节能总结

2020-03-02 19:17:35 来源:范文大全收藏下载本文

依托科学技术,提高锅炉热能利用率,实现高效注汽

节能降耗总结

春10注汽站现有两台固定注汽锅炉,注汽能力分别为23吨/小时和11.5吨/小时。2012年12月31日实现春10区块注汽生产。2013年1月20日左右,随着厂家和各路施工队伍回东部休整,春10区块新投运系统和新安装的23吨/小时锅炉,逐渐暴露出一系列问题,严重影响了系统生产。从2013年春节期间开始,这些问题集中主要表现在三大系统:伴热供暖系统、锅炉燃油系统、锅炉本体燃烧系统故障。三大不利因素的存在致使锅炉连续运行时率仅为:96.3%,吨汽耗油平均70Kg/吨汽。

一、现状及存在的问题

1、燃油系统存在的问题:第一,燃油流程过滤器选型较小且安装位置不合理,不能满足生产需要。第二,燃油泵和泵电机不匹配,18.5千瓦电机带动排量7.5方泵,长时间在3000转/分钟高速下运行,使泵极易磨损。并且,泵轴采用单向固定,泵轴易前后攒动,造成机械密封失效,进而大量燃料油刺漏。第

三、泵排量设计太小,不能满足两台炉子同时运行。

2、伴热、供暖系统:一是由于冬季临时采用6吨燃煤锅炉换热器进行热交换,机泵、变频控制系统未进行维护、调试就投入运行,导致故障频繁,且问题主要集中在控制线路部分、机泵损坏和变频器故障,再加上维修力量薄弱,严重威胁站内冬季供暖。二是站内伴热系统和掺稀加热所用的低压蒸汽从注汽主干线上引出,出现两个无法解决问题:一是站内伴热和井上掺稀出现问题,停炉放空后,才能维修。二是锅炉出现故障停炉后,站内伴热和井上掺稀所用蒸汽无法维持,特别是停炉时间超过一个小时以上,极易造成春10区块系统冻堵、瘫痪。

3、锅炉燃烧器:该燃烧器属于意大利产品,配套油嘴索尼产品,由于该燃烧器在我油田第一家使用,技术尚不成熟,核心部件-油嘴,价格昂贵。在2013年1-9分,更换油嘴四个,油嘴顶油螺钉损坏12个,造成锅炉不能正常运行。

二、2013年节能降耗所做的工作和

(一)加大宣传攻势,强化全员成本意识、节约意识、增效意识;使节能降耗工作家喻户晓,人人皆知,为节能降耗工作打下坚实的思想基础。

在此基础上,做了以下工作:一是精心操作,细化、优化注气运行,提高管理和技术水平。二是杜绝跑冒滴漏,提高锅炉热能利用率。三是干部职工开展小技术攻关,提高锅炉连续运行时率热情高涨。四是做好日常的生产参数动态监控,合理调整燃烧配风,保证燃烧效果良好。

(二)大力加强干部、职工技能培训,强化动手能力,提高修旧利废的水平和维修质量。

积极开展修旧利废工作,解决生产中急需材料的需求,确保生产设备连续、高效运行。 在北疆,生产物资供货周期长,为保证生产的连续性,我们成立了修旧利废领导小组,采用临时维修和计划维修相结合,既解决了许多生产难题,又节约了成本。全年共修复价值40余万元的生产急需物资。

(三)针对生产过程中的疑点、难点开展攻关,提高锅炉热能利用率,实现高效注汽

1、锅炉燃油系统工艺改造和燃油泵运行实行了变频控制 通过与锅炉厂家技术人员沟通交流,我们技术人员查阅各种燃烧器资料,确定了燃烧器燃油枪对过滤后燃料油品质的要求,从而对燃油工艺进行了改造。(1)将1#4方/小时排量的燃油泵改为10方/小时排量,保留原来2#6方/小时泵,再改1#30方/卸油泵为3#10方/小时燃油泵。燃油泵泵轴均采用双向定位。泵前过滤器改为DN80篮式过滤器,过滤能力增加了26倍。经改造后,减少了泵损坏频次。不仅大大提高了锅炉连续运行时率,而且注汽质量大大改善,实现了优质注汽。同时,注汽站再不会出现燃料油因泵的问题大面积刺漏的现象,维修工人劳动强度直线下降。 (2)在燃油主干线上增加副线流程,并在主、副线流程上各装一过滤器,通过我们技术人员多次试验,决定将原来80目的滤网增加到120目的滤网,这样一来,不仅提高了燃油过滤质量,取消了炉前过滤器的主力过滤作用,而且实现了清洗滤网不再停炉。同时,清滤网次数由2天一次,变为40天一次,大大降低了职工劳动强度。(3)对三台燃油泵实现了变频控制,泵转速保持在500转/分钟,解决了燃油泵转速太高,寿命太短的弊端。

以上三项措施,锅炉燃烧条件得到改善,燃油品质得到提高,燃油泵实现变频控制,使泵的寿命延长一倍,耗电量大大减少,更重要的是很大程度提高了锅炉连续运行时率,实现了高效注汽。

2、伴热、供暖系统优化改造,,操作人员的精心工作,度过了寒冷的冬天。

(1)换热器、燃油泵房等重点部位在特别时期,执行特别的劳动纪律,实行“重点部位双岗制,人和设备不分离”,第一时间发现问题,第一时间解决,最大限度的缩短抢修时间,保证系统安全过冬。2013年冬季,供暖系统发生故障24次,由于每次发现及时,每次处理时间未超过1小时,避免了系统冻堵现象。

(2)利用两台锅炉热力除氧器的储水罐,实现临时应急给站内供暖系统供水。

该系统的投运,实现了合理运用锅炉闲置附属设备,实现站内供暖,解决了两台六吨燃煤锅炉不能正常运行带来的弊端。

3、对燃烧器核心部件旋流片、顶油螺钉认真研究,绘图加工,解决油嘴供货周期长的问题。

1-8月份,我队针对油嘴最易损坏的部件顶油螺钉,采取了几项措施:一是积极和厂家沟通,反应我们生产过程中存在的问题。目前,厂家正在材质更换试验中。二是职工上班期间对锅炉观火孔加密观察检查,观察火焰形状,要在第一时间发现顶油螺钉损坏程度,避免火焰直接烧到炉管。三是积极开拓创新,拓展思路,我们陆续采用废旧柴油机气门杆、钻头、矬子等钢材进行试验,矬子加工顶油螺钉使用时间可达6天,而厂家所提供产品也只能使用 7天左右,自己加工的产品完全可以满足两口井同时注汽一个周期不停炉。

2013年,通过对伴热供暖系统、锅炉燃油系统、锅炉本体燃烧系统攻关,得到了可喜的效果。(1)锅炉月度运行时率由96.3提升到99.93%。(2)吨汽耗油由70Kg/t降至63Kg/t..(3)锅炉实现了安全、平稳、连续、高效注汽。(4)操作工人劳动强度大幅度降低。同时,也产生巨大的经济效益,全年节能增效400余万元。

2013年,是注汽队刚刚成立的第一年,整个系统是边建设边投产阶段,我们还有很多要做,在今后工作中,我们会号召全体职工牢固树立节能意识,为油田发展尽心尽力。

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