工作技术总结

2020-03-02 12:59:01 来源:范文大全收藏下载本文

工作技术总结

“科学是生产力”自从我进入三炼钢以来,分厂给了我展现自我的平台,使我从当初最基层的连铸操作工成长为后来连铸机长、值班长、连铸工段长。回顾这几年来的工作,虽历经了种种风雨磨难和艰辛努力,但获取的是不断丰富的知识积累和不断的进步,特别是担任连铸工段长以来,深刻认识到知识的重要性,学无止境。

06年至今,公司组织对我从中级工到技师的培训,使我在理论与实践结合中,完善了自己的知识结构,通过理论联系实践,积累了丰富的工作经验,业务水平和综合素质获得提高。在此期间,我努力钻研专业技术知识,在技术治理过程中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。

通过公司组织培训及自我知识的积累,参与了三炼钢工艺技术的改进、新品开发及不同类型项目的建设和管理工作。

记得在三炼钢刚生产园坯时,几乎一天24小时待在车间,因设备的制限,铸出的坯几乎缺陷很多,如纵裂、针孔、超差、凹陷等等,通过一一比对,一一调试,对所有影响坯质量的数据一一解决,对结晶器的水压,电子搅拌的赫兹、频率,拉速的控制,特别是联系保护渣厂家的专家共同分析,通过不同钢种和工艺条件对连铸保护渣选用的分析,结合炼钢厂实际进行了保护渣工艺参数优化,减少了保护渣种类,达到了规范使用,适应了炼钢厂品种钢产量增加和新品种开发要求,最终解决了问题。使三炼钢生产园坯从原来的怕到现在的想。 记得在三炼钢刚上VD项目时,有人说:“上了VD炉的钢,今后再在浇铸中无拉速,夹杂物超标等全是连铸机的事情了”当时我就进行了反驳,我认为现在的连铸机只要做好以下几个方面的工作,就不会再次污染钢水:1.提高钢包自开率 2.中包液面控制在大于800mm 3.密封等工作防二次氧化 4.操作工的精心操作 5.自动液面等设备上的稳定。果真在上VD炉的钢水在浇铸中经常出现结水口现象,在高倍分析中经常出现超标现象,造成自动液面不能使用,坯表面出现凹陷等质量问题,通过分析发现结水口主要由于AL含量高,Ca/Al不平衡,高倍不合格是弱吹Ar不到位夹杂物不能充分上浮造成,用事实说明,VD也不是万能的,也要有人精心操作,才有好的钢水炼出来,才有好的坯拉出来。

2008年前,由于原来设计的中包塞棒存在缺陷,中包连浇炉数得不到提高,一直徘徊在10多炉钢左右,原因是塞棒丝口烧损,塞棒与丝口脱开,无法正常浇铸,经过我反复试验,进行小改,更换丝口材质,彻底解决了烧损问题,使现在中包炉数达到28炉近30个小时,降低了成本,节约了能耗,创造了效益。

2007年以前,中包铝碳套管都是到时间了就换或到穿了就换,一般就几炉钢就换,这样既浪费,质量还得不到保证,因套管在设计时下端8公分到15公分这一段是特意加固防腐蚀的,后来我就想能不能利用这一段来做两次使用,经过认证,这个办法可行,在分厂领导的支持下,改进了中包台车,使中包能上下升降,这样就可以对中包套管进行变渣线处理,有效提高中包套管的使用率,这样大大降低了成本,降低了员工的劳动强度。 由于职工的流动性,近几年,我工段流失一线职工较多,使各岗位熟练工紧缺,新工人又一时顶不上岗位,为此,我针对性的用限产时间进行多批次的,不定期的对工段员工上理论课,并不定期的进行专业考试,并与绩效工资挂钩,并在生产时,把理论与实践相结合,在现场手把手,毫不保留把经验传授给他们,使一批职工迅速的成为连铸工段的骨干,在二炼连铸新机开机时,我工段派了三名骨干支援,受到了二炼领导一致好评。

“连铸平台练硬功, 安全生产增效益,降本节支挖潜力”总而言之,我认为通过近两年的技术培训,对我自身帮助很大,我将一如既往的遵循把“安全、学习、创新”作为主旋律,“自我加压、永不自满”作为学习目标,紧紧围绕“齐心协力、奋发进取、务实求新、争创一流”的企业格言,切实搞好安全生产和各项任务,进一步狠抓管理,内强素质,外树形象,与时俱进,团结创新,团结和带领广大员工,努力完成全年的各项生产任务指标,立足长远,加强队伍管理,注重学习,提高员工技术文化素质, 为企业多创效益。

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