专业技术总结报告

2020-03-01 17:06:43 来源:范文大全收藏下载本文

专业技术工作总结

本人1994年7月毕业于内蒙古工业大学机械制造工艺与设备专业,同年分配到元宝山发电厂锅炉检修分公司风机班工作。作为一名见习技术员,本人在工作中严格要求自己,积极进取,刻苦钻研技术业务,虚心学习,逐步熟练和掌握了班组所辖设备的结构性能、运行特点和检修工艺,并协助技术员作了大量的技术管理工作,取得了同事们的一致好评,在此期间,本人主要从事了以下几项工作:

1、1994年11月参加了华北电力学院环境工程系举办的《燃煤电厂电除尘器》培训学习班,学习掌握了电除尘器的基本原理、结构特点、安装调试注意事项、常见故障分析和质量标准等等,为以后的工作打下了坚实的基础。

2、1996年6月#2机组大修,作为此次大修的主线,电除尘器内部改造工作倍受关注,厂部和分公司委派我作为电厂的现场监造代表,负责#2机组电除尘器内部改造的监造工作。为了圆满完成此项工作,我对电除尘器改造图纸进行了仔细审阅,做到心中有数,在改造工作中,发现与图纸不符的作业及时进行制止和改正。同时积极帮助解决改造工作中遇到的难题,提出和设计了阳极板排悬吊方式,改进了阳极板排下部定位方式,这两项改造获得了厂科技成果二等奖。通过此次改造,解决了#2机组电除尘器入口气流分布不均,阳极板排固定刚性差、振打力传送不够,供电区域过大,振打清灰效果不良及灰斗加热方式可靠性低等问题,使电除尘器除尘效率由94.64%提高到96.69%。由于我圆满完成了厂部指派工作,被授予“大修立功个人”称号。

3、1997年7月#1机组大修,受分公司委派,我负责#1机组风烟系统管道的漏风漏烟治理工作,为了彻底消除风烟系统管道的漏泄问题,我结合图纸将#1机组整个风烟系统管道进行了全面的检查,发现了许多漏泄部位,根据风烟系统管道磨损和腐蚀的具体情况,制定了具体的检修措施,在大修中全面地进行了实施。#1机组大修后,风烟系统漏风漏烟情况得到了彻底地根治,#1机组漏风率明显降低,降低了机组煤耗,提高了机组运行的经济性和安全性。

4、1998年8月#3机组电除尘器灰斗发生脱落,厂部临时成立了电除尘器灰斗恢复技术小组,作为其中的一员,我们进行了大量的实地检查,并认真核对图纸和进行设计计算,最终认为是由于钢梁设计强度不够和施工焊接质量不良所造

成的。针对这种情况,我们对#3机组电除尘器灰斗强度和结构重新进行了论证和设计,并制定了改造方案。对灰斗主梁、灰斗前后端梁、灰斗中墙钢梁、灰斗人字接口、灰斗与侧梁进行了加固,同时在灰斗内部增设井字支架。#3机组电除尘器灰斗改造以后,灰斗强度得到了提高,提高了灰斗运行的安全性和稳定性。

5、1998年10月#2机组尾部烟道发生脱落,为了尽快恢复尾部烟道,保证机组正常生产发电,我们采取了临时加固恢复方案,在仔细查阅了相关的技术资料后,我们进行了认真的设计计算,制定了具体的加固方案,将脱落的尾部烟道修补后与原有的烟道进行了连接,在大家的共同努力下,仅用了一个多月就将脱落的尾部烟道进行了恢复,保证了#2机组的正常生产发电。

2000年5月根据工作需要,我被任命为锅炉检修分公司除尘班专责技术员,作为一名专责技术员,我感到自己肩上的担子更重了,做好班组的技术管理和设备挖潜改造工作是我义不容辞的责任,为此我对班组所辖设备进行了认真地研究,分析其存在的问题,并制定了具体的治理方案,在此期间,本人主要从事了以下几项工作:

1、2000年6月#3机组小修,#3机组电除尘器自投产运行以来,由于存在着 一些原始设计上的缺陷,经常发生阴、阳极振打传动销子断裂;阴极振打提升拉杆断裂;阳极振打轴弯曲变形;阳极板连接螺栓松动、开裂等现象,致使电除尘器阴、阳极振打投入率在50%以下,出口粉尘排放浓度达到815mg/N.m3,无法满足国家标准环保要求。针对这种情况,我制定了具体的改造方案,将阳极振打装置进行了改造,消除了阳极振打锤卡涩现象;加固了阳极板;更换了阴极振打提升装置;对电除尘器的漏风进行了综合治理。小修后,#3机组电除尘器阳极振打投入率由50%提高到100%,出口粉尘排放浓度由815mg/N.m3降低到285mg/N.m3。其中#3机组电除尘器阳极振打锤及其连接方式获得2001年直管单位“十新”成果一等奖。

2、2001年6月#2机组大修,#2机组电除尘器进行增容改造,增加二台通流面积为280m2四电场除尘器,并在原始两台电除尘器后增加第四电场。作为成员之一参加了增容电除尘器的安装、验收和调试工作,提出了许多合理化建议。#2机组电除尘器增容以后,除尘效率由96.69%提高到99.95%,出口粉尘排放浓度由1186 mg/Nm3降低到150mg/Nm3 以下。另外,我制定了#2机组引风机叶轮吊

装、拆卸和安装技术方案,并在大修实施过程中进行必要的技术指导,圆满完成了引风机叶轮的更换工作,消除了引风机叶轮焊接裂纹带来的隐患,保证了机组的正常稳定运行。

3、2001年11月#3机组小修,针对#3机组电除尘器阴极振打提升拉杆和传动销频繁断裂,阴极振打投入率仅为50%这一情况,我制定了阴极振打装置改造方案,将阴极振打凸轮和提升架子采用整体模锻制作增加其强度,阴极振打凸轮运行轨迹按照阿基米德螺旋线在数控机床进行加工,提高其加工精度,以保证轴承的通畅运行。同时将阴极振打锤、提升拉杆与支撑套管进行重新设计,减小提升拉杆与支撑套管之间的摩擦力,降低阴极振打传动力矩,彻底消除了阴极振打提升拉杆和传动销频繁断裂现象,阴极振打投入率由50%提高到100%。其中#3机组电除尘器阴极振打装置改造获厂科技成果二等奖。

2001年12月根据工作需要,我被任命为锅炉检修分公司专责工程师,作为一名专责工程师,我肩负起分公司的专业技术管理和设备治理工作,在此期间,本人主要从事了以下几项工作:

1、2002年6月#1机组大修,针对#1机组引风机轴承频繁超温现象,我查阅了有关资料,并到江苏利港电厂进行了调研,经过分析认为引风机轴承频繁超温是由于轴承箱角环与前部轴承滚子产生摩擦所致。鉴于此,在#1机组大修中,我将引风机轴承箱结构进行了改进,取消了角环,主轴所受双向轴向力由后部成对安装的角接触轴承承受。后部的圆柱滚子轴承改为角接触轴承后,主轴及轴承壳安装轴承的同轴度要求降低,且角接触轴承与轴承壳之间配合为间隙配合,安装、检修更为方便。大修后,#1机组引风机轴承温度控制在标准范围以内,未出现超温现象。其中#1机组引风机轴承箱改造获厂科技成果二等奖。

2、2003年11月—2004年10月#3机组电除尘器改造,针对#3机组电除尘器原始设计不合理这一情况,厂部决定对其进行改造。作为电除尘器改造机务专业负责人,我参与了#3机组电除尘器招标文件的审阅、完善工作,编写了电除尘器改造技术施工措施,参加了电除尘器改造初设审查工作。为了提前进行电除尘器改造土建工作,设计并实施了原有电除尘器冲灰管路位移工作。在电除尘器改造过程中,我负责机务专业部分的安装、验收和调试工作,发现问题及时进行整改,保证了电除尘器安装质量,同时我又设计了电除尘器出入口烟道胀力补偿

器和灰斗水箱冲灰水管路。经过大家的共同努力,#3机组电除尘器改造取得了圆满成功,气流均布试验、振打加速度试验和空载升压试验都达到优良。

3、2004年7月#3机组大修,考虑到#3机组省煤器灰斗最大除灰量只有13吨,而省煤器灰斗却对应6套排灰装置,造成现有的排灰装置过于浪费,加之省煤器灰斗排灰装置过多,使冲灰水压力和流量降低,导致#3炉省煤器冲灰水箱经常发生堵灰现象。针对这种情况,我通过计算,决定对现有的排灰装置进行改造,将6套排灰装置合并为2套,再将这2套排灰装置合并到省煤器排灰母管,同时对平台进行加固,每年可节水115.2万吨。

4、2004年7月#3机组大修,针对#3机组一次风机自投产以来一直存在失速(喘振)现象,我们同国电热工研究院一起对一次风机进行了热态运行试验,结果发现#3机组一次风机实际失速(喘振)区域比设计扩大许多,一次风机与锅炉的一次风系统匹配不够合理,其风量偏大,压力偏低,失速裕度偏小,不能满足锅炉制粉系统一些特殊工况的需要。对此,只有从降低系统阻力或提高风机压力两个方面采取措施才能解决,为了提高风机压力,我们在A一次风机上用压力系数更高的锻铝叶片替换原有铸铝叶片,并正确安装保持叶顶和叶根间隙,同时精确调整叶片角度调节系统,使各叶片动作一致,以使风机性能达到设计值。大修后,A一次风机运行平稳,未发生失速(喘振)现象。

电力行业是一个技术型和密集型的企业,作为一名电力行业的专业技术人员,做好技术管理和设备挖潜改造工作是我们义不容辞的责任,为此,要求我应该坚持不懈地学习创新,掌握新技术、新工艺、新方法,并将其应用到设备的综合治理中去。在10多年的工作中,虽然本人取得了一点成绩,在设备治理方面做出了一定贡献,但在今后的工作中还应戒骄戒躁,不断学习创新,在技术管理和设备治理方面做出更大的贡献。

元宝山发电厂:杨咏东

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