电厂电气专业总结报告

2020-03-01 17:10:21 来源:范文大全收藏下载本文

1#机组大修总结报告

一、大修工作概况

二、检修工作评语

本次大修包括1#发电机及辅机大修,厂用变压器检修及试验,厂用10KVI段检修及试验,2#炉辅机检修。其中1#发电机及辅机大修,厂用变压器检修及试验,厂用10KVI段检修及试验于2012年9月18日开始至2012年10月2日结束;2#炉辅机检修于2012年8月5日开始至2012年8月11日结束。

检修主要工作:10KVI段断路器检修及试验(包括10KVI段开关柜、母线检查);继电保护装置检修;厂用400V、690V电动机检修;400V、690V母线进线断路器检修;ACC柜检修;直流屏检修;1#发电机大修;厂用变压器检修及冷却风扇电源回路改造。

检修质量及验收:在本次大修中,所有项目严格按照检修作业指导书进行检修和验收,所有数据来源为检修规程或者图纸技术要求。在此期间检修人员根据检查情况及时进行沟通,加强质量监督,对检修各个质检点进行认真验收,强化过程中细节控制管理等。10月3日进行冷态验收,并进行1#机组启动试运;10月9日进行热态验收。

检修安全:大修前成立了安全督察小组,大修的各项安全工作,并且制定了严格的安全组织措施。检修过程中严格监督和指导检修工按照安全规范开展工作,对防范员工违规操作起到了积极的作用,检修期间未发生轻伤、重大人身伤害和设备

损坏事故。加强了检修现场的电源管理,杜绝私拉、乱拉现象,尤其是在临时电源线的布设方面。

检修文明生产:检修现场基本做到了现场工作紧凑有序,每天收工前清扫现场,做到工完料尽场地清,保持现场整洁。

本次大修质量监督检查项目H点18项,已完成18项,W点20项,已完成20项。绝缘监督项目计划45项,继电保护监督7项,全部合格。

三、简要总结

1、大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。

1.11#发电机抽转子后定子绕组整体检查,发现定子线圈端部绑扎绳有部分松动,经检查发现大部分均为2011年小修检查时重新固定绑扎的绳扣。松动的绑扎绳与不松动对比发现绑扎后侵漆少,未能使绑扎绳完全硬化,这样对以后运行不利。清除发电机端部灰尘,然后对所有绑扎绳、线棒垫块刷树脂加以重新固定。槽楔无松动,引出线瓷瓶无裂纹无松动。发电机内部定子表面灰尘较少。汽机侧端盖、转子略有油污,原因是轴瓦漏油。对发电机出线母排、PT、CT、消弧线圈进行清扫检查。

1.2励磁机、永磁机解体并检查整流二极管及各部件正常。

1.3对10KVI段开关柜、母线、断路器检查并润滑机械传动部件。母线在负荷大约20MW时循环水电源1开关柜、1#690V变压器高压侧开关柜后有异音,经检查母线紧固,无松动现象,套管固定牢固,未发现异常现象异常,怀疑开关柜外壳在负荷高时振动。

1.4对继电保护装置端子接线进行紧固,保护定值进行核对,未发现异常。

1.5对主厂房ACC、公用ACC、循环水ACC柜进行清扫,各空气开关紧固,各整理模块工作正常,未发现异常。

1.6对厂用400V母线进线开关各部件进行清扫检查,机械机构注润滑脂,端子排接线紧固。

1.7对电子间直流屏充电机检查并清除积灰,紧固、检查各空气开关接线为发现异常。对电池组放电试验,具体数据见试验报告。

1.8对1#发电机辅机、2#炉辅机接线检查并紧固,检查电机轴承并注润滑脂,对冷却系统检查,均未发现异常。检查各电机MCC内部各元器件、VCS并紧固接线,为发现异常。

1.9对690V变频器一次电缆接头进行检查紧固清扫,分别对各变频器控制装置端子接线进行清扫紧固,检查变频器通风系统,检查并清扫变频器柜内元件;检查变压器及其冷却系统,变频器参数检查核对。

1.10厂用变压器检查并紧固接线,冷却系统检查,其中1#690V变压器、循环水变压器各更换一台冷却风扇。变压器试验合格。

2、设备的重大改进内容及效果

对变压器冷却风扇电源回路改造。在原来电源回路中加了六个熔断器,这样当其中一台风扇故障时不会影响到其它风扇运行。

3、试验结果的简要分析

3.1发电机、消弧线圈试验结果符合规程要求。

3.210KV断路器、厂用变压器各项试验合格。

3.3各台电动机的绝缘合格。

4、好的经验及应吸取的教训

在本次大修前,对所有检修的项目进行了实地调查。根据实际情况制定详细的检修计划、方案,备品备件、人员安排、工器具等方面准备,做到提前准备,精细化分工。

1、质量技术保证体系的完善,是保证和提高大修质量的关键。 为保证高效优质完成大修任务,在大修准备阶段就完善了质量技术保证体系,进一步明确了大修中技术人员的有关技术职责、义务、权限,明确验收人员的职责。大修项目确定后明确检修专责人和技术负责人,对检修的全过程进行质量把关,跟踪验收,对项目检修后出现的问题负全面责任。

2、实行过程控制,确保检修质量

2.1 做到“该修必修”是保证和提高大修质量的关键。

2.2精心组织施工,力保“修必修好” 大修项目和技术方案的组织实施,对保证和提高大修质量至关重要。以定置管理促进安全和规范化检修。定置管理是以

生产现场为主要对象,科学地利用场所,向空间要效益;促进人与物的有效结合,向时间要效益。为保持大修现场整齐、合理利用场地,这样既防止了物品的乱堆乱放,使施工现场清洁有序,又防止零部件磕碰划伤和挤压变形现象,提高了检修工效。

2.3 实行全过程质量控制,做到“修必修好”。

2.3.1高标准、严要求,责任到人。严格遵守技术规范和工艺标准的要求,落实作业指导书中各项规定,每个检修项目都按作业指导书严格执行,持卡检修,不能偷工减料,不按程序检修造成的返工严格考核。如果检修人员不持卡,或不按工艺卡规定执行,严格考核。检修项目结束后严格按要求验收,不合格决不迁就。

2.3.2 质量验收实行全过程的动态管理,大修项目在明确工作负责人的同时,也同时明确了验收人,实行个人负责制。这样,有效地保证了大修的过程检修质量。严格质量考核,把好质量关。

2.3.3在大修结束后分别进行了冷态验收和热态验收并且验收结果良好,设备运行良好。

3、提前准备,确保大修按期完成

大修开工前,对大修所需备品备件、工具等提前做好准备,并确保备品备件符合要求、工具完好。

4、本次大修中仍存在一些不足之处,诸如设备检修过程中考虑问题还不够全面,检修工艺卡应用不够好,致使增加了一些工作量,多走了一些弯路;在安全监督及安全意识方面,员工安全意识不够完善细致,在细节方面做得不够全面,安全无小事不能错过任何安全方面的事。我们争取在今后的检修工作中,认真总结大修过程中碰到的问题,理顺现有的工作思路和管理方法,规范大修技术管理,把检修做得更好。

2012年10月8日

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