12吨海军锚生产总结

2020-03-02 20:23:12 来源:范文大全收藏下载本文

12000kg海军锚生产总结

一、工艺考虑

为解决新产品12000kg海军锚的木模问题及生产工艺方案,我们和主管领导去了玉林和苍梧的地方拜访并找到专业人士商讨、研究解决办法。由于工件超常规(轮廓尺寸过大、没有国标),所以没有对应的工装,因此决定应用地坑造型法解决。同时,因为做木模(无论是实样还是组芯工艺都需要做木模)工期长(接近一个月)、操作要求高(造型工没有这方面经验),所以结合公司现有条件综合考虑后决定采用泡沫代替木模造型,即用泡沫做出锚体模具,然后在地坑“实样”造型,横叉应用地坑组芯工艺,卸扣按常规木模造型。地坑造型完毕后挖掉或者烧掉泡沫即可浇注,其余部分按常规方法做即可。

二、模具制造

根据计划,12000kg海军锚横叉和卸扣的木模制作从7月31日在一车间开始,同时和杨师傅详细解释了该工艺的模具的各项要求以,就相关问题交换意见并取得共识后开始制作木模。

横叉圆头:按常规造型法制作木模,到8月14日该圆头已完成。 卸扣:原计划中该卸扣也采用组芯工艺,即因其结构上下对称可用一个芯盒造芯两个合起来即可完成造型。后来因为没有工装而且造型操作不熟悉而放弃组芯工艺,改用按常规造型法制作木模,到8月14日该卸扣木模已全部完成。

横叉:该横叉按原工艺采用地坑组芯办法造型,根据横叉结构分析后设计铸造工艺,总共十块砂芯只需做三个芯盒和一个弯头活块、

1 数个水口活块,到8月14日全部完成。

锚体:8月7日开始在造船模平板上放样,分段切割泡沫,最后组装粘接打磨,于9日完成首件锚体泡沫模,之后陆续完成剩下的3件锚体泡沫模;

三、地坑准备

8月20日地坑建造完毕,但由于地坑渗水,需要处理好才能进行造型施工。初步解决为坑底铺成倾斜水泥面,在最底一角预制一个沉池,以便及时抽水排水,到8月27号全部完成。

8月29日,地坑仍然有渗水现象,因此在坑底铺上一层废(耐火砖)。9月1日发现坑底耐火砖基本全受潮。为了彻底解决这个问题,公司决定在池底铺上一层干焦炭(计划铺450mm厚)。到9月7日约11吨焦炭全部铺到坑底并摊平,其中长度方向靠边的(锚体造型时)很少用到的部分用了大量的沙头(废砂)填平。经测量焦炭层厚度为460mm,完全符合要求。然后在此基础上在坑底周围预埋大量稻草绳,以便排气。9月8日,在预埋焦炭的地坑的基础上再倒进300mm厚的干砂(背砂),刮平后等待造型。

地坑造型阶段

9月10日,在地坑放下“T型”围板(其尺寸根据锚体最大轮廓尺寸决定),在围板周围加稳并固定。在围板底部先铺背砂约300mm,后铺厚于100mm水玻璃砂,其中用韶关砂(红砂)覆盖泡沫模周围表面。紧实刮平底面并预埋杆状泡沫模确定其位置,然后拿起杆状泡沫模在底面预制式样后再放下泡沫模。用韶关砂紧实周围,同时预埋水

2 口耐火管,耐火管用胶带纸紧固并封堵内水口防止进砂,倒完韶关砂再用普通水玻璃砂铺满周围,用风动锤打紧实。

9月11日,完成锚爪底面部分泡沫造型。弯位“舌状”部分需挖到足够深度,先调节水平并确保锚尖距离不偏离,然后用韶关砂覆盖泡沫,手工紧实必要的转角位置或风动锤打不到的位置,之后铺上普通水玻璃砂并用风动锤紧实周围。另外,在铺砂时加入稻草绳以利型模排气。

9月12日,完成上箱部分造型。在此“分型面”上铺放一层塑料纸防止上下部分粘结。杆状部分上箱没有铸件部分,因此只需用一长砂箱做“盖子”,在砂箱预割好冒口位置后放到合适位置,放下冒口用韶关砂铺盖一层再放普通水玻璃砂,最上面一层用背砂,用风动锤打紧实,刮平后用长杆状定位销固定上箱(“盖子”)位置,打气孔,CO2吹干硬化。锚爪爪尖部位各用一1500×1500×500砂箱垫高150mm造型,泡沫表面覆盖韶关砂后用普通水玻璃砂,最上面用背砂,用风动锤打紧实,刮平后用长杆状定位销固定上箱位置,最后打气孔,CO2吹干硬化。

9月13日,造型剩余部分“面箱”,包括大圆冒口和直水口。用板围起无砂箱部分,先用韶关砂覆盖表面(约150mm)再用普通水玻璃砂铺满,最上层用背砂,冒口水口部分仍然用水玻璃砂至顶面,用风动锤捣后打孔直接吹CO2硬化。吊开三个砂箱挖出泡沫后上涂料烧干,其余挖不出来部分泡沫直接吹氧烧掉,清洁型模后合起三个砂箱并坐上剩余的加高冒口部分,最后吊废锚杆当压铁压住砂箱或冒

3 口,其中压铁重量约为铸件重量的3倍。当天11:30,1600℃钢水出炉,镇静3分钟,7分钟浇筑完毕,冒口、排气孔排气正常,其中合型面有个别轻微“放炮”。

9月17日,检查第一件12吨海军锚锚体毛坯,部分表面有轻微粘砂,两爪尖距离偏大60mm,有一侧分型面处上下部分偏差30mm,很明显是在上面部分泡沫造型时位置没有固定到位形成“错箱”。

9月20日,开始第二件地坑造型,22日完成造型并顺利浇注。并严格规定出钢温度1600℃出钢,镇静4分钟,浇注先快后慢,第二件是浇注时间是8分。26号清砂完毕,铸件毛坯尺寸小于10mm,上下箱偏差小于10mm,表面无粘砂,试棒处有少量气孔。

9月

25、26日12000kg海军锚横杆芯盒造型两件,铸件表面用韶关(细砂)水玻璃砂,其余用普通水玻璃砂。芯盒为开合式芯盒,因首次做担心强度不够而特别加大芯盒吃砂量。造型时芯盒内加稻草绳以利排气,用钢丝做吊铁方便起吊。造型刮平后用CO2吹干硬化,硬化后即可开箱转移。该横杆工艺用10个砂芯组合,通过调用水口、弯头活块后芯盒可以多次造型不同编号的砂芯,因此这工艺仅需做3个芯盒模具即可。

9月

27、28日,地坑组芯现场施工装配2件,先在地坑底打水平并刮平坑底,然后按编号顺序逐个放置砂芯。边下砂芯边检测是否水平或者是否偏离位置,现场调整即可完成施工。下芯完毕后在砂芯间隙中夹进石棉绳防止钢水渗漏,周围用普通背砂保护起来,最后加上预制号的水口冒口加高部分并做号水玻璃砂硬化保护。28号中午

4 同一炉钢水顺利浇注完2件。

横杆地坑组芯工艺总结:

造芯方面:①首次尝试水玻璃砂组芯造型,为照顾砂型强度而使得砂芯厚度达到400mm,最小吃砂量达250mm,因此造芯时用砂量偏大、风动锤不方便紧实。此次生产后可根据实际情况确定是否需要如此厚大的吃砂量;②无起吊专用的翻箱装置,只能运用最原始的手动辅助翻箱方式进行,操作有难度而且存在安全隐患。如有需要可以为此专门做一套翻箱专用装置;③砂芯内置吊铁使用的是多条Φ2.0铁丝而不是Φ6/Φ8的钢筋,起吊时用杆而不是用钩使得操作麻烦并存在安全隐患。是否可以考虑预制专用钢筋吊铁;④造型必须捣紧实!别别是靠近木模部分必须认真捣紧实,否则CO2吹干硬化后会松散而没有强度;⑤砂芯无专用钢筋吊钩使得运输或转移十分不便;

造型(组芯装配)方面:①地坑窄长状不方便打水平;②地坑底部松砂不易刮平,下芯时需校核水平;③下芯需要吊车工耐心细致配合,微操要求高;④加高部分水冒口的放置需要考虑压铁位置,加压铁是不能碰离其余部分水冒口;⑤水冒口放置位置需要考虑其合理性,尤其需要考虑浇注位置,为其更完善可以在现场做适当调整;⑥合模完毕后周围加背砂保护;⑦浇注温度、速度需要合理控制,出现意外要及时处理,小部分漏箱可以从冒口直接补浇钢水;⑧使用新工艺生产新产品尤其需要车间等各部门配合,否则事半功倍,甚至完成不了任务。

工艺效果总结:经此2条地坑组芯海军锚横杆试产后,认为此工

5 艺在公司现有条件下并不十分适用,因为此杆结构简单,CO2硬化水玻璃砂有其局限性,同时并不需要量产。因此应用泡沫模代替木模工艺即可。所以剩下2条12000kg海军锚横杆应用泡沫模地坑直接造型工艺生产。

10月

7、8号两天完成2条横杆泡沫模制造,

9、

10、11日在一车间地坑造型。

造泡沫模总结:①圆杆部分由立割改为横割尺寸更精确、效果更好,即现在支架上固定再用电阻丝“车”圆;②圆头球形部分可以用在支架上有固定轴的半圆状电阻丝割出。注意支架的固定和圆心轴的固定即可;③横杆弯头部分由Φ250mm自由过渡到Φ200mm,用手工打磨过度即可;④最后横杆的多段链接必须控制其直线度,以免弯曲,用胶水粘牢后再做最后表面修整;

(车间)造型总结:①分段造型时注意横杆的直线度,注意防弯曲;②泡沫模表面用细砂(韶关砂、红砂)全部覆盖一层(约100mm),之后用普通水玻璃砂即可;③在铸件最高处必须安放排气孔,砂型中多扎排气孔;④水玻璃砂的吃砂量适度即可,太薄强度不够,太厚会造成浪费;⑤主义考虑铸件毛坯清砂,例如如何起吊取出铸件等;⑥加高冒口部分需考虑到实际操作是否合适,需预留位置放置压铁;⑦水口位置安放合理会使得造型、浇注更方便;

10月12日,1620℃出钢,镇静3分钟,先浇注一条15000kgAC-14杆后顺利浇注共用直水口的两条12000kg海军锚横杆。用时3分30秒(直水口Φ60mm),约7000kg钢水。13日吊去压铁,14日清理落

6 砂。毛坯表面无明显缺陷,试样表面有些许气孔,切割冒口后进行退火处理,吹喷打磨后超声波探伤没有发现组织(铸件内部)缺陷。

15000kgAC-14部分

十月中旬,因公司需要,按生产部要求尽快生产15000kgAC-14锚。因工装限制导致此锚杆上产跟不上进度,所以应用泡沫模地坑工艺试产2件15000kgAC-14锚锚杆。10月15-18日,总工室和生产部江师傅联合制作泡沫模。

19、20日地坑造型并与20日顺利完成浇注。

泡沫模制作总结:①此次2件锚杆分段制作、划线,在造船模型放样平板上放样,然后截取尺寸到泡沫上再切割成型;②本次切割泡沫准备不够充分,制作过程中需要另外制作部分简易工具使得造模更便利;③本次发明“双向压线切割法”切割泡沫,即预制电阻丝“轨道”(在泡沫需要切割的线向上用双向薄铝板固定)后拉上电阻丝即可进行切割,既高效又实用;④由于分段划线、分段切割,在接头位置上难免会有偏差,在粘接后需做打磨处理平整。下次制作应该使用整体划线分段切割的方式;

生产造型总结:①预挖地坑一定的深度,用水玻璃砂铺底,刮平后预制式样并打字;②放下泡沫模后用细砂覆盖泡沫模,棱角部位注意紧实;③预埋预制的水口耐火管;④周围填砂埋好泡沫模,同时连带冒口一起造型;⑤造型时多设造排气孔,型砂排气孔也需重视;⑥吹CO2硬化后即可直接吹氧烧掉泡沫,吊压铁后抽去型腔中的掉砂,等待浇注;⑦1600℃出钢,3分钟镇静,5分钟浇注一条杆;

10月25日开始15000kgAC-14锚锚杆第

3、4件泡沫模制作。11

7 月

27、28日同时在地坑造型2条15000kgAC-14锚泡沫模锚杆。1605℃出钢,3分钟镇静,5分钟浇注一条完成;

11月

1、2日应生产部要求制造10500kg斯贝克锚锚杆泡沫模1条,11月

7、8日地坑造型,9日顺利浇注。铸件退火后吹喷打磨,超声波探伤显示铸件内部无组织缺陷;

第3、4件12000kg海军锚锚体制造

10月22日清理地坑, 23日开始12000kg海军锚第3件锚体地坑造型,当天完成地面部分和箱体部分。24日开始做挡板部分和加高水口、冒口部分,吹CO2硬化直接吹氧烧掉泡沫,吊压铁后抽去型腔中的掉砂, 1603℃出钢,4分钟镇静,先快浇上冒口后慢浇共用8分钟顺利浇注完成;

10月29日开始12000kg海军锚第4件锚体地坑造型,当天完成地面部分和箱体部分。30日开始做挡板部分和加高水口、冒口部分,吹CO2硬化直接吹氧烧掉泡沫,吊压铁后抽去型腔中的掉砂, 1602℃出钢,4分钟镇静,先快浇上冒口后慢浇共用9分钟顺利浇注完成;

第3、4件12000kg海军锚锚体小结:铸件毛坯尺寸无明显偏差,也无错位缺陷,但因造型时间紧、操作不熟练等造成排气不畅、砂型紧实度欠佳等原因使得铸件表面出现气孔砂眼等缺陷。铸件退火后吹喷打磨,焊补缺陷并清理,超声波探伤显示铸件内部无组织缺陷;

8 地坑工艺总结: 优点:

① 节省工装(地坑工艺不需砂箱)费用,木模只需做芯盒不用做外型模;地坑造型灵活(长宽高随时可以变化组合造型),适合各种大件或多件同时下坑造型,可长期重复使用,生产周期短,生产效率高,经济效益明显变好; ② 安全性好,不存在翻箱难、漏箱等安全隐患;

③ 建造地坑后,对今后没有工装的铸件都可以使用地坑组芯造型解决,不需要再投资(砂箱)。另外,不用地炕时,其他合箱浇注的砂箱也可以放到地坑浇注,安全性好。 缺点:

①木模造型工艺设计要求高、操作人员责任心强;

②现阶段的组合芯盒造芯、装配砂芯造型,工人都未有实际操作经验,需技术人员耐心指导同时总结经验以待后用;

③在车间建造地坑后可能会减少一部分的车间作业面积而影响到其它生产安排;

综上所述,虽然地坑泡沫模工艺并不十分成熟,也不是合适全部产品,但是应用地坑泡沫模工艺可以解决结构相对简单、平直面较多、尺寸偏大的无工装铸件的生产问题。对比其它工艺地坑泡沫模工艺具有造型简单、周期短、高效益等明显优势,在合适产品上可以推广使用。

9 另外

11月

1、2日应生产部要求制造10500kg斯贝克锚锚杆泡沫模1条,11月

7、8日地坑造型,9日顺利浇注。铸件退火后吹喷打磨,超声波探伤显示铸件内部无组织缺陷;

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