大修总结

2020-03-02 09:48:41 来源:范文大全收藏下载本文

2011年度中修总结

8月23日至9月8日全厂停车进行中修以及对安全、环保的标准进一步提升。此次检修共编排检修项目173项,新增加27项,合计200项,实际完成208项,完成率为104%,其中造气车间完成率为90%;合成车间完成率为96%;脱变车间完成率为136%;碳化车间完成率为91%,供水车间完成率为96%,电仪车间完成率为100%,甲醇车间完成率为125%;机修车间完成率为200%;安装公司完成率为100%。现将此次检修所作的工作总结如下:

一、主要检修项目有①造气系统:1#、6#煤气炉大修,更换炉篦、灰盘、灰犁、大齿圈、上下滑道、滚珠、中心定位套。各台煤气炉的煤气总阀进行检查更换;吹风阀检查更换;水封箱、除尘器检查清理,煤气总管盲板由3#炉后移至4#炉后保证4台炉一组的调优组合,对煤气总管、空气总管、蒸汽总管、吹风气总管、油压系统总管、供水总管等进行加法兰预留接口安装7#、8#煤气炉,气柜钟罩漏点补板焊接、钢架加固、防腐油漆;吹风气回收系统余热锅炉检查维修过热器列管节15组、16 组、18组,因局部损坏(有裂纹)堵掉3根;水冷段列管上部过热严重;其顶部一直漏气;砸开发现浇筑时钢筋未扎牢应焊接,现采取重新加固,重新浇筑,保证了安全生产。造气污水处理循环系统原凉水塔钢架腐蚀损坏更换全部钢架、填料以及2#风叶,污水行车也给予更换,凉水池池底进行彻底清理,保证明年夏天的安全生产。②脱硫系统:2#罗茨机进出口阀加盲板;检修结束后机修车间全力配合脱变车间对2#机进行大修,现已完成。由于出口阀内漏严重无法关死,有机会停车时抽盲板即可投入使用,目前阀门以更换。4#机进出口阀门更换、出口弯头更换、新机安装接入系统、电机换轴,开车后由于网上压降;造成电机跳闸致使新的罗茨机再次被打坏,电机轴也被打弯,罗茨机已送厂家修理,原电机245KW现更换为320KW,其他罗茨机阀门抽阀板检查清理,1#3#5#出口管补焊;脱硫塔填料扒出清洗重装;清洗塔喷头检查;再生器旁加一只碱罐,改为碱液脱硫,煤气冷却器加DN700管副线。罗茨机出口安全水封改造为地下式,保证操作的合理性,再生器进行清理和更换③变换系统:第一热交换器下人孔更换短节;中间人孔补焊;第一冷却塔更换(原¢1200现¢1000),中变炉电加热器进口管(热交换器出口)局部更换;煤气冷却器上封头拿掉清理;除油器前加一根副线。④合成系统:185压缩机更换一段进出口活门40只;从拆下的活门表面看腐蚀、磨损严重,4#185机更换板式冷却器,¢1400甲醇系统在醇洗后增装一台¢800分离器(原¢1000合成系统氨分离器);甲醇合成塔底部填料更换;¢1400合成系统补充气油分更换垫子;合成塔电炉抽出检查;冷冻系统增装一台TEFL-2000蒸发式冷凝器。大小机及各处油水集中排放、分离,保证环保

要求⑤碳化系统:1#碳化塔更换4只水箱;3#塔更换2只水箱;冷却排管更换5根;等压塔12只水箱全部更换,原填料塔整改后投入使用⑥供水系统:供水冷却塔填料全部更换、部分布水管更换、水池清理,送碳化、合成一次水DN200管道局部更换。⑦电仪部门:新换一台2000KVA变压器接入系统;更换三只高压互感器。电仪车间今年大修工作重点是中心配电室电器项目的改造,由于公司用电负荷增大;中心配电室靠5#主变供电已远远不能满足生产需要。由于6#主变中压侧还有一些剩余容量将3#主变器更换成10KV变400V变压器送到中心配电室,将中心配电室母线从6#配电柜处切断,分一部分负荷由6#主变供电,这样就能保证中心配电室的正常供电。另外,这次检修把影响¢1400合成塔开车时电炉调压器跳闸,并且电流不能升高隐患查找了出来,并进行了整改从而解决了一个重大安全隐患。全厂实行雨水、污水管网分离;新安装¢300污水橡胶管达768米左右,精炼至新亚污水处理¢57管270米对全厂的污水达标排放将起到很好的作用。

二、部分设备、管道检测情况:①4#煤气炉水夹套上封头鼓包严重;②5#炉水夹套上封头补焊需在下次大修中给予更换。③饱和塔上部人孔处实测20mm;封头21mm,④煤气混合器实测最小值15.7mm(内部蒸汽接管及喷头腐蚀严重给予更换)。⑤第一热交换器下人孔处最小值16mm,内部检查管子有明显的腐蚀。⑥¢1400合成系统冷排进口处实测最小值41.8mm,冷排8.6mm,3#185大机二段冷排进口管最小值6.3mm,4#大机一段冷排进口管最小值7.0mm,从这些数据看腐蚀还是较严重的,需要合成车间进一步给予重视和整改。同时配合特检院检测等压吸收塔;1#2#3#碳化塔;铜洗油分;1#2#冰机岗位中间氨槽;1#铜洗塔;铜洗油分;第一脱硫塔(精脱硫)和4#5#6#液氨储槽共计13台设备。

三、环保、安全、设备工艺优化情况

为了进一步优化设备工艺条件,确保环保标准更进一步提升,安全设施更有保障;投入大量人力、物力、财力进行改造,从运行后看收到了很好的效果和效益。

1、为了解决造气循环水温度高和运行中安全问题。对造气2000m3/h的4台凉水塔整个框架给予更换;对200m3填料给予更换;对减速机和风叶进行检修和部分更换。

2、为了解决长期困扰合成循环水温度高、填料碎片堵塞的问题。对合成循环水系统所有填料给予更换;对长期不能使用的5#塔进行进水管和分布器更换,对各台泵进行大修理。

3、为了解决造气水质氨、氮问题,对脱硫工艺进行改造,新增配碱系统;使用碱液再生,目前正在探索运行经验,但也要注意一些此工艺易在脱硫塔内出现堵塔,请生产中密切注意和调优。

4、由于产品结构调整必须的灵活性,碳铵产量尽量低,但是原用的综合塔是按6万吨设计的,必须大量加水才能保证指标,但是会使氨水多出无法使用,外销又有一定的困难。为此设计填料塔代替回清段;经运行由原每小时6T减为2T以下,完全可保证工艺指标的合格,同时做到没有多余氨水,有时氨水还不能满足需要。这次改进即满足了生产需要;又保证了环保的要求,解决困扰了公司多年的难题。

5、新的DN1200甲醇系统长期有带水现象,现利用原DN100系统闲置的800氨分改为分离器,进一步分离其水分。

6、为了彻底实现雨污分流;完善原有不足,此次对全厂污水管网和雨水管网进行大的投入和改善,同时对全厂所有油水管线,会出现抛洒水的冷却设备,会出现泄漏引起水质超标的设备进行整理和改造,实现合理标准化。

7、对一直困扰DN1400合成系统电炉跳闸问题进行详细排查,终于查出是电缆问题,并给予整改解决了生产中一重大隐患,同时对全厂的供配电进行调配和梳理,保证满负荷供电的使用安全。

四、此次大修显现出的特点

此次大修历时半个月,检修中显现出如下几个特点:

1、项目的编制较合理完善。

2、设备的单项检查较详细,发现问题及时处理,效果较明显。

3、各部门组织较合理、严谨,但有一点是进度偏慢点,有部分项目没能按时完成。

4、各车间大局意识很好,能服从统一调配。

5、责任、安全、质量意识较高,但也表现出一些不满意的问题。

五、大修费用及安全、环保投入情况

1、造气、供水凉水塔改造费用共计50万元左右(其中钢材14万;填料、风叶21万;人工费15万左右)。

2、污水管网改造费用:①、¢300橡胶管46404元;②、人工费172094.9元(含挖机破路面、做检查井、打地坪等)。

3、东大池费用为5万元,其他辅助费为3.3万元。

4、各车间用于大修领料费用103.91万元

5、此次大修总体投入为184.06万元(其中安全、环保投入80.15万元)

六、还存在一些问题和后续工作

1、5#炉夹套多次补焊易出现漏,需给予有计划的更换,4#炉夹套上封头也鼓包严重,需监控运行,

7、8#炉安装就显的进度的重要。

2、气柜漏点已经补焊处理,但还有出现漏的可能,气柜平台栏杆还没有给予更换,5000m3气柜的安装投运就迫在眉睫。

3、脱硫、变换系统还时有阻力大的情况,需再运行一段时间拿出方案解决。

4、大机活门和缸体还需进一步给予检查更换;大机已连续运行2年多,缸经、活塞需要给予一次彻底的检查,以制作好下一步的检修准备。

5、1-5#小机还有待给予整改;已备投入使用。

6、随液氨产量的增加,冰机的修理和提高,油冷却系统的改造还在进行中。

设备动力部 2011年9月

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