水厂加氯系统操作规程(蒸发器)(全文)

2020-03-02 16:40:34 来源:范文大全收藏下载本文

水厂加氯系统操作规程

1、运行前准备工作

1)、检查各用电设备是否具备通电条件。 2)、检查水射器压力水是否在3.0 Kg/cm2以上。 3)、检查蒸发器自用水是否正常。

4)、检查氯瓶是否就位,紫铜柔性管是否连接好。

5)、检查加氯机是否完好,管路上的进出气阀门应开关自如,真空表完好,具备通电、通气条件。

6)、液氯管路第一次通液氯前,应先开一点氯瓶阀门,然后马上关闭,用氨水逐个检查各接点密封性。若发现泄漏,应采取重新密封泄漏点处理,若正常则可开启氯瓶使用。

2、水射器运行

1)、观察水射器压力水管路压力,其值应在3.0~4.5 Kg/cm2 之间,不足时可开启加氯加压泵加压。 2)、开启压力水管路阀门。 3)、开启水射器气管阀门。

4)、水射器运行10分钟后,观察加氯机真空表。真空度最小为20Kpa以上。

5)、确认水射器、加氯机均处于正常状态后,开启蒸发器。

3、蒸发器启用

1)、检查蒸发器水箱进水管是否有水。检查蒸发器面板液氯压力表指针是否为零。防爆膜(1827)上压力表为零,膨胀室防爆膜(727)压力表为零。

2)、蒸发器接通电源前应核实三相电压为380伏。 3)、核实无误后将蒸发器操作电源及加热器电源合闸。 4)、此时电气控制柜操作面板上的低水位报警灯、低水温报警灯、电源指示灯亮启。进水电磁阀打开,向蒸发器水箱内罐水。 5)、观察水位计,当水位计水位上升到2/3~3/4位置时,进水电磁阀关闭,低水位报警灯关闭。

6)、电加热器自动开始加热,电流表指示30A左右为正常。 7)、观察蒸发器面板上的水温表,指针应在40℃以下。 8)、通电约30~45分钟后,水温升至72~76℃时,低水温报警灯关闭,电加热器持续加热。

9)、低水温报警灯熄灭后,水温上升到80℃左右时,电动减压阀自动开启,开启量由调节螺母调节。

4、蒸发器通氯

1)、关闭蒸发器出气阀,缓慢打开蒸发器液氯进气管阀门,液氯进入蒸发器内。

2)、观察蒸发器面板上的液氯压力表会缓慢上升,正常读数为30~140Psi之间(2.1~9.8 Kg/cm2 ,1Psi=0.07 Kg/cm2)。 3)、当蒸发器氯气压力表读数不再上升,且在正常范围内时,打开蒸发器出气阀门,氯气经过滤器、电动减压阀、真空调压器进入到加氯机进气管处。

4)、此时真空调节器压力表读数为2.5~3.0 Kg/cm2。电动减压阀整定的压力。

5)、观察加氯机面板真空表,真空度最小为20Kpa以上。,然后可通过手动或自动投加。

5、手动加氯调节

1)、确认加氯机进、出气阀门均处于打开状态后,将控制面板上的电动阀门关闭,使用手动调节投加。

2)、轻轻转动加氯机面板上转子流量计的手动调节旋钮,将浮子调节至所需刻度即可。

3)、观察加氯机真空表,此时读数应略有下降,最终停留在20Kpa以上。

4)、如果调节手动加氯旋钮,浮子无法上升到所要求刻度,而且真空度小于20Kpa时,说明真空度不足,引起不足的原因主要是水射器压力水不够高;其次是气管路漏气造成。加氯机内差压调节气连接软胶管漏气也是常见故障之一。

6、自动加氯(见加氯机控制)

7、关闭加氯系统

(1)、短期关闭(1~3月) 1)、关闭蒸发器进气管上的阀门。

2)、继续加氯,将蒸发器内的液氯使用完毕,再关闭加氯机。 3)、重新使用时,只需打开蒸发器入口液氯阀门及加氯机手动旋钮即可。

(2)、长期关闭(3月以上)

1)、关闭氯瓶出气总阀,将蒸发器筒内的氯气用完,面板压力表指示为零,氯瓶出口管道至蒸发器进氯管道结霜,且真空调节器压力表为零后,然后关闭蒸发器进氯总阀。 2)、关闭氯瓶液相阀。

3)、打开蒸发器出口阀,继续加氯,使蒸发器压力表和加氯机浮子降到零,再关闭蒸发器出口阀,看蒸发器压力表是否上升,如指针为零,说明筒内液氯基本用完。

4)、关闭蒸发器电源,放空水箱内热水。(打开水箱排空阀) 5)、关闭加氯机手动旋钮。 6)、关闭水射器。 7)、关闭加氯机控制电源。

一、加氯机操作规程

(一) 开机

1、

2、

3、

4、检查气源压力是否正常。 检查蒸发器是否正常。

检查水射器是否正常,真空表读数应在20Kpa以上。 检查加氯机进出口阀门及电动阀门是否关闭,转子流量计手动调节阀门关闭,避免开阀时撞击浮子。

5、

6、缓缓打开加氯机出气阀和进气阀。 打开加氯机手动旋扭,调节至所需加氯量。

(二) 关机

1、

2、短期关闭(1周左右):关闭手动旋扭。

长期关闭(几个月以上):关闭加氯机进气阀,切断气源,浮子降为零后,关闭手动旋扭,关闭加氯机出气阀。

(三) 手动→计控切换运行:

1、检查加氯机后面控制接线盒上转换开关,手动运行指加氯机面板1450控制器控制投加,又分为手动(直接控制开关电动阀)和自动(流量比例控制和复合环控制);计控运行指中控室操作模式运行,由中控室根据需要进行控制,又分为直接输入和自动调节控制。

2、将转换开关转到手动控制时,可由1450控制器进行控制。

3、1450控制器有两种控制模式,即屏幕上的“Manual”和“Automatic”控制,“Manual”时,可以直接通过面板上的上下调节按钮控制电动阀的开度来满足投加,“Automatic”控制则有流量比例控制和余氯复合环控制,应我厂流量信号和余氯信号未接入,所以,自动模式不能使用。

(四) 计控模式:为中控室控制模式,又分为“直接输入”和“自动调节”控制,自动调节因种种原因不能满足控制要求,故目前只能采取“直接输入”控制投氯量。 (五)加氯机常见故障及排除

1、浮子上下跳动,并拌有滋滋声:这类故障多发生在差压调节器连接软管老化破裂造成。更换新管后恢复正常。

2、当手动调节加氯量时,调节旋钮很紧:主要是阀杆及阀芯脏污所致,拆开清洁后即可。

3、加氯或停止加氯时,加氯机有轻微漏氯现象,并拌有滋滋漏气声:一般从各种密封圈,O形圈漏气。拆下密封圈或O形圈,涂适当硅脂,重新安装好。若发现O形圈、密封圈变形、老化,立即更换。

4、加氯机调不到最大加氯量:

(1)气源供气不足:检查氯库真空调节器压力是否正常。是否要切换氯瓶。

(2)水射器真空不足(加氯机真空表读数小于20Kpa):水射器运行水压为3.0~4.5kg/cm2之间。如果上述条件满足,说明氯气管路漏气所致,检查管路。

(3)加氯机后面连接软管破裂也是导致加氯量不足的原因之一。

二、蒸发器运行规程

(一) 开机

1、

2、

3、

4、

5、检查380V电源。

检查热水箱补水管是否有水。

检查蒸发器面板仪表处于正确各指示值在正常位置。 检查蒸发器进液阀及出气阀应关闭。

合闸,电源灯(绿)、底水温报警灯(红)、底水位报警灯(橘黄)亮启。

(1)加水电磁阀自动开启,补水至液位计的2/3~3/4位置处后自动关闭,低水位报警灯关闭。

(2)电加热器启动,进行加热,电流值为30A左右。 (3)运行30~45分钟后,当水温计升至73~82℃间时,底水温报警灯关闭。电动减压阀自动打开。

6、预备向蒸发器送氯:

(1)检查氯源压力是否正常。

(2)检查氯瓶液压角阀柔性管是否连接,并且密封良好。 (3)检查氯气自动切换系统的两个电动球阀是否处于正确开闭位置。

7、上述各项均正常后,打开蒸发器进液阀,观察蒸发器的压力表,蒸发筒内正确氯压应在30~140PSI(0.21~0.98MPA)间,待压力不再上升为止。

8、运行2~3分钟后,待部分液氯在蒸发筒内蒸发为氯气后,缓缓打开蒸发器出气阀,准备加氯。 (二) 切换:由“在用”蒸发器切换至“备用”蒸发器

1、关闭在用蒸发器进口液氯阀门,筒内液氯大约能够使用30分钟左右。

2、

3、

4、检查备用蒸发器电源、补水水源。 备用蒸发器送电合闸。

备用蒸发器运行20分钟后,当水温接近72~82℃时,电动减压阀打开,此时应将在用蒸发器内的液氯用完后再开启备用蒸发器使用。

5、观察在用蒸发器压力表,当压力接近零(出现液氯管道结霜)时,说明筒内氯气基本用完,可以关闭出气总阀,如果筒内液氯不蒸发完就关闭出气阀,可能会导致蒸发器内压力升高,造成防爆膜片爆裂。

6、打开备用蒸发器进液阀。操作顺序同上,最后断电(不过最好备用蒸发器时刻处于热备用状态比较好,保证随时使用)。

(三)对蒸发器短时关闭:关闭蒸发器进氯总阀,待蒸发器压力为零后再关闭出气总阀。

(四)长期关闭:将蒸发器内氯气抽空,压力表为零,等水箱内的热水冷去后排空、断电。

(五)蒸发器常见故障及维护

1、加热水箱出现溢流或水箱水位迅速下降。可能的原因是: (1) 水位浮子控制开关失灵,导致电磁阀不能关闭; (2) 进水电磁阀内有杂物关不严。

2、蒸发器防爆膜破裂,可能的原因:

(1)新膜片损坏,主要是破裂,可明显见到破裂痕迹,主要是操作不当,正常工作时误将蒸发器进出阀门关闭,或停止加氯后没有将蒸发器内的氯气用完就关闭了氯瓶或进氯阀门,导致蒸发压力过高,达到了爆破极限而破裂。 (2)使用较长时间的膜片破裂,主要是膜片锈蚀及腐蚀损坏,一般表面看不出破裂痕迹。

3、水箱的水温超过93℃报警值,仍继续加热,可能的原因 (1)温控器调节调节设定值没调好造成,应重新调整; (2)温控器坏或加热器接触器触点粘连分不开造成。

4、蒸发器管路上有结霜现象,可能的原因是:

(1)需氯量大,供氯量小,导致液氯气化不足,应检查氯瓶是否快用完。

(2)检查管路上的阀门是否开度过小或赌塞,氯瓶出气阀接口被垫圈堵塞也是常见问题之一。

5、真空调节器上的压力表超过正常值,可能的原因是: (1)电动减压阀整定值不对或电动减压阀内部弹簧损坏导致整定值变化;

(2)压力表坏,关闭真空调节器入口阀门后,压力应回零,否则压力表坏。

6、蒸发器阴极保护装置电流表为零,可能的原因是: (1)接线接触不好或电流表坏,检查接线、接地是否良好; (2)镁棒已脱落,正常使用周期为3年左右。定期检查,当镁棒消耗至1/2或1/3时应更换。

三、自动切换系统

(一)系统组成

自动切换系统由两个电动球阀和两个电接点压力表及控制器组成。

1、两个电动切换阀由两个电接点压力表控制开关,分别为A组电动切换阀由B组电接点压力表控制,B组电动切换阀由A组电接点压力表控制。

2、控制器分别有手动控制和自动控制模式,手动是直接控制,自动由电接点压力表控制,并伴有复位按钮。

3、电接点压力开关设定有低限关阀值和高限复位值,分别根据氯瓶最小剩余量(压力或重量值)值确定。高限复位值为氯瓶更换完成后能够让水银触点自动复位的压力值。因电接点压力表为机械式仪表,精度较低,所以设定完成后要经过多次反复验证比对后才能使用。

4、正常开启的顺序是:电接点动作,关闭本身电动切换阀到位,然后打开另一组电动切换阀使用(前提条件是另一组电接点压力表处于正常状态)。

(二)常见故障

1、正常切换后,氯瓶被抽空。可能的原因是:

(1)因电接点压力表使用年久,误差增大,导致切换时压力控制不好;加强维护保养,机械传动部分定期润滑减少摩擦系数,提高精度。

(2)切换阀不能正常关闭,导致氯瓶抽空。

2、电动切换阀不能正常开关。可能的原因是:

(1)上次更换氯瓶后没有按复位,导致下次不能正常切换。 (2)控制器上开关位置不对,没有在自动状态。

(3)任何1个电动阀内位置微动开关没到位或开关坏,都会造成不动作。自动时彼此间是互锁关系。

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