单点测厚仪可研报告

2020-03-04 00:14:42 来源:范文大全收藏下载本文

关于增加单点测厚仪项目可研报告

通过多次外厂考察学习,并结合我厂生产情况,为确保产品厚度精度及大生产正常进行,建议增加单点测厚仪,以满足目前生产需要。

一、项目建设的必要性

目前国内厂家都已纷纷投入单点测厚仪。例如宝钢、马钢、沙钢等知名企业,在精轧机组F7后面增加了单点测厚仪。投入单点测厚仪之后,相当于投入了厚度控制双重保险,同时也可以比对多功能仪厚度数据,提高在厚度控制精度,从而不断提高质量控制水平。

我厂厚度控制监控目前只有精轧机组出口的多功能仪(测宽、测厚、测板形)进行厚度数据反馈,一旦在多功能仪出现故障时,就会带来中断生产的严重后果。我厂2009年投产以来,精轧机组后面的多功能仪中的厚度控制总计出现过4次故障,每次出现故障不得不停轧处理,每次故障处理时间需1~2天才能完成,给生产带来的损失更是无法估量的。

同时,一旦精轧机组出口的精轧厚度控制功能AGC不能正常投入时,也带来很多生产问题。

1、不能正常投入时,厚度精度达不到产品要求。未投入精轧厚度控制功能情况下,厚度规格﹤5mm,误差控制在±150μm同时厚度波动较大;投入精轧厚度控制功能后,厚度规格﹤5mm,误差控制在±50μm, 厚度波动就较稳定。

2、不能正常投入时,精轧轧制稳定性很差,经常出现的堆钢事故,使生产很难进行。若只需投入厚度控制功能后,未出现因轧制不稳定导致的堆钢事故。

由此可见,因此精轧厚度控制功能对于产品质量及生产起着至关重要的地位。为了保证产品质量和生产顺利,非常有必要引进一台备用的厚度检测仪。一旦多功能仪中的厚度检测仪出现故障,可采用备用厚度检测仪投入精轧厚度控制功能,从而有利的保证产品质量和生产的顺利进行。

二、项目建设工期安排

项目建设工期预计施工一周,主要完成检测设备安装、调试工作。

三、施工期间生产工序停产时间

施工期间可以利用生产检修进行设备安装,利用换辊停轧时间进行设备调试、软件测试工作。

四、项目资金来源

项目资金采用公司自筹形式。项目投资金额约100万元。

五、项目经济效益

由于初期投入的多功能仪费用较为庞大(近900万左右),备件维护成本相应较高;而投入单点测厚仪后,维护成本相对较低,且还能弥补多功能仪厚度精度控制。单点测厚仪的高精度控制,可有效地满足客户各方面的厚度控制精度需求,占领更多高尖端市场资源。同时,厚度控制的平稳性,更能满足客户产品的使用,减少后续工序的质量问题,避免因厚度不均造成的质量异议。

六、项目社会效益

通过不断提高带钢厚度控制精度,可满足不同用户不同的质量要求,可以争取更多的客户资源。产品厚度精度的不断提高,也会给企业带来良好的质量形象,赢得更多客户信赖与支持,同时为企业带来良好社会声誉。

热连轧厂

2010年8月22日

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