开车总结

2020-03-02 17:46:56 来源:范文大全收藏下载本文

开车总结

从进入开车调试以来,聚合部全体员工昼夜奋战、迎难而上,用汗水和激情确保了装置一次性开车成功。成绩来之不易,为积累经验、汲取教训,现将在调试和开车过程中所做的主要工作、所遇到的各类问题及经验总结如下:

1、管道吹扫和容器的清洗

在安装过程中,难免会有油污、焊渣、灰尘甚至焊条、螺丝、抹布等留在系统里,这些杂质一方面会污染开车后的产品,严重的会影响开车和正常生产。发现的问题:(1)酯化1内部在单机试车时发现内有木块(2)PTA旋转下料器被焊丝卡堵跳停(3)工艺塔没有清洗干净导致做热态模拟时重新用EG置换。

2、单机试车

目的是检查设备的各种性能参数是否符合设计要求,以及动设备的正确安装和运行,包括是否有异常噪音、震动或泄漏,轴承温升是否正常,电机电流是否超过额定电流等。发现的问题:(1)循环水泵出口阀不能全开,否则泵跳停(2)酯化1底部固定轴承对中不好,间隙有点大。(3)切粒系统输送水管线输送能力不足等。现在在保全和仪电的配合下都得到了解决。

3、设备标定

在惠通、保全和仪电的配合下,我们对泵转速和流量、容器容积、特殊仪表测量值进行了标定。标定所得的原始记录和标定曲线已做成档案资料备查。

4、系统的检漏和保压

(1)对热媒系统做了冷态气密,对气相热媒系统又专门做了保负压实验。发现的问题:A、05-P17系统在做最后一次气密时,又发现新漏点(05-E03气相伴热管线的低排管被保温铁皮上的螺丝打破。B、05-P15系统又两处漏点在升温之后才发现。(2)缩聚系统做了冷态和热态气密后,又做了氨检,在处理系统中氨气时,把氨气直接对空排放,导致楼内氨气味很重。

5、热媒系统联动试车

热媒联动试车一般分为三步:(1)试车前系统吹扫、检漏和保压都必须合格。(2)冷态热媒填充和循环清洗。(3)系统升温

在系统升温前和升温时我们所做的主要工作有:(1)升温前把所有搅拌器和热媒泵的恒温冷却水打开并循环,同时做好恒温水分流。(2)升温前熔体管线上的取样阀和物料阀必须有一定的开度。(3)反应釜和管线不能憋压,需有敞口。(4)升温时现场巡检必须定人定时,并每1h记录一次。(5)升温速度严格按升温曲线控制。(6)升温过程中,对搅拌器定期盘车。(7)对反应釜升温一定要匀,特别是缩聚2和终缩釜。

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