2020-03-02 13:49:04 来源:范文大全收藏下载本文
洗煤厂技改工程调试总结
1.
2.
3.2月15日,洗煤厂技改工程调试组织机构成立,上报矿方; 2月16日,对重介系统带水调试,发现渣浆泵未加填料漏水; 2月17日,洗煤厂照明灯具由矿方指定,采用深圳海洋王指定产品,由矿方供应;
4.2月17日,将渣浆泵处理完毕;
发现:主厂房:给煤机弹簧安装后没有弹性余地,弧形筛振动电机还
未到场;
压滤车间:浮选入料泵的软启动不能正常开启,浮选机的刮泡电机和传动轴不同心;刮板机链条轮卡槽不均匀,个别卡槽小; 浓缩机:行走时存在偶尔停滞现象,配药装置内部供电装置不全不能使用;
5.2月18日,集控室大屏厂家未按计划安装大屏幕,2301皮带和2402皮带的驱动装置联轴器不配套,通知矿方协调;
6.2月20日,根据矿方要求,增加七台冲洗水泵和两个钢结构水箱。考虑现场实际情况,拟在浮选压滤车间二层布设;
7.2月24日,2405可逆皮带无法搭接到高硫煤仓,通知矿方协调,后经我方现场加工满足要求;
8.
9.2月26日,重介系统水平衡调试完毕; 2月27日,调试发现:
浮选机:箱体连接处渗漏,为确保正常调试,请矿方通知厂家解决; 压滤机:设计电压为AC660V,现场到货设备电压为AC380V。为满
足现场使用,厂家增加了7台变压器,进行电压变换;
联合泵房:2604泵在运行过程中电机电流超载,无法正常使用,通知矿方协调处理;
10.2月27日,重介系统开始带介调试,28日,介平衡调试基本完成;
11.2月28日下午,重介系统开始试带煤,约10吨/小时;
12.3月1日上午,正式带煤;
13.3月1日下午,加量带煤,发现混料泵不能正常上料;初步分析原煤块粒径太大,对原煤脱泥筛上料加焊铁箅子以筛除大块煤;
14.3月2日,压滤机厂家未提供详细的设备参数及配电控制要求,且压滤机电控柜未考虑压滤机自身的冲洗水泵配电,现需增加低压配电柜一台给7台冲洗水泵供电。增加就地控制箱7台。增加动力电缆YJV-10003*10+1*10mm约700m增加控制电缆KVV-500 8*1.5 mm约1200m,KVV-500 4*1.5 mm约1000m。集控系统需增加数字量输入模块(32点)两块及配套的继电器、端子等元件;压滤机7台冲洗水泵电机到货设备电压为380V、功率15kW,电压不符合设计要求的660V,压滤车间现有380V供电系统无法满足冲洗水泵的用电需要,需要从主厂房增加一根380V的点源电缆:YJV-10003*120+1*75mm长度200m。
15.3月5日,对铁箅子筛除后的原煤进行调试,发现混料泵处理能力仍不理想,带煤后三产品压力不稳定,混料泵排料仍然困难;
16.3月7日,打开混料泵的入料口,查看入料是否堵塞,发现入料流道太小;泵的入料口标注尺寸和实际不符; 22 2 2
17.3月9日,石泵厂家来人,分析主要问题是泵的入料口小;
18.3月11日,矿方决定将原煤仓放空更换原煤;
19.3月12日,矿方组织人员在301皮带安装临时卸料器;13日开始卸煤,上午10:30,使用过程中301皮带断裂;
20.3月15日,301新皮带送到场;16日,我方再次安装301皮带;
21.3月18日,由于混料泵不能正常处理50毫米左右的块煤,还是不能正常调试;
22.3月18日,压滤机和浮选机调试正常,因浓缩机絮凝剂加药系统不能使用,无法调试精煤压滤机,通知矿方协调处理;
23.3月19日,发现刮板机刮板和弧形板磨损较大,应加装过渡板,通知矿方协调处理;
24.3月20日,石泵厂家将4流道的叶轮送到场,下午更换;
25.3月21日,加量带煤调试,达到250吨/小时,系统运行正常,将老原煤仓的煤处理完毕后停车;
26.3月21日下午,矿方准备用201皮带往煤仓储煤,发现201皮带机头驱动对轮已坏,经现场查看,发现材质有问题;
27.3月22日,动筛车间试车因煤量不足,跳汰机不能正常排矸;
28.3月23日上午,皮带厂家将201机头驱动处理完毕;
29.3月27日,浓缩机底流泵排料困难;
30.3月28日,对浓缩机底流排料管道清理后仍不理想;
31.3月29日,将浓缩池排空后,发现浓缩池底煤泥硬化,造成排料困难;
32.4月1日,恢复调试,4月3日至14日,连续12天调试生产,平均每日试生产8小时,能力350T/小时,累计入洗原煤2万吨,系统运转正常,具备试生产移交条件,产品指标在试生产过程中调整..
设计工程有限公司
第三项目管理部
2009-3-23
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