合理化建议

2020-03-02 02:45:04 来源:范文大全收藏下载本文

硫铵生产系统升膜蒸发加热器蒸汽冷凝水排出系统改造

原有设备情况:

硫铵系统原有升膜蒸发加热器冷凝液排除系统由大约10m DN50碳钢管、一个表面积大约为5.1m2的碳钢小水槽、一个磁性翻板液位计以及一个电动调节阀构成。系统工作原理为:小水槽工作设计液位在200mm-250mm,当液位超出设计数据,液位计反馈信号给电动阀调节系统,电动阀则相应调节其开度大小以保持小水槽在合理液位,形成水封,防止蒸汽直接排出,造成浪费。 存在问题:

升膜冷凝液内含有少量硫酸铵溶液,但在高温条件下,对碳钢材质的管线和小水槽非常容易引起腐蚀,特别在现阶段,系统处于老化状态,管线及小水槽由于被腐蚀引起的检修时间大为增加,不仅使硫铵系统的生产受到很大影响,还不断消耗新的碳钢管线和钢板,但从根本上没有解决腐蚀破坏问题。 改造方案:

经过核算,升膜加热器的换热面积为?工作压力为1.0MP-2.0MP之间,在生产过程中,平均每小时产生的冷凝水大约为,将升膜蒸发加热器出口管线直接改用为DN50的304不锈钢管(304不锈钢管在废旧管线堆放处找到利用),取消小水槽,其水封功能利用把304不锈钢管改成U型管代替,并在U型管出口处接一个DN50的疏水阀,使冷凝液液位由电子仪表自动调节改成机械自动调节。 产生效益:

1、仪器设备成本的减少:新方案少用一个磁性翻板液位计,一个DN50电动调节阀。总共成本价在:

2、辅材使用成本的减少:平时由于腐蚀,平均一个月对冷凝水管进行3次维修,总共损耗DN50碳钢管两米左右,以及弯头一个。改成DN50不锈钢管后不存在这些材料损耗问题。一年节约的DN50碳钢管线为:2米×12个月=12米 一年节约的弯头为:1个×12个月=12个

3、节约的检修时间而增加的硫铵产量:以前由于每月平均对升膜冷凝水排除系统检修3次,每次检修大约8个小时,由于改用304不锈钢管后不存在检修问题,每年产生增加的硫铵副产品产量= 1.25t/小时×8小时×3次/月×12个月=360t 按照现在市场上硫铵的价格为1800元每吨,则一年产生的经济效益为:1800元/吨×360t =64.8万元/ 年

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