技术总结

2020-03-03 07:33:57 来源:范文大全收藏下载本文

技术总结

我叫***,****年从****技校毕业,分配到*****当了一名焊工,虽然专业不对口,但我非常喜欢这个工作,对焊接情有独钟。十几年的工作经历使我学会了许多知识。我勤奋工作,耐心总结,虚心向老师们请教,在师傅的指点下,我很快学会了平、立、横、仰全位置的焊接。1997年5月我参加了公司组织的焊工培训,并顺利通过考核取得了锅炉压力容器焊工合格证,当年我进入了本公司的压力容器厂工作。

*****年**月我公司承接了邯钢焦化厂的不锈钢硫胺饱和器制作任务,该容器材质为超低碳不锈钢,制作工艺繁琐,且该材质的焊接工艺对于我公司焊接人员来说,是一个新课题。公司为此专门组织了工人集中培训,我专心练习,下班后又查阅资料数据,查找成功案例,从中吸取经验教训,这使我在众多焊接工友中脱颖而出,因此被选中参加此容器的焊接。我的心里感到了前所未有的压力,于是我给自己订下了一个目标:每天专心工作,虚心向老师傅请教,晚上下班后认真钻研专业书籍。工作中来自锦州化工厂的陈师傅给予了我细心的教导,手把手地教我,功夫不负有心人,该容器制作完成后,我完全掌握了不锈钢的焊接工艺。本次容器制作任务完成后,我受到了公司上下领导的一致好评,焊接技术也更加全面,焊接水平得到了进一步的提高。我给自己定下了一个新的目标:戒骄戒躁,努力学习,争取在三年之内

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拿到高级焊工证。

****年我单位承接了****的2台10立方储氢罐,此

容器属于**产品,制作要求相当严格。该产品属于二类容器,材质为16MnR(现在为Q345R) ,板厚为8毫米,所有A、B类焊缝都要求进行100% X光射线探伤。由于公司设备有限,只能采用手工焊接,焊接工艺为开内坡口,焊完后外边采用碳弧气刨清根,选用的焊接参数为见附图

(一),操作难易程度可想而知,制作过程中我仔细揣摩,认真钻研,尽自己最大能力做到每条焊缝外观成形良好,内在质量合格,两台容器共拍片200多张,只有两张片子缺陷超标,其余均

达到JB4730-94 标准中的 Ⅱ级合格。

在以后的工作时间里,一项又一项的新任务、新课题在

我们年轻焊工的努力下被一一攻克,如河间化肥厂的热交换器;宏山煤气炉厂的φ2600水夹套、φ3200煤气发生炉等双层容器;辛集奥森钢厂的转炉汽包(φ2600)、40m3喷吹罐、25m3氩气储罐;安阳亚新钢厂的转炉汽包(φ2400)、蓄热器、10m3氮气储罐等一大批容器都是我带领工友们共同完成的。每台产品的X射线探伤合格率均在98%以上。

2004年我公司容器厂又承接了一台200立方米的氧气储

罐。该容器长22米、直径3.4米、壁厚34mm,重约75吨,容积之大、压力之高、板材之厚是前所未有的。容器厂的厂长又把该容器的关键焊接工作交给了我。该容器最大的制作

难点在于板材属于34㎜厚的低合金钢,焊接过程中容易出现裂纹,焊接有一定的难度。我也感到了前所未有的压力,而后我与技术人员反复论证、共同协作,根据公司现有的的焊接设备,我们达成了一致的意见:为保证焊接质量,筒体所有焊缝全部采用埋弧自动焊接,为防止裂纹的出现,焊接前采用火焰预热,具体焊接工艺参数见附图

(二),通过我们的共同努力该容器焊接完毕后对其A、B类焊缝进行了100%X光射线探伤,全部达到JB4730-94标准Ⅱ级合格,焊缝合格率99%。通过该容器的焊接,又使我掌握了低合金钢中厚板的焊接工艺及流程。

在今后的工作中我努力学习,大胆实践,掌握了多种钢结构的焊接工艺。2007年我组织焊接了邯钢新区钢渣车间200吨吊车梁的焊接,该梁的缘板为80mm厚的Q345C板,腹板为30mm厚Q345C板。当时正值冬天,气温达到了-20度,给80mm厚的Q345C板的焊接带来了前所未有的困难。开始焊接时没有采取措施,焊完后探伤都不合格全是裂纹,公司组织相关技术人员展开技术讨论会,我也有幸参加了会议,会上我提出自己的意见:全部采用埋弧自动焊,根据公司现有的设备焊前采用火焰加热,温度达到后进行焊接,采取不间断焊接,层间温度控制在不低于预热温度。焊后用白灰进行保温,使其缓慢降温。我用同样的板材进行了实验,焊后进行了超声波探伤,达到了一级合格,终于成功了,我做到

了!随后所有的班组都采纳了我的方法,通过我们的共同努力,终于保质保量的按时交工了。

2009年我公司承建了新兴铸管的70万吨钢盘卷生产线厂房钢结构的制作,其中有一天车梁被誉为“河北第一大梁!”该梁高4.8米、长48米,板材材质为Q345C。焊接质量要求所有拼接焊缝全部100%超声波探伤;所有T型焊透的焊缝也要求100%超声波探伤,全部要求达到Ⅱ级合格。该梁的焊接难点在于梁比较高而且腹板与缘板厚度不太大,容易造成焊接变形。所以在下料时就多方考虑,适当的增加横向收缩量,合理的安排焊接顺序。腹板拼接焊缝多,为了防止太大的焊接变形,在焊接前专门制定了详细的焊接顺序,见图

(三)所示,焊接时按编号从小到大的顺序进行焊接,焊缝编号⑦应采取从中间向两边的顺序焊接,焊接参数见附图

(四)。缘板与腹板的T型焊缝采用腹板开单面坡口,焊完后背面清根,再进行焊接,焊接参数见附图

(五)。当时外面下着50年不遇的大雪,工期又不允许我们再耽搁。于是我们在野外搭起了帐篷,采用烤枪边烤边焊的方法,当把整条梁焊接完毕检验时,探伤员都惊讶了。没想到在如此恶劣的条件下能达到如此好的效果,所有焊缝的返修率控制在了总长度的3%以内。

在今后的工作中我又施工了兴华钢厂的两座TRT电站的煤气管道,水管、氮气管道的安装焊接,兴华钢厂喷煤系统

的压力容器的制作,均受到了甲方的一致好评。

通过十几年的工作,我对埋弧焊的应用有了如下的总结:

一、大大提高了生产效率,改善了焊工的焊接环境。

二、焊缝外观成行美观,内部质量有保障,减少了焊缝

的返修率。

三、适用于中厚板、多种材料、多种产品的焊接。

四、特别适用于压力容器制作以及要求长焊缝的结构

件的制作焊接

我所走过的成长过程和取得的成绩,是与师傅们和领导的培养教导分不开的。在取得成绩的同时,我也把自己的经验传授给了自己的两个徒弟,现在的他们在各自的分厂也是技术骨干,也能独当一面。在感到欣慰的同时,也深知自己还有不足之处,还需要继续学习,因为焊接这门学科奥妙无穷。我深知要想干得更好,必须不断地努力学习,不断总结经验,不断地揣摩和研讨新的焊接设备和技术,也只有不断的追求,不断地学习,才能做一个21世纪现代化合格焊工。

在今后的工作中,我依然会一如既往地戒骄戒躁、虚心学习、刻苦研究,让自己的技术水平更上一层楼,更好的为企业、为国家作贡献。2009年我考取了焊工技师。2011年的6月份我参加了河北省组织的焊接指导教师证考试,在众多的焊工中又脱颖而出,一次性考取了焊接指导教师证,成

为了我公司焊接培训中心的一名指导教师。在同年10月份我参加了**市举办的2011年焊工职业技能大赛,可喜的是我取得了第八名的好成绩,并被**市授予了“焊工技术能手”的荣誉称号。年底又被公司评为了“先进员工”。

世上无难事,只要肯登攀,我相信只要我肯努力学习、钻研,一步一个脚印踏踏实实地工作,紧跟时代步伐,与先进技术同步,一定能克服一切困难,完成公司领导交给的各项工作!

注明:后附简图5张。

*******

2012年6月

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