143下4防灭火总结

2020-03-03 13:10:52 来源:范文大全收藏下载本文

143下4防灭火总结

2007年8月18日,143下4停采面第二次启封后,由巷修工区负责在143下4停采面架间施工钻孔,其中5#-70#架每一架布置1孔,高低位交错布置,分别透3上煤底板上3m和1.5m,120#-162#架每一架布置1孔,直、斜孔交错布置,分别透夹矸上3m和3上煤顶板板上4m,并在65#架处补了6个孔,其余个别发现高温点各补1孔,合计施工118个;通防工区在撤架开始后负责在灭火道内向停采线施工透3上煤底板上0.5m的第12组钻孔,合计28个,累计第一次启封时在停采面施工的50个钻孔及二次启封前在灭火道施工的152个钻孔,共计348个注胶孔。

二次启封后对停采面架间新老注胶孔普注胶体1384.5m3,对灭火道对应55#-80#架之间的全部钻孔注胶1485.7m3,灭火道钻孔累计注胶7260.7 m3,合计8645.2 m3。期间充分利用在灭火道施工的注胶措施孔,通过灭火道设备队面上钻孔注胶,保证了撤架工作安全、有序、高效的进行。55#-75#架间为重点高温区段,在灭火道对应55#-75#架间钻孔进行反复注胶,直到支架撤除至90#左右后,灭火道注胶设备挪至对应35#架附近,继续对35#-50#架之间的第12组钻孔普注一遍,支架撤除至75#左右后,注胶工作全部停止,回撤注胶设备。

二次启封后在停采面架间施工钻孔孔内温度普遍在36℃-38℃之间,个别钻孔(多数集中在120#-130#架、50#-70#架之间)温度达到40℃以上,55#-75#架顶板淋水及架间反水温度最高,平均在37℃左右,58#、65#架最高达到48℃,工作面该段区域明显感觉到热,反水呈深黑色,煤焦油味重。通过注胶治理,120#-130#架间高温点温度降低很快,未再反复,50#-70#架之间高温得到了很好的控制,未再扩大,对70#-73#架、42#-43#架间4个浅孔8月21日-8月23日注水降温,起到明显效果,顶板淋水及架间反水温度迅速降低至32℃左右,未再出现煤焦油气味、反水由浊变清。

二次启封初期,停采面架间顶板前后出现CO,在63#、65#架间浓度最高,启封初期63#架CO浓度在1000PPm以上,其中19日早班12:00超出量程,在60#-70#架间都出现过CO超过500PPm的情况,其他范围内个别架间出现少量CO,8月20日-8月21日CO浓度迅速下降,8月21日至8月26日50#-80#架间顶板前后CO浓度基本稳定在10PPm左右,其他架间CO消失,8月27日注胶结束至撤架结束,未再出现CO。启封初期停采面及轨顺回风流中未出现过CO,撤架开始后,受垮落区域影响143下4轨顺回风流中出现少量CO,稳定在10PPm左右,回风流温度上升较快由30℃上升后稳定在36℃左右,最高达到37.5℃,撤架期间CO2稳定在0.8%左右,最高达到1.14% ,O2浓度稳定在19.5%左右,最低达到18.5%,未出现C2H

4、C2H6。

停采面启封后配风630m3/min,回风流从143下4轨顺经146-2#提、北翼西皮上山、北西翼回风通道、44轨、西翼东总回至西风井。撤架开始(8月25日)时,由于轨顺侧顶板破碎严重,挪动支架时顶板垮落(8月26日),将通风道堵塞,风量降至210 m3/min,经徐仁亚副矿长及王绪友副总现场指导,组织人员清出通风道,并留设2根φ159mm的钢管作为通风管增加通风断面,以防再次垮落堵塞,风量达到310 m3/min,次日经调整通风系统后风量达到533 m3/min,但由于压差变化,导致14采上部消火道多处密闭压差大、出气严重,为减小压差、保证封闭效果,将回风路线改为143下4轨顺经146-2#提、146岩集运、145-146回风通道、145岩集轨、北翼总回至北风井。同时严格按照措施在165#-40#架间搭设木垛,保证风量稳定下降,至撤架结束,风量保持在260 m3/min以上。

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