机、各组件的装配和发动机总装配两部分。安装的步骤随发动机的类型及结构的不同而异,但总装原则,以气缸体为装配基础,由内向外逐步装配。

1)发动机总装之前的准备工作

发动机在装合之前的准备工作:发动机在装合前应认真清洗各零件并吹干擦净,确保清洁。各零件不得有毛刺、擦伤、积炭和污垢。应仔细检查缸体及曲轴上各润滑油道,用压缩机吹净。同时,还有场地的清洁,准备好必要的专用工具及配件。

2)发动机装合过程中的注意事项:

a.准备安装的各零件及总成应经过试验台或检验,保证质量合格。 b.不可互换的组合件,应换原位安装。

c.不得错乱对相互有记号的零部件,必须按方向、记号对正,不得装错。 d.对有扭紧力矩要求的螺栓螺母,应按规定力矩拧紧。

e.各部螺栓、螺母的锁止件,大修时,应全部换新。

f.关键部位的配合,应符合标准规定。如活塞与缸臂、轴径与轴承的配 合间隙,曲轴、凸轮轴的轴向间隙等。

3)发动机的总装工艺 a.装曲轴;

b.装凸轮轴,对好正时标记; c.安装活塞连杆组; 4)安装气门总成; 为检验气门座的修复是否合格,需要检查气门与气门座的气密性,以保障发动机正常工作。通常有以下几种检查方法:

a.将与气门座配套使用的气门放入气门导管孔内,并使气门紧贴气门座的密封锥面,然后在气门上倒上足够的煤油,经35min后,如没有出现漏油现象,则可认为气密性良好。

b.在气门密封锥面涂上一层红丹油,并把气门放入气门导管孔内,然后用力将气门压在气门座上旋转几周后取出,最后检查气门座上的红丹油情况。如果气门座密封锥面上全部沾上红丹油,并且均匀整齐,则说明气密性良好。

c.将气门与气门座清洗干净后,把气门杆放入气门导管孔内,当气门上部离气门座25mm左右时,用手轻拍气门,使其沿气门导管孔垂直落下,连续数次后取出气门检查气门座密封锥面。若气门座密封锥面上有明亮而完整的光环且无斑点,即可认为气密性良好。

d.用气密性试漏机全自动气密性检测。此法适合在大型汽修厂及柴油机装配厂使用,主要将气门及气门座处于具有一定压力的压缩空气中,并对气密性进行定量检测,然后判定气门与气门座的气密性是否合格。常用泄漏量及泄漏率来表示气密性。

e.安装机油泵,油底壳; f.安装气缸盖; g.安装进、排气歧管; h.安装飞轮壳和离合器总成;

i.安装其它附件。安装结束后,加注机油、冷却液,进行全面检查、冷磨。冷磨发动机:发动机冷磨时,对于顶置式的气门发动机不要装火花塞或喷油器,将发动机装在磨合机上,进行由低速到高速的冷磨过程。在冷磨过程中,要注意观察机油压力表所指示的压力是否正常。如发现有不正常现象或异响时,应立即停止磨合,排除故障后再磨合。

5)总装配时的注意事项: a.使用专用工具。

b.待装配零件、部件必须保持清洁,不得沾有异物。

c.有相对运动的配合件的工作表面,装配时应涂润滑油,所有衬垫与密封圈应换新,各重要密封部位要涂密封胶,以防漏水、漏油。

d.各部位螺栓、螺母应按技术标准上规定的转矩和顺序拧紧,以防零件松脱和变形。

e.装配中应注意装配记号的方位,各部位的配合间隙。

4.发动机大修的验收标准

发动机验收的标准:必须保证其动力性能良好,怠速运转稳定、燃油消耗正常,各部件润滑正常、附件正常工作。不得有漏水、漏油、漏气、漏电现象。发动机在正常温度下,5秒内应能起动,低、中、高速运转稳定。水温应不超过90°时加速性能良好。应无断火、排气管放炮等现象。发动机运转稳定后,应无异响,但允许有轻微均匀的正时齿轮机油泵传动齿轮的运转声和气门脚响声。气缸压力符合规定值。机油压力符合规定值。发动机的排放符合规定、最低燃油消耗符合规定。最后应按规定涂漆。检验合格后的发动机应安装限速片。

发动机在正常工作温度下,5秒钟内能起动。柴油机在环境温度不低于5℃,汽油机在环境温度不低于-5℃时,起动顺利。发动机怠速运转稳定,其转速应符合原设计规定。 注: 原设计是指汽车制造厂或经规定程序批准的改造、改装的技术文件。四行程汽油机转速在500~600min-1时,以海平面为准,进气歧管真空度应在430~530mmHg范围内。其波动范围,六缸汽油机一般不超过25mmHg,四缸汽油机一般不超过38mmHg。发动机在各种转速下运转稳定,在正常工况下,不得有过热现象。改变转速时,应过渡圆滑。突然加速或减速时,不得有突爆声,化油器不得回火,消声器不得有放炮声。在规定转速下,机油压力应符合原设计规定。气缸压缩压力应符合原设计规定,各缸压缩压力差,汽油机应不超过各缸平均压力的8%,柴油机应不超过10%。 注:上述1.5~1.9条,水冷式发动机应在水温为75~85℃,风冷式发动机应在油温为80~90℃时进行测试。

发动机起动运转稳定后,只允许正时齿轮、机油泵齿轮、喷油泵传动齿轮及气门脚有轻微均匀响声,不允许活塞锁、连杆轴承、曲轴轴承有异响和活塞敲缸及其它异常响声。发动机最大功率和最大扭矩均不得低于原设计标定值的90%。发动机最低燃料消耗率不得高于原设计规定。发动机不应有漏油、漏水、漏气、漏电现象,但润滑油、冷却水密封接合面处允许有不致形成滴状的浸渍。发动机排放限值应符合国家有关规定。发动机应按原设计规定加装限速片,或对限速装置作相应的调整。

5.结论与展望

随着我国汽车工业的快速发展,2009年1月至10月,中国汽车产销首次超过1000万辆,分别为1087.32万辆和1089.14万辆,同比增长36.23%和37.71%。乘用车继续保持快速增长,产销812.86万辆和819.03万辆,同比增长42.41%和45.18%;商用车累计产销超过上年,表现也比较出色,产销274.46万辆和270.11万辆,同比增长20.73%和19.14%。在国家政策支持下以及拉动内需的需要下,2009年中国汽车行业呈井喷式发展,全年产量超过美国成为世界第一,汽车消费也成为2009年GDP保持8%增长率的主要力量。快速增长的汽车保有量为汽车维修行业的发展奠定了坚实的基础,这给汽车维修行业带来了巨大的商机。

与此同时,激烈的市场竞争,也向汽车维修业提出了新的要求和挑战。凭借传统的经验和方式,我国的汽车维修行业已经营多年。但近年来我国汽车制造行业科技水平大幅度提高,汽车高新科技技术广泛应用,现在市场销售的轿车大多都是电喷式,对于这类汽车出现的故障,如果没有汽车发动机分析仪、汽车故障电脑诊断分析仪等较先进的维修检测设备,就很难准确查明故障,从而满足不了广大车主快捷维修的要求。

如今,我国汽车消费已经发生了质的变化。以往公款购车的大格局早已打破,随之而来是大量的轿车进入老百姓的家庭,经济型轿车的私人消费占70%以上,北京、深圳每百户家庭拥有轿车的比例分别达到12辆和9辆。轿车进入百姓消费势头已日趋明显。我国汽车制造商依靠自身的优势,已着手进军汽车服务领域,因此,中国汽车维修行业的发展前景被称为美好的“朝阳行业”。 汽车维修行业对保证在用汽车技术状况,保障汽车运行安全,减少汽车排放污染,节约能源消耗起着非常重要的作用。但目前我国汽车维修行业普遍存在维修检测设备、诊断仪器装备质量不高,技术水平偏低,企业布局不合理等问题,从而造成汽车维修质量不高。而相反一些广泛应用了高科技技术的新款轿车,由于缺少专业仪器,缺少专业技术人才和技术资料,使得修车难的问题依然十分突出。 随着汽车科技含量越来越高,机械配合精密复杂,车型越来越多,汽车维修检测设备、诊断仪器,专业素质的员工和维修技术资料的作用就越来越重要。以往定期拆解维护的方法已不是科学方式。汽车大修的概念正在逐步淡化,而是推行汽车定期维护与保养的概念日益深入人心,我国大量涌现的私家车主,更乐意接受对汽车不解体的检测诊断技术。实行专修快修,高效快捷,排除故障,提高维修质量。 因此,建议汽车维修行业在自身的发展中,应重视转变观念,将过去的“以企业为

中心”的经营理念转变为“以客户为中心”的理念。 为客户提供个性化、多功能、全方位的服务。维修作业由机械维修转变为机械电子一体化的方向发展。维修手段由仅凭经验转变为更多的依赖高新技术的检测设备、诊断仪器和技术资料、重视提高汽车维修的质量,讲诚守信,效益至上。

近几年来,进口和国产轿车都是电喷系统,发动机是汽车的动力源,汽车的一些基本技术性能都直接或间接与发动机的性能相关联。因此,采用先进的发动机综合分析仪能对汽车发动机不拆离、不解体,实现在线检测发动机系统的工作状态。如如对点火、喷油、电控系统、传感器部件以及进气、排气和机械工作参数进行采集分析,为发动机故障诊断提供科学依据。显然,有了具体数据,我们可以快捷排除故障,提高工效,提高企业经济效益。

汽车维修企业属服务性行业,要在维修质量、速度、价格和服务竞争中占据优势,就需要企业拥有专业的技术人员、先进的维修设备以及独特的服务理念。如此,汽车服务商才能取得生存发展与成功!

参考文献

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出版社,2005.[2]齐志鹏.汽车传感器和执行器的原理与检修[M].北京:人民邮电出版社,2006.[4]张宪,舒华.汽车电器原器件与零部件的检则与维修[M].北京:国防工业出

版社,2005.[5]姚国平.汽车电子控制技术[M].北京:人民交通出版社,2004.[6]肖云魁.汽车故障诊断学[M].北京:北京理工大学出版社,2004.[7]刘才中.汽车发动机大修工艺和加工:人民交通出版社1987.11 [8]T.吉尔.汽车发动机诊断与大修:机械工业出版社2009.5.1 [9]蒋立勋.浅议发动机的大修工艺:黑龙江交通科技2006年07期 [10]吴钰乾.现代汽车大修发动机优化工艺流程设计与实施: 汽车维修技师 2007年10期

[11]夏长明.发动机大修工艺:汽车维护与保养2003年12期

[12]陈焕江.汽车运用工程基础[M].2版.北京:机械工业出版社,2008.

第11篇:汽修班毕业论文致谢词

写论文很难,格式字体字数都有要求,老师还要帮我们审核,写不好的地方教我们修改,老师很辛苦的,所以我们要感谢他们,感谢他们帮助我们完成论文。

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。

第12篇:汽修部

崇启大桥服务区

汽修部

安全生产管理制度

崇启大桥服务区

汽修部

岗位职责

修理厂厂长安全职责

一、为修理厂安全生产第一责任人,全面负责修理厂安全生产,努力实现部门的安全生产目标。

二、制定安全生产管理制度和操作规程,落实安全生产责任制。

三、认真执行国家有关安全生产、劳动保护法律、法规和方针、政策,贯彻落实单位有关安全生产规定和指示,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,负责对部门员工的安全教育,经常组织学习各级关于安全工作的指示要求和安全业务知识。

四、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作,不断改善劳动条件,保障员工有一个安全、卫生、文明的生产、生活环境。

五、定期组织召开安全工作会议,研究解决有关安全生产问题,组织交流和推广安全生产先进经验,增强各级人员安全意识,提高安全防范技能。

六、保证设备、工具完好,抓好上路抢修现场和用电、用气安全管理,研究制定安全防范措施,并切实加以落实,预防事故发生。

七、组织、布置安全生产竞赛活动和安全检查、评比、考核工作,经常深入现场,检查各班组、各岗位的安全生产

情况,发现事故隐患和问题及时解决,对安全技术设施方面存在的问题,迅速汇报服务区研究解决。

八、实施安全否决权,发生安全事故及时赶赴现场、保护现场、报告上级,按“四不放过”原则进行调查、处理、整改,对安全生产有贡献或造成事故责任者,提出奖励或处理意见。

九、配合上级部门和服务区管理人员落实新员工上岗培训和重点岗位员工安全培训工作,督促、检查各岗位员工严格执行安全生产规章制度和安全生产操作规程,负责落实隐患的整改和反馈。

汽车维修工的安全职责

1、严格遵守各项安全规章制度和本岗位安全技术操作规程,严守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任。

2、上岗必须按规定穿戴劳保用品,正确使用防护器具。

3、坚守工作岗位。做到班组、岗位、现场符合“三标”要求。

4、掌握消防、安全用电知识,熟识机具设备安全技术性能,做到“四懂三会”文明生产。

5、妥善保管正确使用维修设备,及时维修保养,排除机械故障,防止人身伤害。

6、积极参加各种安全活动,岗位技术练兵,提高安全意识和技能。

7、有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。

崇启大桥服务区

汽修部

会议记要

修理厂安全职责

一、建立健全本厂安全管理组织制度,落实各项安全职责。

二、认真宣传贯彻《公路法》及其他安全生产方面的法律、法规,负责修理厂和上路抢修现场的安全管理工作。

三、认真执行国家有关安全生产、劳动保护法律、法规和方针、政策,贯彻落实单位和主管行业有关安全生产规定和指示,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,经常对单位员工进行安全教育,经常组织学习上级关于安全工作的指示要求和安全业务知识。

四、做好车辆的维修工作,保证维修质量,对上路作业人员进行安全知识和操作规范教育,确保抢修现场安全和道路安全畅通。

五、经常检查设备、工具,抓好上路抢修现场和用电、用气的安全管理,研究制定安全防范措施,并切实加以落实,预防事故发生。

六、不瞒报、迟报各类安全事故,对已发生的事故应及时汇报,按照“四不放过”原则进行处理。

七、落实本厂年度安全生产目标责任。

第13篇:汽修年终总结

时光如梭!转眼间我从事汽车维修工作已经有一年时间,在这一年多的时间里,我学到了很多关于汽车维修的知识,为了对工作有更深入的了解,总结经验,扬长避短,提高维修技能水平,现对工作总结如下:

一、工作汇报,自工作以来,在投入新的工作环境后,我有了新的工作——汽车维修工,我认真的完成工作,积极的思考问题,向车间同事及车间领导的学习,工作能力有了逐步的提高,从普通的维修到疑难杂症的排除,对汽车有了大深层次的认识和了解,汽车是一个很复杂的机械,有各种大小不同上千个零部件组成,想做好一名出色的维修工,必须了解汽车的构造和原理,才能做好维修,我努力学习维修方面的知识,使我能够在新的环境中能够胜任新的工作,此外由于刚到新的工作环境,无论从维修能力,还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了部门领导及本部门的老员工的正确引导和帮助,使我在工作能力提高,方向明确,态度端正。从而,对我的发展打下了良好的基础。

二、工作感想 踏入新的工作岗位后,经过一年的锻炼,使自己对这份工作有了更多更深的认识。对于工作,每个人都有不同的认识和感受,我也一样。对我而言,我觉得工作态度是最重要的,因为态度决定一切。有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。

三、工作目标 在今后的工作中,我会加倍的努力学习专业知识,掌握更多的维修技能,为将来的工作打好坚实的基础。

在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活,时刻牢记自己的责任和义务。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,做出应有的贡献。

今后我将以崭新的精神状态投入到工作当中,努力学习,提高工作效率,熟练维修能力。积极响应公司加强管理的措施,遵守公司的规章制度,做好本职工作。

第14篇:汽修管理制度

汽车维修养护中心维修管理制度

一、汽车维修质量承诺制度

1、在车辆维修作业中,严格执行作业规范和三级检验制度。

2、维修中坚决杜绝使用假冒伪劣配件。

二、为提高车辆的维修质量加强全厂职工的质量意识,杜绝质量事故发生。

进行监督、检查、考核,对维修技术、质量问题进行分析,并提出整改方案。

1、建立健全内部质量保证体系,加强质量检验。

2、收集保管汽车维修资料及工艺文件,确保完整有效及时更新。

3、制度维修工艺和操作规程。

4、负责车辆档案管理工作。

5、负责标准计量工作。

6、负责设备管理维修工作。

7、负责汽车的检验工作,提高汽车维修质量。

8、负责质量纠纷的质量工作。

3、对维修车量,一律进行三级检验资格进行汽修前检验,过程检验,竣工检验,严格执行竣工出厂技术标准,未达标准不准出厂,认真执行汽车维修质量的抽查监督制度。

4、材料仓库应严把配件质量关,严格做好采购配件的簇库验收工作。

5、严禁偷漏作业项目,一经发现即严肃惩处。

三、维修质量检验制度

1、进厂检验

维修车辆进厂后,检验前应记录,驾驶员对车况的反映和报修项目查询车辆技术档案,了解车辆技术情况,检查车辆整车装备情况,然后按照《汽车维护、检测、诊断技术规范》的要求择项进行维修前的检测,确保附加作业项目,并把检验,检测的结果,填写在检验签证单上未经检验签证的车辆,作业人员应拒绝作业。

第15篇:汽修工作总结

2012—2013学年第一学期汽修部工作总结

本学期围绕学校工作计划,积极落实系部责任制,全力落实系部制管理规定,加强人员管理,实施人员分包责任制,全面配合学校加强日常规管理力度,加强教学常规检查力度。现将汽修部本学期工作总结如下:

一、实施责任分包、干事分管制,积极做好本部常规管理

开学初,就对人员做了细致的分工,并进行了岗前培训,强化管理人员的责任意识;教务、学生管理各自分管,值班负责安全并协助分管干事管理,部室领导全面负责。对本部室学生宿舍逐一汇总复印成册,下发管理人员。值班期间按照各自安排进行检查、与学生谈心,及时了解学生动态,积极协调解决学生中存在问题。以班为单位,坚持常规考勤,落实请假登记、电话短信回访,积极建立家校沟通。

二、加强思想品德教育,组织专题讲座,积极适时对学生进行人生观、世界观和心理辅导及就业指导、岗前教育

本学期在第四周、第六周分别安排了行为习惯养成专题教育和交通安全知识讲座,第19周安排了顶岗实习就业教育;结合学生中存在问题,积极适时组织小专题,对学生进行思想教育和心理疏导,通过专题教育,端正了学生的行为习惯、并树立了安全意识,使学生弄清了什么该做、什么不该做。

三、凸显活动引领,充分依托班会主阵地,组织好每一次班会;积极引导班主任,开展学生喜好的活动,有力地以活动促思想、教学和德育管理

本学期,部室统领,搜集班会主题,下发班会材料,班主任依据材料准备班会教案,部室审核后组织;部室领导轮流深入班级督导协助开好每一次班会;结合学生喜好,利用元旦、圣诞,举办庆元旦、圣诞狂欢卡拉OK歌会、庆元旦趣味运动,组织排练元旦大合唱,使学生有了集体责任感,增强了班级凝聚力。

四、加大汽修理论与实践有机结合,合理利用学校设备、场地资源,积极组织训练和技能展示

本学期从第10周起,周二下午12春、12秋集中进行底盘构造维修,周三下午12春、11秋集中进行拆装训练,对在校学生分组,逐一轮流实践,使学生人人真正动手,完成理论联系实践,从而是技能上手。本期分别在第8周、第16周对11秋和12秋组织了技能展示,不仅使学生产生了成就感,而且调动了学生的学习积极性。

五、完善学生考勤量化机制,积极推行学分制改革

首先,加强学生考勤机制,建立班级考勤日志,对学生出勤、活动、劳动量化,技能展示结果、违纪情况、考试成绩请假如实记录;其次,细化管理力度,包括学生平时在校书面承诺,以此为学生提供公正科学的学分依据。

本期全体部室人员齐心齐力,在教学和管理方面也取得了良好的效果,流失、辍学学生比以往大大减少,学生风貌焕然一新,各种不良事件几乎为零。以上是我部室本期工作简单总结,恳请学校审核指正。

2012—2013学年第一学期工作总结

第16篇:汽修演讲稿

篇1:汽修专业演讲稿 宇通伴我成长 -------汽修专业

尊敬的各位领导,各位老师,亲爱的同学们,大家早上好。

我是12(32)班宇通汽修班的张晓光同学,今天我演讲的题目是《宇通伴我成长》。

经过宇通公司的层层选拔,很荣幸我成为了宇通汽修班的一名学员。既激动、又兴奋,经过这段时间在宇通汽修班的学习,我更为我的选择而骄傲、自豪。宇通汽修班的课程开设,班级活动,班级管理与宇通企业文化紧密结合,使我们成为一个一个多能的复合型人才。我相信在宇通班的学习,我能健康成长,我注定成功。 宇通的企业理念:①崇德

宇通以德立企,弘扬中华美德、塑造职业品德。全体宇通人应;正干心;忠干事;敏干行;精干业。 ②协同

宇通强调团队制胜,鼓励基干专业化的主动协同。全体宇通人员应增强;会局心;内省心;包容心;主动新;服务心。 ③鼎新

宇通弘扬创新精神,包容搜索中的失误,全体宇通人应:善积累;善钻研;善改进;善优化;善创造。

因从进入宇通班后,我发现自己变了,感觉自己没有以前那种羞涩感,因为宇通班给了我展现的舞台,宇通班是个大家庭,作为宇通班的一员,应该和睦相处。作为宇通校企合作的宇通班,我们的机遇是很好的,我们要用现在的平台,让自己以后更上一层楼。首先:就要好好学习,学生就好比一个职业,学习就好比一项工作,所以我们要认真对待每一项工作,至少要用一半以上的时间用来学习。其次,要热心地积极参加各项集体活动,在活动中锻炼各种能力,有责任心,遵守纪律,严格要求自己,合理管理自己的时间和精力,在有限的时间里,尽大可能的使自己提高。我相信每个公司都需要一个自律又热情,热爱集体的人。身为宇通班的一员之一,我从自身的礼貌,行为习惯做起,在日常交往中,我们的言谈举止,会使他人乐于接近,每天按时上下课,不迟到、不早退,是作为一名学生应该遵守的最基本规定,同时,更反映了一个人坦诚守信的素质修养。遵守时间的人,一向为人所尊重。遵守时间是培养一个人责任心的有效方法之一。 也许你想成为太阳,可你却是一颗星辰; 也许你想成为大树,可逆却是一株小草; 也许你想成为大河,可你却是一泓山溪。

做不了太阳就做星辰,在自己的星辰发热发光; 做不了大树就做小草,以自己的绿色装点希望; 做不了伟人,就做真实的自我。

平凡并不自卑,关键是必须做最好的自己。篇2:我的汽修梦演讲稿(gai) 我的汽修梦

尊敬的老师、亲爱的同学们:

大家下午好!我是15号参赛选手李宝。很荣幸能代表12春汽修3班 参加本次演讲,和大家一起分享我的学习体会,今天我演讲的题目是《我 的汽修梦》。

每个人都有自己的梦想在追求,梦想的道路上我们总会面临一些抉

择。很庆幸在人生的十字路口我选择了旬阳职中,选择了汽修专业。刚走 进校园的时候,我也曾经茫然过,怀疑过,彷徨过。我常常问自己,能行 吗?当我看到校友们穿着特制的训练服忙前忙后时;当我听到大赛技能选 手训练有素,雄壮有力的口令时;当我摸着学长们获得的各项技能大赛奖 牌时;心中涌动着无限的激情。我下定决心,也要像他们一样技能超群, 有一天也可以代表我校、代表陕西省,参加全国的大赛!“天生我材必有 用”,我相信,通过不懈的努力,终有一天可以实现我的梦想!

慢慢的,我了解到汽车不仅仅是一个在马路上跑来跑去的代步工具那 么简单,每一辆车的背后都有着庞大的工作团队,每一辆富有生命力的汽 车的诞生,都饱含了汽修人先进的技术,超人的智慧,不懈的努力和无限 的热爱;在追求梦想的道路上,我渐渐体会到汽车专业的学习必须将实践 与理论基础相结合;于是发动机的拆装、电喇叭的检测,底盘的维修,汽

车的保养与维护;不仅充实了我的学习生活,还让我体会到“吃的苦中苦,方为人上人”的道理,更让我相信团队的力量才是战胜困难的最有力的武

器。我从对汽车知识一无所知,到产生浓厚兴趣再至愿意深深了解它、钻 研它。这一切都是源于我对专业的热爱,这份热爱,促使我如饥似渴地学习更加详尽的汽车专业知识,促使我为成为一个真正的汽车人打下坚实的 基础。近两年,我国汽车行业迅猛发展,汽车销售一枝独秀,然而,汽车维 修技术人才却远远供不应求,缺口达百万之多;社会劳动保障部已把汽修 人才作为紧缺型技能人才重点培养,我校汽修专业也被列为精品专业重点 发展;学校里先进的教学软件,齐全的实训设备,充余的教练车辆,配套 的综合修理,使我们开车、修车不再停留在黑板上,而是真正动起手来! 汽修专业是一个前景广阔的专业,是一个朝阳灿烂的专业;也是一个机遇 与挑战并存的专业;要想在竞争激烈的行业立足,我们必须拥有过人的毅 力和高超的技能;要想在汽修行业闯出自己的天地,我们必须抢抓机遇, 努力实干。

然而, 学习的道路上并不都是鲜花与掌声,也有困难与挫折。当难 题挡住去路的时候,我告诫自己不能气馁(nei),要用意志力和汗水去 克服它,爱迪生曾经说过“失败也是我需要的,它和成功对我一样有价值。” 所以,我珍惜每一次成功,同样珍惜每一次失败,它们都是我人生的财富! 同学们,“江山代有才人出,各领风骚数百年”;瓦尔特·克莱斯勒

已成历史,丰田喜一郎早已故去,未来的江山属于我们!汽修的天地属于 我们!时间不是拿来混的!让我们从现在做起,热爱专业,学好专业,努 力成为专业中的佼佼者。让我们在旬阳职中这方沃土挥洒汗水,耕耘收获。 为早日实现我们的梦想而不懈奋斗! 我的演讲到此结束。最后祝老师们身体健康,开心快乐;祝同学们学业有

成,天天向上!谢谢大家!篇3:2012汽修国庆演讲稿 2012年国庆汽修演讲稿

亲爱的老师,同学们大家好:

大家好!我是刘锐来自汽修班。我很荣幸为大家演讲我的国庆献礼:《不屈的民族》。

这里有一个坚强的民族,他以炎黄之名而著称于世。这里有一个以和平为宗旨,以自尊自强为信念,拼搏奋斗的社会主义国家,屹立于世界之林,这就是我们的国家,这就是党领导下的新中国。

回望历史,恰似江河,延绵不绝,滔滔不息。这里有无数的先辈用他们自己的赤胆忠诚,捍卫民族的尊严。让我们去看看那历史的篇章,去感受那如火如荼的革命带来的民族新篇章。 感受那些从古至今仍深深铭刻于中华民族儿女们心中的名字:有扬名百世的苏武,誓死捍卫民族尊严的岳飞,宁死不屈,以身殉国的丁汝昌;有为开创民主主义的奋斗一生的孙中山先生,揭开新中国历史性一页的毛泽东,毛主席,到唤醒社会主义中国经济大发展的邓小平,邓爷爷,有推行“三个代表”的江泽民书记,到贯彻实施党员先进性的胡锦涛总书记等。每个人物的名字到闪耀着名族的光辉,都代表着中华儿女不屈不挠的意志。

回看新中国的建设,更有一种说不出的情怀。经济建设不断进步,经济增长不断的刷新,人民的心中都有着更高,更好的期待。中国这个古老的名字一次又一次的回响在世界的尖端,中华民资这个古老的名族一次又一次散发的他的光辉,照耀着世界。

让我们看看那国徽吧,是齿轮中生出的麦穗,是五星红旗照耀下的团结名族,是我们不屈的标志。

再让我们仰望国旗吧,那是我们难忘的情感,血染红的旗子,那是先烈那神圣的血液照耀着我们,庄严而肃穆,激情而自豪。 我的演讲完毕,谢谢大家。

第17篇:汽修年终总结

年终工作总结的过程也是我们自我提高的过程,更是我们提高工作能力的重要途径。写好工作总结是非常重要的,下面给大家分享汽修年终总结,希望对大家有帮助!汽修年终总结1

20xx年即将过去,在这一年里,我不懈努力,刻苦钻研,勇于攻坚,成了站里的技术“大拿”,为企业创造直接经济价值达23多万元,在普通的修理岗位上,以忘我的工作精神和娴熟的修理技艺,赢得了大家的尊敬和用户的好评,为企业发展做出了应有的贡献。

刻苦钻研,争做技术尖兵。书山有路,技海无涯。到维修站以后,只有初中文化的我深知:作为一名技术工人,若看不懂图纸资料,搞不清设备原理,钻不透车辆构造,不但十分尴尬难堪,而且不是合格工人。我克服文化程度偏低的不利因素,以一股不达目的不罢休的“牛劲”,努力为自己“加油充电”。

为了购买一些有用的技术书籍,我常从自己的生活费中挤出一些零钱,置书研技。先后自学了《车辆构造》、《机械基础》等技术理论,并把所学的知识应用到生产实际中,不断提高专业技能。有时,为了弄清楚某一个配件的来龙去脉,对照技术资料,彻夜琢磨研究,不搞明白,决不撒手;有时,在车间里做不完的事,就拿回家里弄,久而久之,我的家成了我的“研究所”。

工夫不负有心人,经过刻苦钻研,达到了业专技精,在几次参加市或公司的技术竞赛中,次次小露锋芒,回回榜上有名。在成绩面前,我没有丝毫的自满,我深知,自己虽是一名外聘员工,但维修站却给了我一个真正施展才华的平台,在钻研专业技术的道路上,容不得半点虚假和懈怠,要用自己的不懈努力,为企业不断做出新贡献。

勇于攻坚,解决修理难题。我用自己聪明才干和所学到的专业技能,为用户解决了一道道难题,攻克了一个个难关,成为让大家信赖的“技术能手”。如今,凡是车间里一些技术难题,只要有上手,都会迎刃而解。

今年四月份,调度通知我有一台帕萨特2.0车,强制降档,走了几家修理厂都没有修好,要到我站来修。待修车一到,我马上带上仪器与车主进行试车,行驶中发现,时速到100码时,四档自动降为三档,发动机嘈声严重。车主说:毛病已在三个月前出现了,找了多家修理厂,就是找不到毛病,在维修二站修了三次,建议换变速箱,觉得费用太高,所以来我站检修一下再做决定。我判断:“发动机动力不足,引起强制降档”故障的原因,极可能是三无催化堵塞引起的,车主说已经在二站用短路法检查过,没发现有问题。试车回来,我再次详细检查,还是确定为三元催化堵塞。车主半信半疑,我向车主承诺,如果解决不好这个毛病,本站可不收任何费用。拆解三元催化装置后,发现堵塞面积已经达到85以上,更换后,故障顺利排除,不但解除了用户烦恼,也为其节省了大笔费用。用户满意地说:“困扰我三个月的故障,不到三个小时就搞定,你们维修站技术就是过硬。”

爱岗敬业,满足用户所需。“用户就是上帝,必须让我满意”,这是我的工作信条,不论何时何地,只要用户一个电话,我是随叫随到。去年国庆节,久未回家的我打算利用假期和妻子、孩子回老家陪父母过节。那天,我正和妻子在发廊理头染发,刚把油膏上了一半,就接到修理站长的电话:采油工艺研究所的一辆车在哈大公路上抛锚,急需救援。我心里清楚,单位已经放假,修理人员不足。强烈的责任心使我顾不得染了一半的头发,赶紧让理发员用一块塑料膜把头包上,立刻动身去现场。妻子劝说“做完再去吧?”我说:“不行,用户求援就是无声的命令,车坏在公路上,人家不知道怎么着急哪”。当客户看到我这个样子来救急时,感激之情,溢于言表。把车辆故障排除后回到单位,已经晚上七点多了,用户坚持要请我吃饭,被我婉言谢绝了,用户说:“你们站不仅技术一流,而且服务到家,”。我就是这样,想用户之所想,急用户之所急,帮用户之所需,一次次用自己的满腔热情和实际行动,赢得了用户的好评。

传业授技,为师带徒育人。“一花开放不是春,百花盛开春满园”。不仅自己技术过硬,还热心带徒,倾心育才,为企业长远发展,发挥自己的光和热。我先后带过30多名徒弟,并在实践中总结了一套“两心”、“三勤”的“学徒心法”,即对技能学习要专心、用心;实际操作要“嘴勤”、“手勤”和“腿勤”。对自己所带的每个徒弟都坚持做到:循循善诱,言传身教,既教业务技术,又带做人品格。我所带的徒弟中,有的已经走上单位技术管理岗位,有的已成为单位的生产骨干。岁岁桃李芬芳,年年后浪逐前浪,我用心血和汗水,为企业蓄积了人才和力量。

20xx年,我将继续用用满腔的热忱服务于用户,用精良的技术赢得了客户,用忠诚的态度贡献于企业,在平凡的岗位谱写着动人的青春之歌。

汽修年终总结2

20xx年,我毕业于汽车工程学院,公司内燃机制造及维修专业。刚大学毕业的我来到公司工作,工作期间,我通过认真实习,勤奋实践,逐渐掌握了现车辆修理的基本要求,在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,各方面均取得了一定的进步,现将我的工作情况作汇报,不足之处,敬请指出!

一、书山有路,技海无涯

到维修制造中心后,我深知:作为一名技术工人,若看不懂图纸资料,搞不清设备原理,钻不透车辆构造,不但十分尴尬难堪,而且不是合格工人。我克服实践经验不足等不利因素,以一股不达目的不罢休的“牛劲”,努力为自己“加油充电”。我整理了一些有用的技术书籍,深入学习了《车辆构造》、《机械基础》等技术理论,并把所学的知识应用到生产实际中,不断提高专业技能。有时,为了弄清楚某一个配件的来龙去脉,对照技术资料,彻夜琢磨研究,不搞明白,决不撒手;有时,在车间里做不完的事,就拿回宿舍研究,久而久之,我的宿舍成了我的“研究所”。工夫不负有心人,经过刻苦钻研,我进步很快,但是我没有丝毫的自满,我深知,自己虽是一名大学生,但是维修制造中心很多师傅经验十分丰富,是我学习的榜样,在钻研专业技术的道路上,容不得半点虚假和懈怠,要用自己的不懈努力,为企业不断做出新贡献。

二、勇于攻坚,解决难题

我用自己聪明才干和所学到的专业技能,与师傅们一道为维修制造中心解决了一道道难题,攻克了一个个难关。今年四月份,维修制造中心通知我有一台车,带负荷倒档调档,修理了几次都没有修好,待修车一到,我和师傅马上带上工具与司机进行试车,行驶中发现,沙漠路段,倒档自动跳档。驾驶员说:毛病已在三个月前出现了,就是找不到毛病。我和师傅商量后判断:“倒档齿箍打滑”故障的原因,驾驶员说已经更换过了,没发现有问题。试车回来,我和师傅再次详细检查,还是确定为倒档打滑。在拆解变速箱以后发现倒档上采用的齿箍异常,虽然大小一样,但是齿的形状不同,这就是直接导致调档的原因。更换后,故障顺利排除,不但解除了驾驶员的烦恼,也为公司节省了大笔费用。

三、爱岗敬业,热情服务

“站着做人,跪着服务”是运输公司的服务理念,在工作中,见到很多车辆在行驶时出现制动不灵的故障,我对此类问题进行深入分析,得出造成车辆行驶制动不灵的故障有以下几个原因:制动系产生的压缩空气压力不足。车辆由于储气筒不能储存足够的压缩空气,制动阀的供气量不足;制动阀管路漏气、气路堵塞都会造成制动时制动系产生的压缩空气压力不足;制动鼓与制动蹄片间隙不合适;制动蹄接触面积太小。根据以上原因,围绕着制动不灵的问题,我反复查阅、研究了有关维修保养资料,并虚心向有经验的师傅请教,对逐个可能产生的原因进行检查分析,对可能会发生故障的部位,采取由浅人深,先易后难的方法进行拆检。

我首先检查储风筒,看气压是否符合标准。起动发动机,检查制动系的压力表反应情况,发现其充气困难,充气>3min才充到0.3mpa。这种情况有可能是空气压缩机有故障,也有可能是密封气压管路有泄漏,造成气压很难提高。我检测发动机中速运转时的气压,发现上升较慢,熄火后检查气压,发现压力快速下降超过标准规定值。检查空气压缩机传动皮带松紧度是否符合要求,又拆下空气压缩机,发现泵盖内大部分被积炭盖着,气门口亦都有积炭堵着。清除积炭后装回泵盖及附件试验,发现效果比以前有改进,空气压缩机有明显的泵气声,工作效果良好,然后把空气压缩机的输出接风喉接紧继续起动发动机,将总阀前的每一段管路逐段松开试风量,再加以彻底清除堵塞管道上的积炭。

通过以上操作,使发动机起动后,气压很快可以达到490kpa以上。我根据踏下制动踏板后气压下降值来判断故障,发现气压下降正常,但在放开脚踏板后,排风阀的排气量不足,当即解体检查刹车总阀,发现进气阀阀胶有明显沟槽的现象,排风阀阀胶发涨关闭不严,经更换装复好后,再适当调整排风阀,然后我又把后车轮里制动蹄片和制动鼓之间的间隙适当调整到最佳位置,使之不会有拖滞的状况。并且检查前后四轮制动气室推杆伸出行程是否达到规定值,前轮推杆行程应为15~35mm,后轮推杆行程应为20~40mm。

不料在检查调整的过程中又发觉左右车轮制动气室推杆外张费力,缓慢且不够灵活。拆开制动气室进气管即有空气排出,证实气管接头无堵塞,而阀胶又无穿漏,说明产生此现象的原因,可能在一级保养的过程时润滑不够认真彻底,或长时间失去润滑脂而使凸轮轴与衬套锈蚀,造成推杆推力困难行程少,故此,将车轮顶起,随后转动车轮试踏下制动踏板,果然车轮不是即停而是缓慢停下来,证明凸轮轴失去了作用。当即把左右轮和制动凸轮推杆拆下清锈加以润滑、调整,并且将整个制动轮鼓清洁一千二净,以及检查制动蹄的回位弹簧拉力情况,从直觉看弹簧已经被锈蚀了许多,用新旧弹簧对比确认弹力和粗细都有差别,所以更换新件。换上新后,这一故障排除了。经过试车检验,该车原刹车不灵的故障被排除。

四、加强修养,向党靠拢

俗话说:“活到老,学到老”。我一直在各方面严格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更快地适应社会发展的形势。通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论;通过阅读大量的道德修养书籍,勇于解剖自己,分析自己,正视自己,提高自身素质。遵纪守法,认真学习法律知识;爱岗敬业,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。在工作期间,我深切的感受到职工群众的力量和自己肩负的使命,善良淳朴的职工群众在极其艰苦的环境中默默无闻尽职尽守,勤奋工作,他们面对困难时表现的大无畏精神,深深感动着我。

汽修年终总结3

时间过得很快,不知不觉一年又到年末。回首自己在这一年中收获还是很不错。感谢自己师傅们的尽心教导,我的成长离不开他们!

一、今年完成的的目标

刚转正的时候自己设下了一个目标,规范自己的维修流程,今年把所有的整形、换门及小的事故自己都要能独立完成,也要尽快的掌握大型事故的维修技术;同时也要改掉自己粗心大意的毛病,把维修质量提高上去,杜绝返修率,认真的做好每一辆车这不仅是对客户负责,更是对自己负责;同时要尽快的学习,尽自己的能力学习的技术,争取自己能单独维修。现在看来,已经达到了当初的目标,来了车以后自己就可以独自维修,无论是维修流程还是维修质量都大大的提高了;不再是当初的菜鸟!

在平时的工作中自己也是存在一些缺点,做事有点粗心,虽然天赋不如被人,但是我不怕脏、不怕累、肯学;不然等待我的则是被“淘汰”!

二、明年新的目标

1、进一步规范自己的维修流程,提高自己维修质量,尽量杜绝返修;

2、尽快的掌握大事故维修的要点,自己尽快的熟练运用、维修;

3、多参加培训,加强自己的技能、学习新的维修技术;

4、尽可能的提高自己的维修效率,在有限的时间里,维修最多的车辆;

新年新气象,调整好自己的心态,在培训中成长,在工作中磨练。迎接20xx年新的挑战!

第18篇:汽修检讨书

检 讨

公司领导及各位同仁:

一天一夜的深刻反思,回想起自己以前的工作态度,好像一直都没有真正的约束过自己,表面上尽职尽责,实际却从没有把公司的规章制度放在心上,这是多么虚伪与浮躁的表现,曾几何时我信誓旦旦向领导保证我会充实自己努力工作,不让领导操心失望,这些话全部毁在了我那可笑的自我约束力上。开公车办私事,公司规章制度明令禁止,我却视而不见,对公司造成了极其恶略的影响。

我深刻检讨自我反思,发现自己的行为是多么的愚蠢与不计后果:愚蠢是公司的规章制度明知故犯;不计后果是公车私用发生交通事故怎么办,撞死人怎么办,现在回想领导教导的话都感觉后怕! 我深刻检讨自我反思,通过这次深刻的教训,让我看清了自己的弱点,即思想上形成了无组织纪律,为所欲为的观念,现在是违反公司的规章制度,如果任其发展,将来甚至会触犯法律,到那时将无法挽回!

我深刻检讨自我反思,愧对领导对我的信任,抱着侥幸心理做违反公司制度的事其实是自欺欺人。在为这件事感到懊悔与痛心的同时,也感觉到我是如此的幸运,领导的教诲让我及时惊醒,这无疑是我人生道路中最重要的转折,以此为戒,努力工作,同时向公司领导和公司同仁郑重保证:

一、按时接送领导,以不耽误领导工作为原则,临时出车随叫随到,保证行车安全,不违章行驶。

二、保持车辆清洁,定期对车辆进行保养,车辆故障需报领导同意方可送与汽修厂检修。

三、尽心做好服务工作,让领导无后顾之忧,妥善管理备用金,做到即消即报,实报实销。

我会珍惜领导给我的这次机会,加倍努力的工作,为公司的繁荣发展贡献自己的力量,请公司领导及各位同仁予以监督。

检讨人: 检讨日期:篇二:汽车维修后的检查

汽车维修后的检查 汽车维修后,不要立即开车上路,而需要自己检查修好的车,看看是否有一些地方需要返工。

静止时的检查

检查时将车辆停放于平坦的路面上,按如下顺序检查:

1、观察车辆外表,站在车头前面察看驾驶室、发动机罩、左右叶子板、前保险杠等是否平正。如果不平正,通常有下列因素:左右轮胎气压不一致,左右弹簧及避震,车架或叶子板变形等。

2、到车前检查保险杠及拖钩是否牢固,散热器护罩、发动机罩、叶子板和驾驶室有否凹凸裂纹,各连接螺栓是否牢固,前照灯安装是否牢固。

3、进驾驶室检查车门开关是否轻便,门窗玻璃升降是否灵活,脚踏板是否安装牢固,检查前挡风玻璃有无裂损。

4、到车后观察车厢是否平正,后灯、刹车灯、车牌等是否安装牢固。

5、检查油箱、备胎安装情况。

行驶中的检查

行驶检查的目的是察看整车各总成部件的综合性能,操作应特别谨慎,注意安全,其项目及顺序如下:

1、起步行驶前,发动机应达到正常温度并检查仪表的工作情况。

2、检查离合器。离合器应分离彻底,接合平稳可靠,无发抖、异响。

3、低速行驶2到3公里,使底盘各部件温度升至正常,注意各部件是否有异常响声。轻踏制动踏板,试刹车是否灵活有效,然后提高车速。方向系应轻便灵活,无跑偏现象。

4、选择合适场地,检查车最小转向半径,转向半径须符合原车规定。

5、在加速或减速时,留意细听变速箱、离合器、传动轴、差速器有无响声,在不同挡位及不同的速度下,允许齿轮有不同的轻微响声,但绝不允许有敲击声;在任何一个挡位,当速度突然变化时允许齿轮有瞬间的敲击声;传动轴在正常行驶时不能有响声。

现在汽车维修良莠不齐,所以汽车维修拿车后,检查绝对不能忽视。篇三:汽修小窍门:汽车积碳的原因及检查方法

汽修小窍门:汽车积碳的原因及检查方法

在用车过程中保养是必不可少的,而在众多建议维修项目当中,当属以清积碳为名目的项目出镜率最高,在大多数朋友眼中,

清洗发动机积碳已成为一项同更换机油机滤一样重要且必须的项目。积碳对于发动机来说的确会产生一定的影响,这种情况在我们身边很常见。

一、常见积碳部位

1、气门、燃烧室积碳 受电喷发动机控制特点的决定,汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。如果发动机烧机油,或是加注的汽油质量低劣杂质较多,那么气门积碳就更严重且形成的速度也更快。由于积碳的结构类似海绵,当气门形成积碳以后每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附,使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀,导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果再严重会造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。

2、进气管积碳

由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量。

另一方面,这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。

如果你在驾驶中遇到提速慢,急加油回火,冷启动困难的现象,你车的气门很有可能已经积碳了。发现怠速低而且怠速时车发抖,踩下油门时发卡,换电瓶后无怠速,那么你车的进气管已经积碳很严重了。有了以上现象就应该及时去专业维修店检查一下车子了。

在汽车维修中对于进气管积碳的诊断是很简单的,只要把节气门拆下就可以很清楚地看到积碳的程度了。

二、检查方法

1、解体法

也就是把发动机拆开,检查是否有积碳产生。这样很直观,但是耗时耗力,而且不管什么部件每拆装一次都会或多或少影响其性能,减短其使用寿命。

2、内窥镜检查

3、观察反馈电压变化

用诊断电脑来读取氧传感器反馈电压的变化,以此间接检测积碳的存在。一般来说正常的氧传感器反馈电压都是在0.3-0.7v之间波动,而且应该在10秒钟之内有8次极大值和极小值的交替变化。一旦气门产生了积碳,氧传感器的反馈电压波动会变大,比如由原来的0.3-0.7v变成0.1-0.9v。而且这个电压的中心值会变大,同时变化的频率会减缓。用诊断电脑读取氧传感器反馈电压变化的方法省时省力,可是如果车本身的控制系统有故障,就不能很准确地作为判断依据,还会误导没有经验人员的故障诊断思路。再有就是这种方法只能针对闭环电喷的汽车使用,因为只有闭环控制的系统才配备氧传感器。

在汽车维修中对于积碳的诊断一向是个难题,要是让车主自己去分辨是否有积碳产生更是难上加难,与其出了问题再修不如防患于未然,用日常维护的手段来保持车辆的正常使用性能,到了万不得已,只能动手术了。篇四:汽车维修后最好二次检查再上路

汽车维修后,不要立即开车上路,而需要自己检查修好的车,特别需要看看是否有一些地方需要返工。静止时的检查检查时将车辆停放于平坦的路面上,按如下顺序检查:

1、观察车辆外表,站在车头前面察看驾驶室、发动机罩、左右叶子板、前保险杠等是否平正。如果不平正,通常有下列因素:左右轮胎气压不一

2、到车前检查保险杠及拖钩是否牢固,散热器护罩、发动机罩、叶子板和驾驶室有无凹凸裂纹,各连接螺栓是否牢固,前照灯安装是否牢固。

3、进驾驶室检查车门开关是否轻便,门窗玻璃升降是否灵活,脚踏板是否安装牢固,检查前挡风玻璃有无裂损。

4、到车后观察车厢是否平正,后灯、刹车灯、车牌等是否安装牢固。

5、检查油箱、备胎安装情况。行驶中的检查行驶检查的目的是察看整车各总成部件的综合性能,操作应特别谨慎,注意安全,其项目及顺序如下:

(1)、起步行驶前,发动机应达到正常温度并检查仪表的工作情况。

(2)、检查离合器。离合器应分离彻底,接合平稳可靠,无抖、异响。 (3)、低速行驶2到3公里,使底盘各部件温度升至正常,注意各部件是否有异常响声。轻踏制动踏板,试刹车是否灵活有效,然后提高车速。方向盘应轻便灵活,无跑偏现象。

(4)、选择合适场地,检查车最小转向半径,转向半径须符合原车规定。

(5)、在加速或减速时,留意细听变速箱、离合器、传动轴、差速器有无响声,在不同挡位及不同的速度下,允许齿轮有不同的轻微响声,但绝不允许有敲击声;在任何一个挡位,当

速度突然变化时允许齿轮有瞬间的敲击声;传动轴在正常行驶时不能有响声。篇五:汽车发动机常见故障检查与维修 chinese abstract modern car maintenance technology content of science and technology has more and more high, from the electronic products in automotive applications, to modern car diagnostic equipment used in automobile maintenance, internet information of the application, and maintenance management software in automobile maintenance enterprises, such as the role of modern automobile maintenance reader-first high-tech features.auto maintenance is no longer simple parts repair, accurately and correctly diagnosed fault, where is the highest state of modern automobile maintenance.before joining the wto, under the new situation of the attention automobile enterprises improve their qualification, change automobile operating original way, can enable chinas auto maintenance achieve rapid development. keywords: car; maintenance characteristic; progre 中文摘要 :现代汽车维修技术的科技含量已越来越高,从电子产品在汽车上的应用,到现代汽车诊断设备的使用、互联网在汽车维修资讯上的应用,以及维修管理软件在汽车维修企业发挥的作用等,处处体现现代汽车维修的高科技特征。汽车维修已不再是简单的零件修复,准确无误地诊断出故障所在,是现代汽车维修的最高境界。在加入世贸组织的新形势下,重视汽修企业自身素质的提高、改变汽修经营的原有方式,才能使我国汽车维修业获得较快发展。

关键词:汽车;维修特征;进展

目 录

第1部分绪论

1.1选题背景及研究意义 1 1.2论文研究内容与技术路线

第2部分汽车构造 2.1发动机 2.2底盘 2.3车身 2.4电气设备

第3部分现代汽车维修的改革 3.1 故障诊断特征 3.2 检修工具特征 3.3 维修资讯特征

3.4 维修人才培训的特征 3.5 维修管理的特征

3.6 现代汽车维修与传统方法比较

第4部分现代汽车维修企业素质 3.1 企业素质特点 3.2 wto与汽车维修

第5部分结束语

第6部分参考文献

第7部分致谢

第1部分绪论 1.1 选题背景及研究意义 1 现代汽车工业随着科学技术的飞速发展而日新月异,新工艺、新材料、新技术广泛运用,特别是电子技术、液压技术在汽车上应用,使当今的汽车是集各种先进技术的大成,新颖别致的汽车时时翻新。而现代汽车的故障诊断不再是眼看、耳听、手摸,汽车维修也不再是师傅带徒弟的一门手艺,而是利用各种新技术的过程。随着汽车技术的快速发展,日益呈现出汽车维修的高科技特征,与其同时汽车维修理念也不断更新[1]。在加入世贸组织的新形势下,重视汽修企业自身素质的提高、改变汽修经营的原有方式,才能使我国汽车维修业获得较快发展。 1.2论文研究内容与技术路线

本文内容共分为4章:第一章为绪论。说明本文的选题背景与研究意义,本文的研究内容和研究思路等等。第二章汽车构造的概述。第三章为汽车维修的改革,了解下先进的技术。第四章现代汽车维修企业素质,对企业素质有所了解了,同时对世界整体水平有所认知。

第2部分汽车构造 2.1发动机:

发动机2大机构5大系:曲柄连杆机构;配气机构;燃料供给系;冷却系;润滑系;点火系起动系。 1.曲柄连杆机构:曲柄连杆机构是由气缸体、气缸盖、活塞、连杆、曲轴和飞轮等组成。这是发动机产生动力,并将活塞的直线往复运动转变为曲轴旋转运动而对外输出动力。 2.配气机构:配气机构是由进气门、排气门、气门弹簧、挺杆,凸轮轴和正时齿轮等组成。其作用是将新鲜气体及时充入气缸,并将燃烧产生的废气及时排出气缸。 3. 燃料供给系:由于使用的燃料不同,可分为汽油机燃料供给系和柴油机燃料供给系。

第19篇:汽修前景

2010年我国汽车产销分别实现1379.10万辆和1364.48万辆,成为全球第一大汽车生产和消费国。2011年1月份,国内汽车产销161.48 万辆、166.42 万辆,再创销量新高。

“用工荒”

一方面,社会就业竞争压力越来越大,另一方面,国内汽修人才供不应求,巨大的市场缺口导致越来越多的人渴望学习一门汽修技术。据了解,近年来,企业普遍存在着“用工荒”现象,职校毕业生供不应求,成为人才市场上的“香饽饽”,

随着汽车消费市场的日渐火爆和汽车产业的迅速崛起,汽车维修人才的缺口正一路扩大。根据由教育部、劳动和社会保障部等六部委联合公布的《紧缺人才报告》,国内汽修人才的缺口至少达到100万。而据南方人才市场的有关统计显示,近年来,汽车维修技师一直位列成都市对技能人才需求的前三名。汽修人才的巨大缺口,不仅使熟练的汽车维修技师在人才市场上分外“抢手”,还使越来越多教育机构纷纷杀入汽修人才培训领域,直接推动各种汽修人才培训的日渐火爆。

在2011年后,我国的汽车行业将会迎来一个非常快的发展期,行业前景仍可保持乐观。那么随之带来的与汽车相关的行业如汽修也是前景非常广阔,因为绝大部分的人会开车,但是不会修车,这就需要大量的高级汽修技术人员来填补这一空缺,那么就业市场也是非常之广阔,并且收入也是非常乐观的,一个高级的汽修人员的工资可以和一个研究生的工资想媲美,所以选择汽修行业并掌握它,那么你的前途也是无量的!

从2010年底,我国已经是汽车销量和产量第一的大国了,未来的汽车行业发展迅速。也是随着我国人民生活水平的不断提高,汽车成为了越来越多家庭的消费品。汽车既然是消费品,那毕竟买了车就要保养,检测,维修等。

所以,根据汽车行业的迅猛发展,汽修行业的前景也是异常广阔的,而汽修行业的迅速发展就对于汽修人才的需求也是非常紧缺的。但是我国的汽修人才却是十大紧缺型人才之

第20篇:汽修学校

汽修学校

上海博世汽修学校

我国汽车市场分析

在中国,随着汽车保有量的猛增,市场急需数量多、分布广,零配件质量有保障,技术水准高,诊断准确,设备先进,汽修汽车快速的具有专业服务水平的新型养护美容企业,来适应日益发展的汽车后市场。所以汽车养护美容业在中国应运而生,前景非常广阔,必将成为中国汽车后市场的重头戏。

国家信息中心的数据显示:我国1996年开始汽车总销量每年以15%的速度递增,其中轿车的年需求量将跨越100—200万辆台阶。随着工业经济的强劲发展,未来生活工作的节奏将大大加快,汽车将不可避免地成为大众的代步工具,汽车养护美容服务必将成为大众日常的消费内容。

2005年,我国已成为全球第二大汽车消费国。

2009年,我国汽车产销量居世界第一。

2010年,汽车用品的市场规模达到1900亿元。

权威媒体预测:2025年,中国汽车市场将超过美国,成为世界第一大汽车市场。

《中国汽车人才发展战略研究》课题研究报告显示:中国汽车产业技术人员需求2010年将达到356.87万人,2015年将突破500万人大关,到2020年将达到776.23万人,平均年增长率为10﹪,如此迅速的发展也带动了汽车后服务市场体系的建立,目前,汽车后服务市场急缺汽修人才,呈现出汽修人才高薪酬的显著特点。

上海汽修培训学校

上海博世汽车职业技术培训学校作为上海市交通学校的嘉定分校,在国家级重点院校上海交通职业技术学院、上海市交通学校的支持与领导下,专业为社会提供汽车技术培训平台,多年办学以来,一直遵循“专

一、专注、专业”汽车汽修服务行业专业技术培训,为蓬勃发展的中国汽车行业提供更优秀的高知识高技术复合型人才。倾力打造的一所中国大型汽车技术培训学校。。

学校简介

上海博世汽修学校是经上海市人民政府批准、教育部备案的独立设置的全日制普通高等院校。学院由原上海交运、海港、民航、轨道交通等四所行业院校共同组建而成,是一所集陆、海、空、轨道交通教育为一体的,培养综合交通类专业人才的高等职业技术学院。学院本部位于呼兰路88

3、763号。

专业设置

学校成立以来,始终以诚信筑本、以专业治学,先后设立了4S应用工程师、汽车全能技师、汽车营销服务工程师、汽车电控技师、汽车机修技师、汽车电工技师、汽车美容装潢技师等专业。

TC精英教育-汽车检测与维修

职业规划:通过对本专业的学习,成为汽车检测部门、汽车制造厂及售后服务企业的检测型高级管理人才。

培养对象:有志于从事汽车行业,高中或同等学历的应届、往届毕业生。

专业课程:汽车机械设计基础、金属工艺学、工程力学、汽车电工电子学、汽车构造、汽车电子控制技术、汽车自动变速器、汽车维修诊断技术、汽车维修技术、汽车喷涂技术、汽车车身修复、汽车美容工艺、汽车装配技术、汽车维修质量检验、汽车检测设备、汽车维修业务管理、微机原理及应用、高等数学、英语、汽车专业英语等课程。

学制:2年制大专

汽车监测与维修专业

职业规划:通过本专业的技能习,能成为汽车机电复合型的专业技术型人才

核心课程:汽车机械基础、汽车电工电子、汽车发动机构造与维修、汽车电气构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车维护、汽车附属电气的检修、故障诊断与排除、汽车进厂检验与竣工验收、案例分析、数码大师的使用与全车线路的解读等课程。

适合对象:

1、初中以上或同等文化水平;

2、无影响学习的各类疾病史。

学制:5个月

就业方向:上海、无锡、苏州等长三角地区的大中型汽车维修企业;广州、深圳、珠海等珠三角地区的大中型汽车维修。

汽车4S应用技师专业

职业规划:成为汽车制造企业、汽车维修、钣涂检测、业务管理技能加管理型人才。培养对象:

1、初中以上或同等文化水平;

2、无影响学习的各类疾病史。

专业课程:计算机应用基础、机械基础与制图、汽车电工与电子技术、汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电气构造与维修、4S店主营业务与市场营销、汽车电控技术、汽车维修业务管理、汽车服务岗位技能标准、车间维修技能演练、汽车保养规范、职业素质、就业指导、军训、汽车驾驶技术、阶段考核与机动、免费考驾照。

学制:15个月

就业方向:上海、无锡、苏州等长三角地区的大中型汽车维修、汽车制造企业;广州、深圳、珠海等珠三角地区的大中型汽车维修、汽车制造企业。

汽车全能技师专业

职业规划:培养中高档轿车维修专业技能、轿车的维修、检测业务管理等高级汽车维修技师。核心课程:机械基础与制图、汽车电工与电子技术、汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电气构造与维修、汽车钣喷美、典型电控发动机、典型电控底盘、汽车检测与维修案例分析、车间维修技能演练、职业素质、就业指导、军训、汽车驾驶技术、阶段考核与机动。

适合对象:

1、初中以上或同等文化水平;

2、无影响学习的各类疾病史。

就业方向:上海、无锡、苏州等长三角地区的大中型汽车维修、汽车制造企业;广州、深圳、珠海等珠三角地区的大中型汽车维修、汽车制造企业。

机电技师专业

职业规划:通过本专业的技能习,能成为汽车机电复合型的专业技术型人才

核心课程:汽车机械基础、汽车电工电子、汽车发动机构造与维修、汽车电气构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车维护、汽车附属电气的检修、故障诊断与排除、汽车进厂检验与竣工验收、案例分析、数码大师的使用与全车线路的解读等课程

适合对象:

1、初中以上或同等文化水平;

2、无影响学习的各类疾病史。

学制:5个月

就业方向 上海、无锡、苏州等长三角地区的大中型汽车维修企业;广州、深圳、珠海等珠三角地区的大中型汽车维修。

人才培养目标

万通汽修教育加强了教学过程与汽车行业发展趋势的融合渗透,根据行业需求和变化进行动态化模块教学,在教与学的过程中充分挖掘学生的潜力,促使学员不断挑战自我、突破自我,全面提高学员适应社会发展的综合能力,打造具有创新精神和实践能力的复合型人才。

设施设备

教学楼、学生公寓楼、多功能学生餐厅、标准化篮球场等基础设施齐全。

建立了高级轿车实训室、汽车电喷实训室、柴汽油发动机实训室、底盘实训室、汽车变速器实训室、汽车美容实训室、多媒体网络教育中心等现代化的实训室十多个,可同时容纳1000多名学生的学习和生活。配备有奔驰、凌志等高级实训轿车供学员上车实训,实习实践山东地区一流,全国领先。理论加实践,才能学到真本事。

就业保障

拥有遍布全国的就业网络,全国有四十多个就业指导中心,有五百多名专业就业人员为毕业生服务。与政府企业及专业机构合作,定期举办人才交流会,打造网络就业平台以及联合校友整合社会就业资源,致力于为学生开拓更多的就业信道,定向培训、订单式培养,毕业后就可以直接上岗。

联系人:刘老师

电话:021-66982862

地址:上海市宝山区呼兰路763号

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